陳 靜,薛建設,李朝康,袁佑新,周雪松,劉銘洋
(1.武漢理工大學,湖北 武漢430070;2.武漢三聯節能環保工程有限公司,湖北 武漢430074;3.武漢理工大學苧麻技術研究所,湖北 武漢430070)
進入21世紀以后,天然纖維紡織品順應世界“綠色環保”的發展潮流備受青睞,高檔優質的苧麻紡織品更是國際市場上“高雅”、“華貴”的象征[1]。苧麻是中國的特產,目前世界總產量95%以上產在中國,苧麻紡織品以其吸、透氣的優良服用性能和挺拔、粗獷的獨特風格在國內外市場上享有盛譽。
我國的苧麻梳紡技術嚴重滯后,阻礙了我國苧麻紡織工業的全面進步。在苧麻帶狀精干麻的生產過程中大多數的過程是單獨進行的,比如脫膠,過酸,水洗等工藝[2]。當一道工序完成后需要人工對半成品進行搬運,然后繼續進行下一道工序[3]。這種半自動化的生產方式相比于原始的生產方法,在一定程度上提升了產品質量,提高了產量,也相應地提高了生產效率,但是,在如今高度市場化的行業環境之下,在各行各業競爭無比激烈的大環境下,這種生產方式仍舊是無法滿足企業生存、發展需要的[4]。
針對目前苧麻帶狀精干麻生產過程自動化程度不高的現狀,設計了帶狀精干麻自動化連續生產裝置,實現帶狀精干麻機械化、連續化生產。
帶狀精干麻的生產要經過脫膠、酸洗漂白、水洗、給油、去油和壓干等工序。帶狀精干麻生產工藝流程如圖1所示。

圖1 帶狀精干麻生產工藝流程
苧麻在經過前期的廢水煮練后首先進入脫膠機進行脫膠,除去苧麻上的果膠,接著對除去果膠后的苧麻產品進行酸洗和漂白處理。然后,半成品將送入到清水中進行清洗,去除上一步工序產品上殘留的酸性溶液。
水洗后的苧麻將被送入給油機中進行給油處理,因為經過脫膠后,原麻中的脂臘質已被除去,纖維手感粗硬、彈性差、可撓度低,且烘干時纖維易重新粘合在一起。通過給油能改善纖維的物理性能,提高可紡性。
給油之后的下一步工序是給油壓干。通過給油壓干機的處理將產品中多余的油液壓干。最后將產品送入牽引壓干機中進一步壓干,從而得到帶狀精干麻產品。
針對上述帶狀精干麻的生產要求,設計的帶狀精干麻生產裝置由生產機器及其控制系統組成。生產機器包括四打輥脫膠機、漂白酸洗機、雙打輥水洗機、給油機、給油壓干機和牽引壓干機,這六種生產機器分別用來依次完成前述的六道生產工序。該生產機器的控制系統由PLC作為控制器的現場總線分布式控制系統,該系統適用于各種工業生產現場,結構簡單,易于管理維修。
帶狀精干麻生產裝置結構圖如圖2所示。

圖2 帶狀精干麻生產裝置的結構圖
圖2中,7臺生產機器分別由7臺電機來拖動,7臺電機又分別由7臺變頻器驅動,變頻器掛在profibus總線上,并通過總線與控制器通訊。此外,該系統的實時參數,運行狀態通過與控制器相連的觸摸屏顯示,人機界面友好、直觀,便于控制管理。
帶狀精干麻自動化連續生產裝置的控制系統是基于profibus的現場總線結構,此結構是一種開放式、數字式、多點通信的底層控制網絡,能夠實現對生產現場穩定、準確、實時的控制,同時數據傳輸高效快速,使管理者能全面了解生產現場的生產過程狀況。帶狀精干麻生產裝置控制系統結構如圖3所示。

圖3 帶狀精干麻生產裝置控制系統結構
每一道生產工序單獨成一個被控對象,改進后的帶狀精干麻自動化連續生產線包括7臺電機:2臺四打輥苧麻脫膠機、酸洗機、雙打輥水洗機、給油機、給油壓干機、牽引壓干機,每臺電機構成一節傳動系統。其中第一節線速度10~15 m/min,第二節線速度與第一節線速度速比1∶1.05,第三節線速度第二節線速度速比1∶1.05,第四節線速度與第三節線速度速比1∶1.05,第五節與第四節線速度速比1∶1.5~2,第六節與第五節線速度速比1∶1.05,第七節與第六節線速度速比1∶1.1。若線速度配比不當,將造成牽伸倍數過小,纖維分離狀態較差,牽伸倍數過大,纖維過長容易出現脫節現象,嚴重影響產品質量。因此,如何實現各節傳動系統的線速度配比是一個值得深入考慮的問題,也是研究的重點。針對速度控制的要求,用變頻器來驅動電機是合理的方案。而在各道工序中,用來帶動生產機械的電機,其功率也不同(例如四打輥脫膠機功率是7.5kW,酸洗機功率是3kW,雙打輥水洗機功率是7.5kW,給油機功率是3kW,給油壓干機功率是5.5kW,牽引壓干機功率是11kW),故可根據不同的電機選用不同型號的變頻器來驅動。在系統中變頻器統一選用TD1000系列變頻器。該系列變頻器有多個不同型號,可以滿足該控制系統的要求。例如四打輥脫膠機功率是7.5kW,因此變頻器1和變頻器2可選用TD1000X-4T0075G,該變頻為通用型變頻器,功率為7.5kW。由于該系列變頻器不能直接掛入profibus總線,因此要連接總線適配器后再接入總線。TDS-PA01是針對艾默生公司TD系列變頻器開發的PROFIBUS-DP適配器,變頻器與TDS-PA01之間通過串行RS485總線進行連接,最高通訊速率125Kbps,可以滿足該系統現場控制的要求。
控制器選用的是S7200-CPU224,該型號PLC具有14個輸入點和10個輸出點,滿足本系統的輸入輸出點數要求。該變頻器屬于小型變頻器,經濟實用,觸摸屏采用TPC7062K型觸摸屏,該觸摸屏采用的是昆侖通態MCGS組態軟件,與S7-200PLC通過RS485協議進行 Modubus通信。
本文通過對已有的帶狀精干麻生產設備進行改造,加入先進成熟的自動控制設計,使苧麻精干麻生產脫離了半自動半人工的生產方式。
該生產裝置具有生產效率高、使用方便等特點。通過實地試驗,該裝置臺時產量達到300~400kg,年生產帶狀精干麻2000多噸,產品質量可達到國家標準。此外該裝置還具有節能功能,節約用電40%,節約用水50%,節約用工70%,節約生產成本20%~30%。因此該帶狀精干麻自動化連續生產裝置具有較高的實用價值。
[1]房云玲,鄭麗莎,高山,等.基于轉杯紡紗的混紡苧麻和棉工藝優選[J].山東紡織科技.2011,52(11):15—17.
[2]沈金鳳,張元明.苧麻給油工藝探討[J].現代紡織技術.2006,(2):15—17.
[3]劉正初,彭源德,馮湘沅,等.苧麻生物脫膠工藝技術與設備生產應用研究[J].中國農業科學.2000,33(4):68—74.
[4]李朝康.苧麻脫膠機.中國.CN 165471A[P].2005 8 17.