初 靜 劉宇新 陳 偉 張建忠
(1.鐵煤集團公司曉明礦選煤廠,遼寧 調兵山 112700;2.鐵煤集團公司生產技術部,遼寧 調兵山 112700;3.鐵煤集團東辰煤炭公司,山西 呂梁 033000)
曉明礦選煤廠是1968年建成并投入生產的,原設計能力為60萬噸/年,經過1989年的改擴建后設計能力達到135萬噸/年,核定能力為220萬噸/年的礦井型動力煤選煤廠。主要加工工藝是:煤毛煤入廠后,進行一次篩分;篩上物經手選除雜破碎后成為入洗原料煤;篩下物進入二次篩分或注入903原煤倉和分流,分流部分經圓筒倉上的塊煤回收篩,篩下末煤落地成為落地煤末煤直接地銷或經591或518回煤裝車系統路銷。
曉明礦選煤廠有2條回煤裝車系統其中591回煤裝車線為1999年洗煤廠自行設計、自制加工建造的 簡易回煤裝車系統,落地末煤由推土機給料至591刮板運輸機,轉載至592、593、594膠帶輸送機到913裝車線裝車。410回煤裝車線為1989年的改擴時建成,落地煤經518、907、409、410膠帶運輸機,由410機頭裝車站在四道裝車。
1.1 591回煤裝車系統存在問題
(1)591刮板運輸機、592、594膠帶運輸機均為露天設置,推土機給料,存在以下問題:第一,設備露天給料、露天運行造成煤塵飛揚,污染環境。第二,冬季低溫,膠帶輸送機露天運行,皮帶打滑,不能正常運轉。第三,露天作業,維修工人、崗位工人作業條件惡劣。
(2)推土機給料偏載、刮板鏈帶料,將煤帶入刮板運輸機下方,積貨多,載荷增大,設備無法運轉,所以每次啟動591,必須安排2人清理設備底部粘貨,增大了工人勞動強度,浪費了勞動力。
(3)系統故障率高,設備維修量大,材料投入大,并且維修設備時經常需起吊作業,危險性大。
(4)刮板運輸機為井下淘汰設備,功率大,雙電機拖動,每臺電機功率160k W,雙臺320k W,耗能大。
1.2 410回煤裝車系統存在問題
由于410裝車站未在軌道衡位上方,落地煤裝車后不能檢斤,需要由調度絞車將路車牽引至S913裝車站補量后檢斤,裝車時要靠工人憑經驗掌握裝車量,而且補量過程麻煩,造成410裝車系統裝車效率低、速度慢。而且只能四道裝車,不能三道裝車,一旦四道檢斤系統出現故障,410回煤裝車線。
針對以上問題,通過考察并結合我廠現場實際對591、410回煤裝車系統進行改造。
2.1 改變給料方式,鏟車給料改為葉輪給煤機給料,實現均勻連續給料
為保證系統暢通,均勻給料必須改變原來的鏟車給料方式,經過調研我廠決定采用葉輪給煤機給料。
葉輪給煤機沿煤溝縱向軸道行走將煤定量、均勻連續地撥到輸煤膠帶輸送機上,撥料機構設變頻調速,可根據現場所需調整給料量,耗能小,且運行安全。撥料和行走設置獨立的傳動裝置,四個主動輪同步性好,設備故障率低,維護量小。
2.2 拆除原SGZ-746/400型刮板運輸機,新建回煤地溝并安裝一臺TD75B1000膠帶輸送機
原SGZ-746/400型刮板運輸機,耗能大、故障率高,因此用TD75B1000膠帶輸送機取代原刮板運輸機。根據我廠現場實際,在落地煤場北側新建回煤地溝,為避免地溝內有毒有害氣體積聚,回煤地溝兩側設出口,保持通風良好。回煤地溝內安裝D75B1000膠帶輸送機。地溝上方預留條狀回煤溝,葉輪給煤機沿煤溝縱向軸道行走將煤定量、均勻連續地撥到輸煤膠帶輸送機上。
2.3 拆除原592膠帶運輸機(TD75B800),新建一條膠帶運輸機走廊,安裝TD75B1000膠帶運輸機并將機尾延伸至591膠帶輸送機機頭下方,落地煤通過葉輪給煤機給入591膠帶輸送機,再通過592、593、594膠帶輸送機轉載運至三道裝車線裝車。改造后膠帶輸送機加寬提升了輸送能力,并且膠帶輸送機封閉在皮帶走廊內,改善了作業環境。
2.4 410膠帶運輸機安裝分煤器
利用選煤廠現有條件,410膠帶運輸機為在594膠帶運輸機為上方,在410膠帶運輸機設中間分煤器,將594膠帶機機尾后延2米,410膠帶機上的落地煤可通過中間卸煤器卸入594膠帶運輸機,這樣落地煤需要在三道直接裝車檢斤時就可以通過分煤器由594、913膠帶運輸機運至三道裝車站直接檢斤裝車。
3.1 節約了電費
原591刮板機功率320k W,現591膠帶運輸機30k W,葉輪給煤機15k W,電費0.784元,按每日開機8小時,生產天數天計算330天計算

3.2 節約了材料費
不計其它材料消耗,591刮板機僅每月更換4根尾軸,6套軸承,每根尾軸3000元,每套3519軸承500元。每年材料費=0.3*4*12+0.05*6*12=15 萬元
3.3 降低了工人勞動強度,節約了人工費
原回煤系統每天需要2人清貨,改造后無需清貨,按員工年工資3萬元計算,節約人工費=2*3*3=18萬元

回煤裝車系統改造后運行具有以下優點:
(1)改造后提高了裝車速度,原591系統平均裝車速度為15分鐘/車,改造后平均裝車速度為10分鐘/車。
(2)減少了生產中斷事故,改造后591系統運行6個月未發生生產中斷事故。
(3)減少了設備維護量及材料投入,同時也避免了維修時的危險性作業,具有安全效益。
(4)改造后591系統無需人工清貨,降低了工人勞動強度。
(5)改造后591、592膠帶運輸機為非露天作業,改善了工人作業條件。
(6)原591系統總功率370k W,改造后系統總功率95k W,減少了系統的耗電量。
(7)518回煤裝車系統改造靈活了回煤裝車工藝,提高了回煤裝車速度,改造僅在410膠帶運輸機處增加了一個分煤器,一個分煤溜槽,節約了改造資金,用很小的投資,簡單的改造解決了選煤廠回煤裝車及檢斤過程中的實際問題。