摘要:為降低SAM型貯葉柜尾料現象,通過充分研究貯柜的設計原理及結構特性,從貯柜葉片來料、撥料輥、貯柜底帶輸送裝置三個方面分析了貯柜產生尾料的原因,并提出了相應的改進方法,有效地降低了尾料對葉片工藝質量的影響,提升了設備作業效率,節約了能源,促進了企業生產力的提高。
關鍵詞:SAM貯柜;出料尾料;葉片改造
中圖分類號:U414 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)16-0070-02
秦皇島煙草機械集團公司生產的SAM型貯柜通常用于煙草制絲線、復烤線、CO2線、白肋煙線貯存物料(包括貯葉、配葉、貯梗、貯絲);其主要作用是使葉、絲、梗的水分、溫度或者料液混合均勻,讓植物纖維組織充分吸收,并調節工藝設備生產能力,均衡生產,以滿足制絲工藝要求,保證制絲成品質量。貯柜尾料的存在直接影響到后續工序煙片的質量穩定,如潤葉回潮出口葉片的水分和溫度超高、切絲機容易跑片、切絲寬度不夠穩定等。分析尾料產生的原因,制定相應的改進措施,應用PLC和WICC技術等多種手段,實現對貯柜的尾料的消減,提升后續工序的作業效率。
1 現狀分析
2 問題原因分析
2.1 原因分析
貯柜的尾料現象,究其原因是貯柜設計得不夠完善,主要分析如下:
2.1.1 當貯柜貯有物料時,由于物料滿載,對貯柜兩側形成一定的擠壓。而在進行出料動作時,貯柜底帶載著物料向出料端輸送,根據牛頓第三定律,力的作用力與反作用力,物料不可避免被拉長,具體受力分析見圖1。
2.1.2 考慮到貯葉前段工序一是經過了松散回潮機的增溫增濕,二是經過了加料機加入了相應的糖料。葉片在貯存過程已經與貯柜壁形成了一定的粘性,同樣增加了摩擦力,直接延長了物料輸送時間。
2.1.3 由于貯葉柜物料高度一般為60cm上下,但撥料輥與貯柜只有間隙約5cm,而料輥轉向是向柜的內側翻滾,需要較長的時間把尾料從高度60cm的厚度撥至5cm,這間接導致了物料長度的加長。
2.1.4 物料在源源不斷地輸出的過程中,貯柜兩側板的接縫不可能很平直,這就造成柜內物料受貯柜兩側板的接縫影響,在貯柜側板處也會把物料托散,形成尾料。
由于上述因素的存在最終導致了尾料的形成,貯柜后續設備低流量的運行,此段時間設備運作業效率極其低下,且能源浪費。我們以遵煙廠實際情況得知:在出料不作任何改變的情況下,經掐表計算還需七分半鐘左右才能出完這些物料(尾料)。
2.2 導致后果及影響
2.2.1 工藝質量的穩定是企業產品的生命線,由于尾料的現象存在,貯柜出料時間不僅被大大拉長而且出料量非常稀少,直接影響到后續工序煙片的質量穩定,如潤葉回潮出口葉片的水分和溫度超高、切絲機容易跑片、切絲寬度不夠穩定等。
2.2.2 尾料出料時間過長、過稀導致后續工序(參見工藝流程及圖3)諸如:振槽、皮帶機、潤葉機、提升機爬、篩分機等多個設備工作時間延長,浪費了大量的能源,不符合《中華人民共和國節約能源法》對節能減排的方針政策。通過現場調查在這七分半鐘的等待時間里,后續被影響的設備總裝機容量達到近44kW(詳見圖3),耗損的能源達到5.5度/柜。我們以每月工作22天、每天出柜量十二柜計算、耗損在這尾料上的能源每年達到17424度電,這相當于燃燒標準煤的6.8噸,增加廢氣排放6.8萬立方廢氣(主要成份SO2)、1.366噸煙塵。
3 改進方案
3.1 電氣方面
第一步:尾料確定:借助PLC和WINCC控制技術,增加對貯柜的物料容量判定功能,基本原理可描述為:通過增加光電檢測開關對貯柜底帶橫擔(見圖4)進行統計計數,以秦皇島研制的GPTXB型貯柜為例,其貯柜底帶橫擔從物料進端至出端共計有200根整,并以此作為計算物料存儲的容量標識。當貯柜料滿開始啟動出料時光電開始倒計數(料滿為100%),當物料輸送快完畢時以物料尾部斜坡拐點作為尾料啟動判定點。經測算該拐點為正當物料出料剩余2%左右發生位置,故當PLC計數模塊計算到剩余2%時觸發“尾料確定”輸出命令。
第二步:尾料確定后通過PLC對貯柜的底帶變頻器頻率進行控制,一般來說貯柜底帶變頻器頻率為25Hz左右,最大工作頻率為50Hz,因此速度提升可最大達到100%,同時為提升對尾料處理的判定可靠性,還可利用柜子原有的料空光電共同參與對尾料的啟動控制。料空、料滿光電位置如圖2所示。
第三步:增加一正反轉電路控制撥料輥的方向,并在在尾料確定觸發其啟動,讓其往外撥料,加速物料出料。
3.2 機械方面
在貯柜出口約3m左右貯柜兩側高度的三分之一處(見圖1所示)添加一組空壓管路并利用一轉角接頭對準斜下方的尾料進行吹射,加速對物料吹出。空壓開關由電磁閥控制,并引入到相應PLC模塊參與控制,當物料在進行到物料尾料確定時正式啟動空壓,為確??諌捍笮『线m,增設一減壓閥進行控制。
3.3 管理方面
建立健全貯柜衛生保養制度,落實責任到人,每個貯葉柜的貯存量不應超出規定,貯葉高度不大于1300mm,貯柜底帶不得有殘留。應定期對貯葉柜進行清洗,防止發生霉變,防止物料粘連柜壁。
3.4 測試效果
經試驗貯葉柜在進行改造后,尾料出料速度得以快速提高,出料速度由原來的0.35m/s上升至0.7m/s。且由于壓空的吹射作用,節約出了約80%的出料時間,降低了能耗,穩定了后續工序對葉片的工藝要求,保證了生產的連續性和質量穩定性。
4 結語
通過改變貯柜底帶變頻器的頻率、改變撥料輥的轉向、增設空壓管理吹射、加強設備衛生保養等措施,對比原有的貯柜出料情況,現有的改造對設備的作業效率得到了提高,節約了能源,并對后續工序的葉片質量穩定起到了積極作用。
參考文獻
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作者簡介:彭敏(1984—),男,江西人,貴州中煙工業有限責任公司遵義卷煙廠一車間注冊安全工程師,在職研究生,研究方向:煙草電氣設備管理。