何文斌
作者通聯(lián):重慶港九股份有限公司江津港埠分公司機(jī)修廠重慶市江津區(qū)德感藍(lán)家沱港 402284
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重慶港九股份有限公司綜合碼頭上行高架皮帶機(jī)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱皮帶機(jī)系統(tǒng)) 主要包括給料機(jī)段,10m(BC1 段)、18m(BC2 段)及20m(BC3 段)等6 段輸送段,卸料機(jī)段。歐姆龍PLC控制整個(gè)系統(tǒng)的啟動(dòng)、運(yùn)行和停止及相應(yīng)保護(hù)停機(jī),系統(tǒng)自動(dòng)控制時(shí),整個(gè)系統(tǒng)一鍵啟動(dòng)、一鍵停止;手動(dòng)控制即每段單獨(dú)控制,自主控制啟動(dòng)和停止。若出現(xiàn)緊急情況,拉動(dòng)皮帶機(jī)旁的拉繩開關(guān),整個(gè)系統(tǒng)立即停止,拉繩開關(guān)復(fù)位后,方可正常啟動(dòng)。針對(duì)皮帶機(jī)系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行如下改進(jìn)。
問題1 皮帶機(jī)系統(tǒng)在運(yùn)行中按下停止按鈕后,部分段落無法立即停止,反復(fù)按停止按鈕多次,偶爾能停止,必須拉斷主回路進(jìn)線空氣開關(guān)才能立即停止,其中BC2 段和BC3 段故障率最高。
分析及處理 造成整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行中部分段落無法停止的原因有:①PLC 輸入部分,啟停按鈕或手自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)故障,點(diǎn)位信號(hào)無法正確反饋到PLC;②PLC 輸出部分,輸出點(diǎn)位或輸出中間繼電器故障;③主回路交流接觸器故障;④對(duì)應(yīng)段落線路故障。逐一對(duì)照檢查,最終確認(rèn)故障原因是控制皮帶機(jī)滾筒電機(jī)啟停動(dòng)作的主回路交流接觸器在線圈斷電后其觸頭無法正常迅速斷開。更換新的、同型號(hào)交流接觸器后故障依舊。檢查發(fā)現(xiàn)BC2段和BC3 段的三相異步電機(jī)的功率為15kW,采用CJX2-4011交流接觸器,更換電流等級(jí)大一個(gè)級(jí)別的CJX2-5011 交流接觸器后故障消失。
由于皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率和控制交流接觸器不匹配,選型過小,當(dāng)接觸器殘磁嚴(yán)重時(shí),使接觸器彈簧的反作用彈力小于殘磁的吸力,控制主回路通電且接觸器主觸頭未斷開情況下,通過的電流使得磁場(chǎng)進(jìn)一步加強(qiáng),最終造成故障段的接觸器觸頭無法正常斷開。
問題2 BC1~BC6 段拉繩開關(guān)組(每段至少有2~4個(gè)拉繩開關(guān)串聯(lián))LX1~LX7 動(dòng)作觸發(fā)LXK3 繼電器,使PLC 程 序中I1.07 接通,急停輸出點(diǎn)W4.02 斷 開,系 統(tǒng) 停 機(jī)(圖1)。若皮帶機(jī)系統(tǒng)中任意一個(gè)拉繩開關(guān)誤動(dòng)作,通過PLC的1個(gè)輸入點(diǎn)無法準(zhǔn)確定位拉繩開關(guān)所在輸送段,影響皮帶機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行。
分析及處理改進(jìn)皮帶機(jī)系統(tǒng)急停電路(圖2),以BC2 段為例,若其中某個(gè)拉繩開關(guān)誤動(dòng)作,則LX2 動(dòng)作,繼電器LK2 線圈得電,PLC 程序中I7.01 閉合,輸出點(diǎn)W7.00和W4.02 相繼動(dòng)作,系統(tǒng)停機(jī)。這樣通過檢測(cè)I7.00~I(xiàn)7.05 輸入點(diǎn)的狀態(tài),可快速確認(rèn)誤動(dòng)作拉繩開關(guān)所在輸送段,再檢查對(duì)應(yīng)段落皮帶機(jī)中的拉繩開關(guān)即可排除故障,省時(shí)省力。

圖1 改進(jìn)前皮帶機(jī)系統(tǒng)急停電路(部分)