摘 要:施工過程中由于深井、超深井地質(zhì)情況不明,地質(zhì)預告不準、漏泥、漏沙及減漏水位置勘察不準等原因,維修井壁及延伸深井過程中諸多復雜情況,使深井的維修充滿不確定性。
關(guān)鍵詞:水泥壓漿堵漏;下管止水止砂;延伸鉆進
1 前言
劉舉水源車間2#供水井,2011年5月份潛水電機及之前轉(zhuǎn)子軸脫落于井下而停用,同時早些年已發(fā)現(xiàn)第四系套管破損漏水而影響水質(zhì),本次修井目的一是打撈井下水泵電機、轉(zhuǎn)子軸,二是第四系套管破損修復,根據(jù)井涌水量,延伸井深,清淤洗井,使供水井恢復正常使用。
按照修井“施工方案”和調(diào)整“補充施工方案”要求,自2011年11月份正式施工,車間先后進行拆除井房及底面輸水管道,打撈水泵電機、轉(zhuǎn)子軸,水泥封堵第四系套管9.5米處漏洞,下部套管下入內(nèi)襯鋼管封固止砂止水,根據(jù)試抽水水量延伸井深、清淤洗井等工序,空壓機攏水洗井至井深240米。在上述施工工序過程中,使第四系套管內(nèi)壁多年形成的水垢、腐蝕鐵皮脫落下來,經(jīng)再次井下電視檢查,又發(fā)現(xiàn)水位以下18米、24米、60米、80米等處管體腐蝕漏洞、螺旋管口開裂破損和管壁缺損,漏水漏沙現(xiàn)象明顯,根據(jù)第四系套管破損程度和位置,制定修復“補充施工方案”,為了保持下泵段原孔徑不影響下入原井水泵抽水,經(jīng)研究決定:(1)井深60米以上孔段管壁采取水泥壓漿堵漏方法止砂止水,(2)60米以下孔段為防止水泥漿壓入地層環(huán)繞到基巖內(nèi)影響井涌水量,采取下入325mm內(nèi)襯套管方法止砂止水,(3)為增加井涌水量,延伸鉆進至井深340米。于2012年10月5日完成了2#井修井各分部工程施工。經(jīng)下入原井水泵連續(xù)間斷性泵抽洗井試驗抽水,現(xiàn)場觀測靜水位20.8米,動水位24.2米,井涌水量430T/h,最大水位降深4.12米,井水含沙量小于1/20000。經(jīng)現(xiàn)場驗收,各項指標均達到了相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
2號井維修工期較長,其原因一是打撈水泵電機、轉(zhuǎn)子軸難度較大,特別是電纜線切割、撈取和電機體、轉(zhuǎn)子軸等打撈工具制作和施工;二是60米處以下螺旋鋼管焊口開裂,經(jīng)多年抽水沖刷至管壁破損缺失,造成第四系地層砂和卵礫石串入井內(nèi),給水泥壓漿堵漏、清淤造成較大難度,相應延長了施工時間,三是下管通孔清淤和延伸鉆進中設(shè)備調(diào)整也拖延了時間。
2 拆除泵房及地面管道
采用大型挖掘機和吊車配合拆除井房主體,運輸車倒運廢棄物料,人工拆解輸水管道、閘閥等,并平整施工場地、接通水源電源,做好修井設(shè)備進場施工一切準備工作。
3 打撈水泵電機、轉(zhuǎn)子軸
3.1 井下電視錄像。經(jīng)井下電視錄像發(fā)現(xiàn),電機卡在99米變徑處,而錄像最大深度為90米,90-99米沉淀物主要有脫落電纜線、堆積泥沙和腐蝕雜物。
3.2 修井設(shè)備選用。轉(zhuǎn)盤式修井鉆機,配備Φ73mm無細扣鉆桿和各類打撈鉆具,600/30壓漿設(shè)備一臺套,7/6型空壓機一臺套。
3.3 打撈方法。首先交替采用Φ377mm、Φ325mm筒狀切割鉆頭研磨切割電纜線,并配合淘沙筒、沖抓器、打撈鉤等撈取沉淀雜物。空壓機攏水吸取沉淀泥沙、礫石等,采用Φ273mm、Φ219mm兩種型號板牙式打撈器撈取電機體和轉(zhuǎn)子軸,歷時40天,原井內(nèi)電機體和轉(zhuǎn)子軸以及沉淀雜物全部打撈出來,并探明井深240米。
4 第四系套管破損修復
4.1 水泥壓漿堵漏。按照“施工方案”和調(diào)整“補充施工方案”要求,除水泥壓漿堵漏9.5米處管壁漏洞外,分別對18米、24米、60米處漏洞及破損處進行水泥壓漿封堵。由于60米處管壁破損缺失,采取重復壓漿,使該孔段形成堅固的水泥井壁。各管壁破損處壓漿技術(shù)數(shù)據(jù)參照表1。
4.2 下管止水止砂處理。水泥壓漿堵漏結(jié)束,經(jīng)試抽水,發(fā)現(xiàn)井水含沙量較高,且水量偏小。經(jīng)再次錄像發(fā)現(xiàn),管壁80.4米處有兩個大小不等的破損漏洞(返砂主要部位),分析井涌砂原因:(1)井出水量小而抽水泵型大,加大了水位降深,使地層產(chǎn)生的負壓較大,第四系地下水攜帶沙子從80米漏洞處進入井內(nèi)。(2)成井時第四系與基巖面均沒有采取水泥固井,用紅粘土回填封井,管底口地下水與基巖水串通,第四系含水層中新的沙子隨水流進入井內(nèi)。(3)地層變動,造成井壁破裂。故障部位相對應含水沙層,電解質(zhì)過高,造成井壁高度腐蝕。另經(jīng)井群有關(guān)資料查證,成井時第四系與基巖接觸帶均未采用水泥固井止水工藝,為了確保2#供水井修井質(zhì)量,采取下入內(nèi)襯套管方法止水止砂固井(同時進行修井設(shè)備調(diào)整)。
4.2.1下管
結(jié)合深井實際狀況及造價,結(jié)合表1參考數(shù)據(jù),管材選用Φ325mm無縫鋼管(厚8mm),管體總長51米,上管口至原套管內(nèi)53米,并采取Φ377毫米、Φ426毫米二級變徑,下管口變徑處以下至104米,管口氣割打磨45度角,管口電焊焊接不少于2遍,并嚴格做到垂正圓直焊實,卷揚機送入預定深度。
4.2.2 止水止砂處理
采用井下膨脹橡膠做止水材料,將膨脹橡膠預先固定在管口處(見2號井下管止水止砂結(jié)構(gòu)圖),管體下入后,上下管口處各壓入1m3水泥漿加強封固效果(俗稱“穿鞋戴帽”),從而保證了孔段第四系與基巖止水質(zhì)量。
5 延伸鉆進
5.1 鉆進方法
根據(jù)井內(nèi)情況,首先采取Φ273mm、Φ325mm筒狀鉆頭二級通掃孔、清淤至原孔底240米,而后換入Φ219mm筒狀鉆頭鋼粒鉆進至270米(期間研磨撈取原井電機底座及雜物),再換入Φ216mm牙輪鉆頭鉆進至井深342米終孔。
5.2 巖性編錄
從鉆進和所取巖芯、巖硝看,240米-247米巖性為奧陶系白云質(zhì)灰?guī)r,呈肉紅色,巖性溶蝕現(xiàn)象明顯,取芯率低;247米-271米含灰白云巖,呈灰黑色,裂隙較發(fā)育;271米-284米含泥質(zhì)白云巖,破碎裂隙發(fā)育,富水程度較強;284米-306米巖性結(jié)構(gòu)較完整,富水程度差;306米-324米含泥質(zhì)白云巖,裂隙較發(fā)育;324米以下至終孔深度層間裂隙水豐富。
6 洗井、試驗抽水
井終孔后下入原井水泵,進行泵抽洗井,連續(xù)間斷性抽水5小時以上,水清砂凈后停泵,待水位完全恢復再重新開啟水泵,開始抽水試驗階段,開泵2小時后觀測動水位24.2米,井涌水量480T/h,最大水位降深4.12米,含沙量小于1/20000。
7 結(jié)論與建議
該井第四系套管破損修復,水泥壓漿封堵質(zhì)量效果良好,下入內(nèi)襯套管,采取膨脹橡膠止水和壓入水泥漿封固管口,徹底解決了該井第四系地下水與基巖串通問題,經(jīng)過延伸井深度,揭露了新的不同深度含水層,提高了水質(zhì)和水量標準,建議供水時與其它井交替使用,并通過裝置效率測試進行水泵參數(shù)調(diào)整,使供水井運行更加經(jīng)濟合理。