陜西重型汽車有限公司(西安 710200)李紅興 劉 楠 朱高強
XKA715C數控床身銑床使用范圍較廣,主軸前錐孔為國際標準(I SO)NO50,可安裝各種圓柱銑刀、角度銑刀、端面銑刀等刀具,我廠主要用來加工汽車零件及模具。其液壓傳動系統如附圖所示。

在工作時曾經發生主軸卸刀不靈故障。當時表現為,拉刀卡爪不能完全張開,因此,拉刀螺釘不能順利取出,刀具拆卸非常困難,嚴重影響了車間生產。于是需要盡快查明故障原因修復設備,使生產正常進行。其拉刀機構工作原理:當拉刀機構上腔通壓力油,下腔回油,拉刀液壓缸活塞下行,壓縮碟形彈簧,使拉刀卡爪張開到一定位置,取出拉刀螺釘,松換刀具。當拉刀機構(液壓缸)下腔通過壓力油時,拉刀液壓缸柱塞上行,松開碟簧,碟簧放松,帶動拉刀卡爪爪口收縮,抱緊拉刀螺釘,拉緊刀具。機床開始切削工作。經過仔細分析機床液壓傳動系統圖,檢查系統壓力,P=3.5MPa,壓力顯示正常。液壓傳動系統圖工作原理:電動機帶動液壓泵(葉片泵YB-4,p=6.3MPa,Q=4L/min)從油箱吸入液壓油,經過濾油器,通過二位四通換向閥1,當電磁鐵斷電時,換向閥1左位,液壓油進入主軸箱潤滑油路,電磁鐵通電,換向閥1右位,液壓油通過換向閥、單向閥。其中一路通過減壓閥,壓力減為p=2MPa,通過二位四通換向閥2左位,進入變速液壓缸上腔。若換向閥2電磁鐵通電,換向閥2右位工作,液壓油進入變速下腔,上腔回油,推動撥叉帶動滑移齒輪工作,進行主軸高低速切換。
另一路進入二位四通換向閥3,電磁鐵未通電時,換向閥3左位工作,壓力油進入拉刀液壓缸上腔,活塞下移,進行松卸刀具。當電磁鐵通電時,換向閥3右位工作,壓力油進入拉刀液壓缸下腔,活塞上移,拉刀機構拉緊刀具,進行切削工作。經過分析液壓傳動原理及故障現象,初步認為故障應為拉刀液壓缸,而不是機械原因,拉刀卡爪、拉刀螺釘磨損、變形均正常。
當時懷疑是否換向閥3閥芯卡死或者電磁鐵有故障(不能斷電或斷電不可靠),經機修工拆檢換向閥,發現閥芯滑動靈活自如,無卡滯現象,拆掉(直接斷電)電磁鐵,用螺絲刀推動換向閥閥芯,檢查換向閥出油口(A3、B3檢查時,可以輕微松動油管接頭),發現出油正常(壓力、流量),從而判斷問題不在換向閥。對換向閥1檢查也是如此,不過筆者認為沒有必要。
現在,我們應該重點檢查拉刀液壓缸,看是不是故障原因之所在。經過拆卸拉刀液壓缸,發現活塞與液壓缸配合處嚴重卡死,活塞外圓在缸體滑動困難,活塞外圓、液壓缸內孔嚴重拉傷,密封圈嚴重磨損,等于液壓缸串缸,液壓油通過時,活塞桿幾乎不動作。且拆卸后發現活塞桿端部由于經常觸壓碟簧座端部,嚴重變形,軸向縮短3~5mm。因此對于設備的故障判明如下:由于拉刀液壓缸活塞桿端部觸壓碟簧座變形縮短,引起碟簧壓縮行程不夠,從而對于拉刀卡爪不能完全張開,也就引起刀具拆卸不靈。而拉刀液壓缸研傷則引起液壓缸不動作,從而影響整個機床裝卸刀具困難。
我們采取解決方案:認真分析零件結構,測繪出拉刀液壓缸缸體、活塞圖樣,確定密封圈規格、型號,自行制造。液壓缸制造工藝路線:下料(45鋼)→粗車→熱處理調制240~260HBW→精車液壓缸(內孔留磨量)→磨削內孔H7(因為密封圈為標準規格尺寸)。活塞制造工藝路線:下料(45鋼)→粗車→熱處理調制240~260HBW→精車(外圓留磨量)→活塞桿端部局部淬火45~50HRC→表面處理氧化→修中心孔→磨削外圓成f 7。間隙保證在0.06~010mm,經裝配后,工作正常。但是什么原因引起拉刀液壓缸研傷呢?經檢查發現,液壓油很臟,檢查油泵進出油口過濾器,進行清洗,然后更換液壓油。機床工作正常,經查閱機床說明書,機床工作2000h后,液壓油要及時更換。對于機床的換油周期應該目的明確,認真執行,機床工作一定時間后,及時清洗濾油器,對于數控機床尤為重要,否則就會發生油路堵塞報警,引起系統故障。
因此,對于液壓系統最好多維護保養,而不是等設備發生故障時,再去修理。