摘要:高速泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、檢修方便、性能優(yōu)越、高揚程、大流量、運轉(zhuǎn)可靠、性能高等特點,近年來在石化行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。文章介紹了LMV-311型高速泵的使用工況和結(jié)構(gòu)特點,對高速泵在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題做了詳細的故障分析,并提出了預(yù)防該泵出現(xiàn)問題的保障方案,實現(xiàn)了設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)的運行目標。
關(guān)鍵詞:高速泵;故障分析;保障方案;密封系統(tǒng)
中圖分類號:TQ051 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)16-0086-02
1 概述
神馬實業(yè)股份有限公司下屬分公司的精苯裝置是采用美國萊托法工藝,通過催化加氫,精制粗苯。現(xiàn)有高速泵9臺,其中6臺是LMV-311型,1臺是GSB-L1型,2臺是LMV-322型。高速泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、檢修方便、性能優(yōu)越、高揚程、大流量、運轉(zhuǎn)可靠、性能高等特點,近年來在石化行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,逐步取代了故障率高、易泄漏的柱塞泵和往復(fù)泵。高速泵采用呈直線放射形的完全敞開式葉輪,其具體型號、參數(shù)如下表1所示。
2 LMV-311型高速泵機械密封泄露的故障分析及保障方案
2.1 LMV-311型高速泵機械密封系統(tǒng)的原理
2.2 LMV-311型高速泵機械密封泄露的故障分析
精苯裝置脫除H2S系統(tǒng)中的高速泵(F-P401A/B),在生產(chǎn)中泵的機械密封經(jīng)常泄露。起初,我們認為是機械密封的質(zhì)量或者機械密封的安裝等方面的問題;后來發(fā)現(xiàn)舊的機械密封積存有較多的炭顆粒,才意識到是由于活性炭粉碎后的小顆粒引起的。活性炭粉碎后,就進入到物料中。由于機械密封的沖洗液是泵自身的物料,這些小的炭顆粒隨沖洗液進入并沉積到機械密封中,就阻礙了機械密封彈簧的補償作用,加劇了機械密封動靜環(huán)的不規(guī)則磨損,使機械密封在很短的時間就失去了作用。同時,還會對高速泵的葉輪等其他過流部件造成沖刷,縮短這些過流部件的使用壽命。
2.3 LMV-311型高速泵機械密封泄露的保障方案
鑒于活性炭粉碎后對機封產(chǎn)生的危害,我們不使用活性炭過濾器,在LMV-311型高速泵前增加兩臺并聯(lián)的精密過濾器,過濾工藝系統(tǒng)中的顆粒雜質(zhì)。經(jīng)過多年生產(chǎn)實踐的驗證,通過改善LMV-311型高速泵的使用工況,延長泵的運行周期和泵備件的使用壽命。
3 高速泵在啟動前及運行時的故障分析及保障方案
長期生產(chǎn)中LMV-311型泵經(jīng)常出現(xiàn)齒輪箱潤滑油的乳化問題。F-P201是帶機封冷卻沖洗水的高速泵,沖洗水排放有兩個閥門,正常情況下PORT2排水,PORT1排油。調(diào)節(jié)沖洗水入口閥至排放口PORT2水流呈細線狀或液滴狀連續(xù)排出。平時巡檢時,一旦發(fā)現(xiàn)PORT2流動狀態(tài)變化或PORT1排出大量油份,就說明潤滑油的乳化,需要及時更換新油。保障方案是嚴格控制帶機封冷卻沖洗水高速泵的沖洗水量,并保證在2~12L/Min范圍內(nèi)。沖洗水量流量過低,會使機封產(chǎn)生的熱量不易全部帶出;流量過高,會使沖洗水相對于油側(cè)機封有一定壓差,易造成沖洗水進入齒輪箱中,造成潤滑油的乳化。
在高速泵點動前,必須對泵進行盤車。在2006年7月份LMV-311型高速泵就因為沒有盤車和點動,造成電機空轉(zhuǎn),泵出口沒有流量。我們經(jīng)過拆機檢查,發(fā)現(xiàn)連接電機和葉輪的花鍵斷裂。保障方案是高速泵點動前,必須對泵進行盤車,可拆除電機防護罩進行盤車。
高速泵在運行中最小回流閥嚴禁關(guān)閉,防止因為震動造成機封泄露。在長期的生產(chǎn)實踐中F-P401泵就因為最小回流閥開度非常小,接近關(guān)閉狀態(tài),F(xiàn)-P401出口流量波動時,泵體及附屬管道震動,造成高速泵機封嚴重泄漏。LMV-311型高速泵相應(yīng)的保障方案是:(1)打開高速泵的回流閥,保證泵的正常回流量;(2)因為高速泵上游的解析塔是低壓設(shè)備(正常操作壓力1.02kPa),高速泵下游設(shè)備是吸收塔(正常操作壓力是50kPa),泵的回流進入低壓的解析塔,泵出口進入高壓的吸收塔,在回流管道上安裝減壓閥和限流孔板。防止回流液過量,泵出口總流量增加,泵相應(yīng)抽力增大。以前經(jīng)常發(fā)生高速泵汽蝕,伴隨劇烈的震動,最后泵的出口壓力下降,機封嚴重泄漏。
4 高速泵在切換時的故障分析及保障方案
精苯裝置F-P201A/B入口管道壓力是-0.064MPaG,經(jīng)常出現(xiàn)高速泵無法正常切換的現(xiàn)象,我們分析主要原因是備泵在另一臺運轉(zhuǎn)情況下,排氣較為困難,在排氣不充分的條件下啟動備泵后,氣縛造成出口壓力不上升或略有上升即降下來,并有較大聲音。因此高速泵在切換時保障方案是關(guān)運行泵出口閥,停運行泵,啟動備泵,漸開出口閥,備泵正常工作。整個工藝操作需要5分鐘,但對泵本身造成的損壞小。切換泵前,工藝人員需拉高泵前回流罐的液位,從而減少對生產(chǎn)負荷的影響。
5 LMV-311型高速泵運行時電流值異常的故障分析及保障方案
6 結(jié)語
經(jīng)過多年的努力,我們通過對高速泵的各種故障分析,提出相應(yīng)的保障方案。由于我們能迅速找到高速泵故障的根源,保障措施有力,從而提高了LMV-311型高速泵運行周期和降低了的檢修成本,實現(xiàn)了設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)的運行目標。
參考文獻
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