999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

某型航空發(fā)動機應(yīng)急放油系統(tǒng)研究

2013-09-28 09:39:02馬會寧李春光崔利豐廉征環(huán)
航空發(fā)動機 2013年1期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機故障

馬會寧,李春光,崔利豐,廉征環(huán)

(1.中航工業(yè)西安航空動力控制有限公司,西安 710077;2.中航工業(yè)沈陽發(fā)動機設(shè)計研究所,沈陽 110015)

0 引言

某型航空發(fā)動機為第3代戰(zhàn)斗機的動力裝置,憑借其良好的性能,目前已廣泛投入使用。燃油控制系統(tǒng)的多參數(shù)控制、故障告警、自動消喘、噴口的無級調(diào)節(jié)等都最大限度地發(fā)揮了發(fā)動機的性能。但在使用中發(fā)生過應(yīng)急放油控制系統(tǒng)可靠性差的問題,嚴重地影響了該型發(fā)動機的使用。

本文對該型發(fā)動機的應(yīng)急放油控制系統(tǒng)進行研究,通過試驗找到了系統(tǒng)設(shè)計的不足,通過改進設(shè)計,使其滿足了發(fā)動機使用可靠性的要求。

1 故障概述

某飛機右發(fā)動機做完檢查工作后在地面開車,發(fā)動機各狀態(tài)參數(shù)均正常。由于飛機油箱中油量較多,飛機雙發(fā)在n2=85%時共進行了12次間歇性應(yīng)急放油,放油時序及間隔如圖1所示。在第11次應(yīng)急放油結(jié)束14 s后,進行第12次應(yīng)急放油時,右發(fā)動機熄火,n2轉(zhuǎn)速自動下降,具體故障曲線如圖2所示。

圖1 應(yīng)急放油時序及間隔

圖2 某發(fā)動機應(yīng)急放油故障發(fā)生前后參數(shù)變化曲線

從圖2中可見,在第12次應(yīng)急放油接通前,發(fā)動機低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n1、高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n2、低壓渦輪后溫度T6、風扇導葉角度α1、壓氣機靜子葉片角度α2等飛參數(shù)據(jù)較為平穩(wěn),均在正常范圍內(nèi),噴口直徑D8為機械最小噴口狀態(tài),各參數(shù)與左發(fā)動機的相比無明顯差異。當應(yīng)急放油接通瞬間,右發(fā)動機轉(zhuǎn)速、溫度迅速降低,n2轉(zhuǎn)速由85.4%下降到13.4%時(28.25 s),發(fā)現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速降低,將油門桿收回到停車位置。

2 應(yīng)急放油系統(tǒng)工作原理

某型發(fā)動機應(yīng)急放油系統(tǒng)參照某發(fā)動機設(shè)計主要功能是在飛行中根據(jù)需要放出飛機油箱中的多余燃油。在滿足應(yīng)急放油條件(非加力狀態(tài)、n2>57%、油箱余油多于1.5 t)時,手動給出應(yīng)急放油接通電指令,激勵應(yīng)急放油附件上的2個電磁閥。2個電磁閥接到電信號后,應(yīng)急放油附件輸出液壓指令接通加力燃油泵,該泵出口燃油壓力突增,使該泵內(nèi)轉(zhuǎn)換活門關(guān)閉齒輪泵后來油,并解除應(yīng)急放油附件連鎖,使應(yīng)急放油系統(tǒng)投入工作,將加力燃油泵后的燃油放至加力燃燒室,經(jīng)過噴管排入大氣。

在應(yīng)急放油接通瞬間,由于加力燃油泵轉(zhuǎn)換活門的油路切換,會對齒輪泵后壓力產(chǎn)生瞬間脈沖干擾,此時主燃油泵調(diào)節(jié)器內(nèi)部壓差回油活門將投入工作,對系統(tǒng)干擾進行調(diào)節(jié),以保持計量活門前后壓差恢復到恒定值。

3 驗證試驗

3.1 飛機驗證

在保持裝機狀態(tài)不變并增加相應(yīng)測試參數(shù)條件下進行了2次雙發(fā)應(yīng)急放油模擬試驗,均實現(xiàn)了故障再現(xiàn)。

第1次在進行到第17次應(yīng)急放油時右發(fā)動機在n2=85%時自動停車,左發(fā)動機工作正常;

第2次在進行到第8次應(yīng)急放油時右發(fā)動機在n2=85%時自動停車,左發(fā)動機工作正常。

2次故障復現(xiàn)放油間隔和時序如圖3所示。

圖3 放油時間時序和間隔

某發(fā)動機應(yīng)急放油正常和異常停車時的參數(shù)變化分別如圖4、5所示。從圖中可見,在應(yīng)急放油開關(guān)接通后,加力燃油泵打開時,主燃油泵調(diào)節(jié)器進口壓力Pin先減小(加力燃油泵填充過程),齒輪泵后壓力P22突然增大(轉(zhuǎn)換活門投入工作,關(guān)閉主泵供油轉(zhuǎn)為加力泵供油)。當加力泵填充完畢后,Pin增大,在Pin再次減小時開始放油。P22在出現(xiàn)干擾突增后,由于壓差活門投入工作,出現(xiàn)如圖5所示波形。

圖4 某發(fā)動機應(yīng)急放油正常時參數(shù)變化

圖5 某發(fā)動機應(yīng)急放油異常停車時參數(shù)變化

從上述數(shù)據(jù)及相關(guān)檢查工作可知:

(1)在停車過程中發(fā)動機進口供油正常,排除飛機供油導致異常停車的可能性;

(2)飛參中無喘振信號,消喘電磁閥無誤動作;

(3)停車前后未聽到異常響聲,排除發(fā)動機機械故障引起停車的可能性;

(4)停車過程中T6無突升,溫度、轉(zhuǎn)速快速降低(2 s內(nèi)T6降低約70℃);

(5)應(yīng)急放油接通瞬間 Pin、P22、噴嘴前燃油壓力Pf、壓氣機出口壓力P31有明顯波動現(xiàn)象。

根據(jù)故障復現(xiàn)數(shù)據(jù)分析初步得出結(jié)論:發(fā)動機異常停車故障可能是由于短時間內(nèi)連續(xù)多次接通應(yīng)急放油過程中發(fā)動機相關(guān)參數(shù)波動較大,瞬間斷油引起燃燒室不穩(wěn)定燃燒所導致的。

3.2 臺架試驗情況和數(shù)據(jù)分析

為了查清故障原因,在臺架上利用包括故障發(fā)動機在內(nèi)的9臺發(fā)動機進行間歇應(yīng)急放油試驗驗證,累計接通應(yīng)急放油700多次,進行了不同發(fā)動機狀態(tài)下的對比驗證,應(yīng)急放油間隔時序基本參照外場故障發(fā)生時的應(yīng)急放油時序,其典型時序間隔如圖6所示。從試驗結(jié)果來看,故障發(fā)動機返廠后,在第2次原狀態(tài)臺架試驗第11次應(yīng)急放油接通時出現(xiàn)1次停車,各參數(shù)變化規(guī)律與外場基本一致,隨后無論是改變放油轉(zhuǎn)速還是改變放油間隔和時序均未出現(xiàn)發(fā)動機停車,其他發(fā)動機也未發(fā)生停車現(xiàn)象。

圖6 臺架應(yīng)急放油試驗典型時序

以采集頻率為5000 Hz的高頻采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對試驗中測量的相關(guān)參數(shù)進行比較分析。

(1)各臺發(fā)動機相關(guān)壓力對比

A、B、C、D、E 發(fā)動機單次接通應(yīng)急放油過程中P22、P21、Pf和 P31的脈動情況對比如圖 7~10 所示。

從圖7~10中可見,應(yīng)急放油接通瞬間,不同發(fā)動機 P22、P21、Pf、P31均有明顯波動,且所有發(fā)動機相關(guān)參數(shù)波動趨勢基本一致,主燃油系統(tǒng)調(diào)節(jié)規(guī)律相同。

(2)某發(fā)動機壓差特性(流量特性)分析

故障發(fā)動機單次應(yīng)急放油接通過程與燃油流量直接相關(guān)的壓差特性對比如圖11所示。

圖7 P22參數(shù)對比

圖8 P21參數(shù)對比

圖9 Pf參數(shù)對比

圖10 P31參數(shù)對比

圖11 單次放油接通過程壓差特性

圖11中的數(shù)據(jù)曲線表明:(P22-P21)、(P21-Pf)與(Pf-P31)壓差脈動幅值依次衰減,判定引起流量脈動的來源為(P22-P21),即在壓差活門受到脈沖干擾信號后的快速調(diào)節(jié)過程產(chǎn)生流量波動。

(3)各臺發(fā)動機壓差活門特性對比

5臺發(fā)動機應(yīng)急放油接通時主燃油泵調(diào)節(jié)器內(nèi)部壓差活門特性對比如圖12所示。

圖12 單次放油接通過程壓差活門特性對比

圖12中的數(shù)據(jù)曲線表明:在單次放油接通過程中,故障發(fā)動機壓差活門調(diào)節(jié)過程與其他發(fā)動機的存在差異,振蕩幅值偏大。

(4)各臺發(fā)動機主燃燒室噴嘴前后壓差特性對比

5臺發(fā)動機應(yīng)急放油接通時噴嘴前后壓差△Pf(△Pf=Pf-P31)特性對比如圖13所示。

圖13中的數(shù)據(jù)曲線表明:在單次放油接通過程中,故障發(fā)動機ΔPf由最低點恢復過程中恢復速度偏慢,在近0.1 s的范圍內(nèi)比其他批產(chǎn)發(fā)動機的低200~300 kPa。

(5)在多次放油接通過程中ΔPfmin統(tǒng)計對比分析

1臺故障發(fā)動機與其他發(fā)動機應(yīng)急放油接通時ΔPfmin趨勢對比如圖14所示,每1點為1次應(yīng)急放油過程中ΔPf波動的最小值ΔPfmin。

圖14 多次應(yīng)急放油接通過程ΔPfmin統(tǒng)計對比

圖14中的數(shù)據(jù)曲線表明:其他發(fā)動機應(yīng)急放油接通瞬間ΔPfmin值統(tǒng)計分布高于故障發(fā)動機(3臺同型號發(fā)動機應(yīng)急放油時ΔPfmin≥110 kPa;故障發(fā)動機應(yīng)急放油時ΔPfmin大多數(shù)分布在0~200 kPa);隨連續(xù)放油次數(shù)增加,ΔPfmin整體有減小趨勢。

4 故障原因分析

某型發(fā)動機主燃燒室供油調(diào)節(jié)系統(tǒng)和應(yīng)急放油系統(tǒng)參照某發(fā)動機設(shè)計。噴口加力調(diào)節(jié)器和應(yīng)急放油附件通過加力泵上的H3和H8管接頭壓力來控制加力泵的接通,對該接通過程的加力泵進口活門響應(yīng)時間進行仿真,結(jié)果如圖15、16所示。接加力時H8不參與工作,應(yīng)急放油時H3不參與工作。

圖15 在接通加力過程中加力泵進口活門響應(yīng)時間

圖16 在接通應(yīng)急放油過程中加力泵進口活門響應(yīng)時間

從以上仿真結(jié)果得知:正常接通加力時,在加力泵進口活門打開過程中,移動7 mm(打開)時打開時間為3 s;接通應(yīng)急放油時,在加力泵進口活門打開過程中,移動7 mm(打開)時打開時間為1.2 s。

在應(yīng)急放油接通時,加力燃油泵轉(zhuǎn)換活門投入工作,瞬間停止主燃油泵調(diào)節(jié)器向加力系統(tǒng)供油,造成齒輪泵后壓力P22出現(xiàn)擾動(快速增大),干擾發(fā)生后為保證壓差恒定壓差回油活門自動調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過程出現(xiàn)超調(diào),導致燃燒室燃油噴嘴前后壓差即燃油流量瞬間減少;試驗結(jié)果表明,隨連續(xù)放油次數(shù)增加,其壓差值最低點即ΔPfmin有減小趨勢。

從大量試驗數(shù)據(jù)對比分析為基礎(chǔ)可知,故障發(fā)動機的上述調(diào)節(jié)過程與其他發(fā)動機的基本一致。

但某型發(fā)動機與某發(fā)動機主燃油噴嘴結(jié)構(gòu)不同。某型發(fā)動機主燃油噴嘴內(nèi)部設(shè)有單向活門,當噴嘴前后壓差達到約0.13±0.01 MPa時活門打開,燃油進入主燃燒室;反之當壓差減小到該值時活門關(guān)閉,停止向主燃燒室供油。這樣理論上在應(yīng)急放油接通時如果噴嘴前后壓差減小到或低于0.13±0.01 MPa時,主燃燒室均為斷油狀態(tài)。而某發(fā)動機的主燃油噴嘴是在主燃油總管上設(shè)有多個固定節(jié)流孔,內(nèi)部沒有活門,另外,某發(fā)動機采用主副油路供油,只有當主副油路噴嘴前后壓差全部為0或負值時才中斷向主燃燒室供油。

從試驗結(jié)果來看,某型發(fā)動機2次接通應(yīng)急放油熄火時的噴嘴前后壓差均小于0.1 MPa,而其他發(fā)動機則全部高于噴嘴內(nèi)部活門打開壓差0.13±0.01 MPa;某發(fā)動機雖然主油路噴嘴前后壓差為負,但副油路噴嘴前后壓差為正,故不存在熄火的可能。

綜合上述分析可知,某型發(fā)動機外場間歇應(yīng)急放油停車故障的原因為:某型發(fā)動機在接通應(yīng)急放油時均存在參數(shù)波動現(xiàn)象,在故障發(fā)動機連續(xù)接通應(yīng)急放油接通過程中ΔPfmin比其他批產(chǎn)發(fā)動機低200~300 kPa,并且其值低于噴嘴打開壓差,導致燃燒室供油瞬間不足,造成不穩(wěn)定燃燒,熄火停車。

5 解決措施

雖然該故障在某型發(fā)動機研制中屬首次發(fā)生,也無資料表明某發(fā)動機發(fā)生過類似現(xiàn)象。但從試驗驗證結(jié)果來看,某型發(fā)動機在應(yīng)急放油接通時均存在參數(shù)波動現(xiàn)象,主燃燒室噴嘴前后壓差即供油量減少較多,甚至瞬間斷油。特別是故障發(fā)動機在應(yīng)急放油接通過程中ΔPfmin比其他批產(chǎn)發(fā)動機的低200~300 kPa,解決措施應(yīng)從應(yīng)急放油接通過程中減小參數(shù)波動入手。

5.1 增加節(jié)流嘴措施

為從根本上將應(yīng)急放油接通時噴嘴前后壓差降低量減小即提高ΔPfmin,通過對某型發(fā)動機燃油系統(tǒng)工作原理和應(yīng)急放油接通時各參數(shù)變化的深入分析,認為該問題可通過改變應(yīng)急放油接通時各參數(shù)變化的時序關(guān)系加以解決。具體來說,就是采取在應(yīng)急放油附件管接頭通往加力燃油泵管接頭的內(nèi)部增加節(jié)流嘴,延長應(yīng)急放油開關(guān)接通后加力燃油泵進口活門打開時間,減少加力燃油泵內(nèi)部轉(zhuǎn)換活門轉(zhuǎn)換過程對齒輪泵后供油壓力的影響,進而減小應(yīng)急放油接通時壓差回油活門引起的各參數(shù)波動。

5.2 增加節(jié)流嘴后對系統(tǒng)的影響分析

對增加節(jié)流嘴后的系統(tǒng)進行了仿真驗證,試驗結(jié)果表明,在不同工作條件下,在應(yīng)急放油附件接頭處增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴,在應(yīng)急放油工作狀態(tài)下,加力泵進口活門控制腔內(nèi)的壓力均增大,不影響應(yīng)急放油功能的實現(xiàn),如圖17所示。

圖17 增加節(jié)流嘴對加力泵功能實現(xiàn)的影響

新增節(jié)流嘴位于應(yīng)急放油附件管接頭通往加力燃油泵管接頭管路上,該管路的作用是在應(yīng)急放油信號發(fā)出后用于打開加力燃油泵,新增節(jié)流嘴僅與加力燃油泵相關(guān)。

6 增加節(jié)流嘴效果驗證和直徑確定

對增加節(jié)流嘴后的3臺發(fā)動機在臺架狀態(tài)下進行應(yīng)急放油試驗,結(jié)果表明:增加節(jié)流嘴后,應(yīng)急放油接通時ΔPfmin明顯增大,且節(jié)流嘴直徑越小,改善效果越明顯。(1)采用Φ=1.2 mm的節(jié)流嘴,ΔPfmin增大約 200~300 kPa;(2)采用 Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴,ΔPfmin增大約200~700 kPa;(3)采用 Φ=0.8 mm的節(jié)流嘴,ΔPfmin增大約500~800 kPa。

根據(jù)試驗驗證結(jié)果,兼顧增加節(jié)流嘴后的改善效果和節(jié)流嘴的抗污染能力,并確保在應(yīng)急放油開關(guān)接通后加力燃油泵可靠打開,故障解決措施中采用Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴。

7 措施驗證

7.1 地面臺架驗證

如前所述,增加Φ=1.0mm的節(jié)流嘴可有效改善應(yīng)急放油接通時燃油系統(tǒng)波動,ΔPfmin增大約200~700 kPa。

(1)增加節(jié)流嘴后,應(yīng)急放油接通時加力燃油泵進口活門打開時間延長,且節(jié)流嘴直徑越小,延長時間越多:不加裝節(jié)流嘴時,加力燃油泵打開時間約為0.1 s;采用Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴時,加力燃油泵打開時間約為0.25 s。

(2)增加節(jié)流嘴后,應(yīng)急放油接通時n2波動量相對減小,且節(jié)流嘴直徑越小,波動量越小,但因加裝前n2波動不大,所以表現(xiàn)不是很明顯:不加裝節(jié)流嘴時,n2波動(n2降低)約為0.36%;采用Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴時,n2波動(n2降低)約為0.2%。

(3)增加節(jié)流嘴后,應(yīng)急放油接通時ΔPf的波動量明顯減小,且節(jié)流嘴直徑越小,波動量越小,采用Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴時應(yīng)急放油接通瞬間ΔPf的波動量減小約50%。

增加節(jié)流嘴后對發(fā)動機無影響,各項功能和性能正常。

7.2 裝機和飛行驗證

在某飛機左發(fā)動機上增加Ф=1.0 mm的節(jié)流嘴,在右發(fā)動機未增加節(jié)流嘴。更換前后進行了地面開車檢查,隨后進行了飛行驗證。結(jié)果為:

增加節(jié)流嘴前地面應(yīng)急放油接通時左、右發(fā)動機的ΔPf波動量相當;左發(fā)動機增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴后空中飛行ΔPf波動量明顯減小;相對于右發(fā)動機,左發(fā)動機空中波動幅度約減小200 kPa。

在地面狀態(tài)下左發(fā)動機增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴后,ΔPfmin較增加前提高約200 kPa;

在空中飛行時,增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴的左發(fā)動機的ΔPfmin增大比右發(fā)動機的約高200 kPa。

根據(jù)地面臺架試驗、裝機地面試驗和飛行驗證結(jié)果,在應(yīng)急放油附件管接頭通往加力泵接通活門管接頭的內(nèi)部增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴可使應(yīng)急放油接通時主燃油噴嘴前、后壓差最低值提高200~700 kPa,并且增加節(jié)流嘴后對發(fā)動機其他功能和性能無影響。

8 結(jié)論

(1)某發(fā)動機發(fā)生的間歇應(yīng)急放油停車故障是由于在連續(xù)接通應(yīng)急放油過程中主燃油噴嘴前、后壓差瞬間減小較多,導致燃燒室瞬間供油不足,造成不穩(wěn)定燃燒,發(fā)動機熄火。

(2)在應(yīng)急放油附件1號管接頭內(nèi)部增加Φ=1.0 mm的節(jié)流嘴可有效改善應(yīng)急放油接通時主燃油噴嘴前、后壓差的波動,改善應(yīng)急放油系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性。

(3)地面試車和飛行驗證結(jié)果表明,該改進措施可有效提高應(yīng)急放油接通時主燃燒室噴嘴前、后壓差最低值,防止主燃燒室斷油熄火。

[1]周宗才.飛機推進系統(tǒng)控制[M].西安:空軍工程學院,1997:39-49.ZHOU Zongcai.Aircraft propulsion system control[M].Xi’an:Air force Engineering College,1997:39-49.(in Chinese)

[2]謝壽生.ΑΠ-31Φ雙涵道加力渦輪噴氣發(fā)動機[M].西安:空軍工程學院,1993:175-180,221-237.XIE Shousheng.ΑΠ-31Φ bypassafterburned turbojet engine[M].Xi’an:Air force Engineering College,1993:175-180,221-237.(in Chinese)

[3]林其勛.熱工與氣動參數(shù)測量 [M].西安:西北工業(yè)大學,1994:9-28.LIN Qixun.The thermal and pneumatic parameter measurement[M].Xi’an:Northwestern Polytechnical University,1994:9-28.(in Chinese)

[4]楊福剛,黃猛,范世新.航空發(fā)動機加力控制系統(tǒng)典型故障研究[J].航空發(fā)動機,2012,38(3):34-37.YANG Fugang,HUANG Meng,FAN Shixin.The research of typical fault in aviation engine thrust augmentation control system[J].Aeroengine,2012,38(3):34-37.(in Chinese)

[5]石夢華,趙堅行,顏應(yīng)文,等.航空發(fā)動機燃燒室參數(shù)化建模[J].航空發(fā)動機,2011,37(5):11-15.SHIMenghua,ZHAO Jianxing,YAN Yingwen,et al.The parameterized modeling of aviation engine combustion chamber[J].Aeroengine,2011,37(5):11-15.(in Chinese)

[6]賈春燕,王洪銘.航空發(fā)動機燃燒室噴嘴內(nèi)部燃油結(jié)焦研究[J].航空發(fā)動機,2011,37(5):41-44.JIA Chunyan,WANG Hongming.The internal fuel coking research of aviation engine combustion chamber nozzle[J].Aeroengine,2011,37(5):41-44.(in Chinese)

[7]肖強.某型航空發(fā)動機空中降轉(zhuǎn)故障分析 [J].航空發(fā)動機,2011,37(6):26-27.XIAO Qiang.A certain type of aircraft engine rotate speed drop failure analysis[J].Aeroengine,2011,37(6):26-27.(in Chinese)

[8]欒艷華,劉殿春.航空發(fā)動機燃油導管斷裂故障分析[J].航空發(fā)動機,2010,36(3):16-19.LUAN Yanhua,LIU Dianchun.Analysis of fuel pipe fracture for aeroengine[J].Aeroengine,2010,36 (3):16-19.(in Chinese)

[9]張恩和.大涵道比渦扇發(fā)動機的研制與設(shè)計特點[J].航空發(fā)動機,2007,33(3):1-6.ZHANG Enhe.Development and design features of high bypass ratio turbofan engine[J].Aeroengine,2007,33(3):1-6.(in Chinese)

[10]賈淑芝,李軍.某型航空發(fā)動機轉(zhuǎn)速信號故障分析[J].航空發(fā)動機,2008,34(2):46-47.JIA Shuzhi,LI Jun.Failure analysis of speed signals for an aeroengine[J].Aeroengine,2008,34(2):46-47.(in Chinese)

猜你喜歡
發(fā)動機故障
元征X-431實測:奔馳發(fā)動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發(fā)動機熄火
故障一點通
奔馳R320車ABS、ESP故障燈異常點亮
故障一點通
故障一點通
故障一點通
江淮車故障3例
新一代MTU2000發(fā)動機系列
發(fā)動機的怠速停止技術(shù)i-stop
主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久董美香| 欧美啪啪视频免码| 试看120秒男女啪啪免费| 国产福利影院在线观看| 国产高清不卡视频| 99ri精品视频在线观看播放| av天堂最新版在线| 精品久久高清| 亚洲无码免费黄色网址| 久久综合丝袜日本网| 欧美日韩精品一区二区视频| 手机成人午夜在线视频| 亚洲一区二区三区麻豆| 久久成人免费| 亚洲一区二区三区在线视频| 第一区免费在线观看| 一本大道无码日韩精品影视| 中文国产成人久久精品小说| 一本一道波多野结衣av黑人在线| 亚洲欧美日韩中文字幕在线| 国产精品成人一区二区| 成人夜夜嗨| 全色黄大色大片免费久久老太| 日韩一二三区视频精品| 国产自在线拍| 波多野结衣一区二区三区四区视频| 亚洲国产无码有码| 尤物视频一区| 色欲国产一区二区日韩欧美| 亚洲国产成人自拍| 欧美国产在线一区| 欧美亚洲日韩中文| 精品视频91| 国产乱子伦视频在线播放| 亚洲乱码视频| 欧美性久久久久| 国产日本欧美亚洲精品视| 亚洲欧美自拍中文| 精品91自产拍在线| 午夜视频www| 无码高清专区| 欧美日韩va| 国产网站在线看| 亚洲第一网站男人都懂| 午夜天堂视频| 一级爆乳无码av| 久久久久久久蜜桃| 午夜色综合| 国产精品观看视频免费完整版| 久久公开视频| 夜夜拍夜夜爽| 亚洲性日韩精品一区二区| 好吊日免费视频| 亚洲成人黄色在线观看| 性色一区| 日本亚洲成高清一区二区三区| 亚洲天堂区| 欧美日韩动态图| 四虎影视无码永久免费观看| 欧美日韩一区二区在线播放 | 麻豆国产在线观看一区二区| 99热这里只有成人精品国产| 国产a在视频线精品视频下载| 极品国产在线| 国产一级裸网站| 国产精品无码AV中文| 91无码人妻精品一区| 一级毛片免费观看久| 国产成人a在线观看视频| 日韩欧美亚洲国产成人综合| 99成人在线观看| A级毛片高清免费视频就| 亚洲制服丝袜第一页| 91系列在线观看| 日韩午夜片| 国产又爽又黄无遮挡免费观看| 2020精品极品国产色在线观看 | 国产精品分类视频分类一区| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 97国产在线播放| 国产三级韩国三级理| 国产无遮挡猛进猛出免费软件|