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煉油企業(yè)檢修惡臭治理綜述

2013-09-29 06:14:20王冬霞

摘要:隨著加工原油硫含量的逐漸增加,裝置區(qū)各種儲(chǔ)罐和尾氣中的惡臭組分濃度越來(lái)越高,對(duì)環(huán)保工作帶來(lái)很大的壓力。文章介紹了天津分公司煉油部惡臭防治工作現(xiàn)狀,著重介紹在煉油裝置大檢修期間,為防止惡臭污染,實(shí)現(xiàn)清潔大修為目標(biāo)所采取的主要做法以及工作成效。

關(guān)鍵詞:惡臭防治;清潔大修;吹掃廢氣

中圖分類號(hào):X512 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)26-0074-02

1 概述

隨著天津石化煉油部(以下簡(jiǎn)稱煉油部)加工原油硫含量的逐漸增加,裝置區(qū)各種儲(chǔ)罐和尾氣中的硫化物、油氣等惡臭組分濃度越來(lái)越高,裝置吹掃、裝置大檢修期間惡臭氣體排放等帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題日漸突出,對(duì)環(huán)保工作帶來(lái)很大的壓力。現(xiàn)有的環(huán)保治理裝置和設(shè)施已經(jīng)不能完全滿足企業(yè)環(huán)境保護(hù)的要求,惡臭污染治理刻不容緩。

近幾年來(lái)煉油部將惡臭污染防治工作作為環(huán)保工作的重點(diǎn),不斷增加投入、加強(qiáng)管理,增上了一系列除臭設(shè)施。大項(xiàng)目建成投產(chǎn)以后,煉油部從低硫原油改為煉制高硫原油,原料油中硫含量高達(dá)2.892%,使原油儲(chǔ)運(yùn)和煉制過(guò)程中所產(chǎn)生的污染物更加復(fù)雜,對(duì)生產(chǎn)及環(huán)保處理設(shè)施造成很大壓力,惡臭污染的影響也越來(lái)越嚴(yán)重。2012年裝置停工大檢修是煉油部大項(xiàng)目運(yùn)行后的第一個(gè)檢修年,由于加工原油硫含量的增加以及煉制規(guī)模的擴(kuò)大,在裝置停開(kāi)工狀態(tài)下,易造成惡臭污染等環(huán)境影響。2008年大修停工吹掃過(guò)程中,煉油部就曾因采取措施不當(dāng)造成廠區(qū)周邊產(chǎn)生惡臭污染問(wèn)題。集團(tuán)公司內(nèi)部裝置停工吹掃惡臭污染事件也時(shí)有發(fā)生,因此制定停開(kāi)工污染防治措施,下大力氣治理檢修惡臭,保證吹掃廢氣無(wú)異味,實(shí)現(xiàn)清潔大修是環(huán)保工作的重心,也是企業(yè)的責(zé)任。

2 防治措施

2.1 加強(qiáng)全廠范圍內(nèi)清潔生產(chǎn)的宣傳

在全廠范圍內(nèi)宣傳清潔生產(chǎn),宣傳惡臭防治知識(shí),加強(qiáng)全體員工的環(huán)保及清潔生產(chǎn)意識(shí)。

2.1.1 制定大修環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)圖,將責(zé)任落實(shí)到各部門、車間,通過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)、HSE例會(huì)、部室會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、大修協(xié)調(diào)會(huì)通報(bào)解決惡臭防治問(wèn)題。

2.1.2 通過(guò)編發(fā)的《安全環(huán)保簡(jiǎn)報(bào)》、《HSE簡(jiǎn)報(bào)》普及惡臭防治信息及環(huán)保知識(shí),宣傳環(huán)保方面好的做法,加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)。

2.1.3 在大修前期制定裝置密閉吹掃措施,挑選出做得較好的裝置進(jìn)行桌面演練,得到認(rèn)可后做成課件以班組小課堂的形式在全廠推廣。

2.2 制定大修期間環(huán)保管理制度及方案

2.2.1 提前制定《煉油部2012年裝置停開(kāi)工檢修環(huán)保管理方案》,包括廢水、廢氣、固廢的處理原則、排放標(biāo)準(zhǔn)及處理措施,為清潔大修奠定基礎(chǔ)。

2.2.2 制定大修排污期間監(jiān)測(cè)計(jì)劃并繪制裝置大修排污流程圖,逐個(gè)裝置進(jìn)行對(duì)接,確保大修排污心中有數(shù)。

2.2.3 制定《大修停工管理流程》,對(duì)裝置大修所產(chǎn)生的“三廢”落實(shí)專人專管,對(duì)廢水、廢氣、固廢每天跟蹤統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,防止發(fā)生污染事件。

2.2.4 要求各裝置在開(kāi)停工方案中加入環(huán)保專篇,安全環(huán)保部將具體要求以模板形式下發(fā),并審核環(huán)保專篇的時(shí)效性和針對(duì)性,確保能夠指導(dǎo)裝置大修期間的環(huán)保

工作。

2.3 做好大修環(huán)保技術(shù)措施準(zhǔn)備工作,避免惡臭污染

2.3.1 制定密閉吹掃措施。2012年煉油部大修停工吹掃設(shè)備616臺(tái)(套),通過(guò)排查,大部分設(shè)備可以利用現(xiàn)有流程能夠?qū)崿F(xiàn)密閉吹掃,吹掃蒸汽通過(guò)水冷或空冷器冷卻,排入火炬系統(tǒng),不會(huì)產(chǎn)生惡臭污染。還有154臺(tái)(套)需要增設(shè)臨時(shí)管線實(shí)現(xiàn)密閉吹掃,引入火炬系統(tǒng)。煉油部對(duì)此進(jìn)行了立項(xiàng),共涉及8套裝置,投資411.5萬(wàn)元,這些項(xiàng)目在大修前完成,為密閉吹掃創(chuàng)造條件。

2.3.2 制定清洗除臭措施。對(duì)于高含硫介質(zhì)的塔器實(shí)施清洗除臭措施,統(tǒng)計(jì)需要清洗除臭的設(shè)備152臺(tái)(套)。檢修前組織各清洗除臭廠家與車間進(jìn)行對(duì)接,制訂除臭方案并由相關(guān)部門以《設(shè)備鈍化、除臭清洗排放驗(yàn)收表》的形式確定會(huì)簽,在大修期間進(jìn)行監(jiān)測(cè),并逐點(diǎn)檢查驗(yàn)收,確保除臭效果。

2.3.3 完善惡臭治理系統(tǒng)。為了防止停工退油吹掃過(guò)程中產(chǎn)生惡臭污染,對(duì)惡臭治理系統(tǒng)進(jìn)行完善。

將未經(jīng)治理的污油罐區(qū)601#和655#罐頂釋放氣聯(lián)通后引入已有的污油罐區(qū)惡臭處理裝置;在天立罐區(qū)污油吹掃罐(425#和427#罐)新增了一套堿洗脫硫工藝惡臭治理裝置,接收老區(qū)停工掃線廢氣;將罐區(qū)退油線掃線氣分區(qū)域引到天立罐區(qū)和污油罐區(qū)惡臭治理設(shè)施,對(duì)退油掃線惡臭氣體進(jìn)行治理。

以上項(xiàng)目在裝置停工前全部完工,在裝置停工吹掃期間接收新、老區(qū)各裝置吹掃廢氣,確保了裝置在停工過(guò)程中的掃線廢氣得到治理。

2.4 做好大修開(kāi)工階段環(huán)保工作,為裝置開(kāi)工護(hù)航

2.4.1 在各裝置開(kāi)工階段,煉油部認(rèn)真落實(shí)開(kāi)工方案中的環(huán)保措施,確保環(huán)保裝置(設(shè)施)提前投運(yùn)。煉油部3套污水汽提裝置早于其他裝置提前具備接納上游含硫污水的條件,確保了開(kāi)工生產(chǎn)期間含硫污水的密閉處理。煉油部提前投用現(xiàn)有惡臭治理裝置,包括油品車間南罐區(qū)、污油罐區(qū)以及1#、2#污水汽提裝置配套惡臭治理設(shè)施,保證裝置配套惡臭治理廢氣的合格排放。

2.4.2 煉油部在開(kāi)工前組織對(duì)含油污水管線(井)進(jìn)行了疏通和清理,保證正常生產(chǎn)期間含油污水管路的暢通。另外組織對(duì)假定凈水邊溝進(jìn)行了清理,對(duì)清污分流閥進(jìn)行了檢查,保證裝置現(xiàn)場(chǎng)的清污分流。

2.4.3 嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保檢查,以各車間自查及安全環(huán)保部每日抽查的形式,落實(shí)開(kāi)工生產(chǎn)階段的各項(xiàng)環(huán)保措施,強(qiáng)化各級(jí)員工開(kāi)工生產(chǎn)期間的環(huán)保意識(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并每日將環(huán)保抽查情況進(jìn)行曝光,督促相關(guān)單位落實(shí)整改,保證裝置開(kāi)工運(yùn)行階段的環(huán)保工作。

3 治理成效

3.1 促進(jìn)清潔生產(chǎn)工作上水平

煉油部在大修期間通過(guò)制定管理制度以及增上的一系列環(huán)保技術(shù)措施,提升了煉油部清潔生產(chǎn)工作水平。在大修期間煉油部實(shí)現(xiàn)了密閉吹掃、廢氣無(wú)異味排放、廢水達(dá)標(biāo)排放、固廢100%處置的目標(biāo)。煉油部以此為契機(jī),推動(dòng)新一輪清潔生產(chǎn)審核工作的開(kāi)展。

3.2 實(shí)現(xiàn)了清潔大修的目的,提高了職工的環(huán)保意識(shí)

煉油部在大修期間增上了密閉吹掃措施,天立罐區(qū)惡臭除臭設(shè)施以及污油罐區(qū)掃線系統(tǒng)完善等項(xiàng)目,實(shí)施效果顯著,本次大修較之以往沒(méi)有產(chǎn)生惡臭影響,在職工中產(chǎn)生了較好的反響。通過(guò)宣傳培訓(xùn)、檢查考核等手段,增強(qiáng)了全體職工的環(huán)保意識(shí),自覺(jué)杜絕現(xiàn)場(chǎng)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,避免了惡臭污染事件的發(fā)生。廣大職工精心操作的積極性明顯提高,有效提升了全員對(duì)環(huán)保工作的重視程度。

3.3 為下一次清潔檢修奠定了基礎(chǔ)

煉油部提前準(zhǔn)備、周密部署,制定并落實(shí)了一系列環(huán)保措施,密閉吹掃、設(shè)備除臭等做法取得了較好的成效,裝置在停工吹掃期間未發(fā)生惡臭污染事件,實(shí)現(xiàn)了清潔檢修,使大修環(huán)保工作達(dá)到歷史最好水平,為下一次大修做好環(huán)保工作做好了技術(shù)保障,該做法值得推廣。

作者簡(jiǎn)介:王冬霞(1976—),女,中石化股份天津分公司煉油部高級(jí)工程師,注冊(cè)安全工程師,研究方向:環(huán)保管理。

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