畢昆義
摘 要:該文介紹了昆明卷煙廠葉片加料設備現狀,結合加料管路圖分析了存在的不足,設計并實施了加料系統優化改造,對效果進行總結說明。
關鍵詞:昆明卷煙廠 葉片加料 加料管路系統
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(c)-00-01
昆明卷煙廠易地技改制絲聯合工房共有九臺葉片加料設備,分屬B、C、D、高檔煙和實驗線;從COMAS進口主機,國內配套管路。在生產和工藝驗證中,發現了一些不足之處;優化改造后的加料系統彌補了不足的同時,還增加了一些實用功能。
1 原加料系統
制絲聯合工房有九臺葉片加料設備,分屬五條生產線;以D線一加為例,概述
如下。
兩個加料罐、帶出料閥Y3和排料(水)閥Y4;出料管路與進水路匯合,經齒輪泵、流量計、加料閥Y8進入噴嘴;噴嘴前設計閥Y7實現排空。
壓縮氣只接到閥島;球閥Y1和薄膜閥Y2控制蒸汽,接到工藝水加熱系統;水路經Y5、Y6兩個閥與加料管路連接。
生產過程簡述:
(1)生產加料
加料前或斷料恢復加料前,均要對管路預填:控制閥Y3使料液自流實現預填。
加料過程中,控制出料閥Y3、加料閥Y8、齒輪泵,系統檢測到加料累計量達設定值或斷料時,轉入結束狀態或準備
狀態。
(2)余料排出
生產結束后,打開排料閥Y4料液
回收。
(3)加料管路水清洗
生產結束、余料回收后,按操作規程,打開進水閥Y5、Y6、Y7清洗加料管路。
2 加料系統的不足
(1)未設計預填功能
未設計管路預填功能,導致生產時煙葉物流的料頭、料尾,與料液流之間不能跟蹤;采用料液自流方式進行預填,不僅準備時間長,而且管路中殘留空氣(或氣泡),加料過程中的氣泡或氣泡破裂造成流量檢測數據爆炸增長,使得控制精度失真。
(2)未設計余料回收功能
加料管路內余料只靠人工回收,增加了勞動強度、導致料液浪費、擾亂料液
排產。
(3)未設計清洗水排出功能
清洗后,管道內殘留清冼水;清洗水混到料液中,造成了加料均勻性差;生產間隔期間,殘留清冼水發酵變質,影響的產品
質量。
3 加料系統改造
針對加料系統的不足,增加了閥和配套管路、優化控制程序和監控功能。
(1)實現自動預填、水清洗、料液回收和噴(回)吹功能:連接空壓氣管路、進水管路、出料管路,增加閥Q3控制空壓氣;每個罐增加進水管路、閥Q2和Q10;增加排空管路。
(2)設計回料管路:從加料機入口前的閥Y7開始,增加閥Q1和Q9,引到兩個
料罐。
(3)消除齒輪泵及流量計汽蝕:在齒輪泵及流量計前增加閥Q4、Q6、Q5、Q7,噴吹時將齒輪泵和流量計旁通而消除了
汽蝕。
(4)在流量計后的管路上增加兩位三通閥Q8,實現流量計自動取樣。
4 改進的加料系統功能
(1)生產加料
生產前預填,打開出料閥Y3、關閉加料閥Y8、打開回料閥Y7、Q1或Q9,延時關閉旁通閥Q5和Q7,再延間,啟動齒輪泵,流量計瞬時流量相對穩定即預填結束。
收到加料信號,控制加料閥Y8、回料閥Y7、Q1或Q9,開始加料過程,加料累計量達到設定值或生產斷料時,系統轉入預填或結束狀態。
(2)自動取樣
預填過程中,若需對管路中的料液取樣,控制取樣閥Q8、流量計旁通閥Q7,一鍵式自動完成數采和取樣。
(3)余料回收和料液調度
控制回料閥Y7、Q1或Q9、旁通閥Q4和Q6、Q3,將管路中的余料回吹到指定料罐中,經延時,關閉Q3、打開旁通閥Q4和Q6,讓齒輪泵和流量計管路中的余料自行流出,經延時后打開噴吹閥Q3,延時關閉噴吹閥Q3,完成余料回收。
不同料罐中有同配方余料時,可控制加料閥、回料閥,將料液調度到目標料
罐中。
(4)水清洗
余料回收完畢,控制閥Q2、Q10,清洗管路和料罐;也可以控制閥Y5和Y6,僅清洗管路。
(5)清洗水噴吹
管路中的水殘留,用空壓氣噴吹到地溝中:控制旁通閥Q4和Q6、空壓氣閥Q3,經延時,關閉Q3、打開Q4和Q6,讓齒輪泵和流量計管路中殘存的水自行流出,經延時,打開閥Q3,再經延時后關閉閥Q3,結束清洗水噴吹。
5 結語
新系統引入空壓氣實現加料管路自動回吹和清冼;通過齒輪泵和流量計的旁路解決了汽蝕問題;實現回收余料;通過引入水路到料罐、增加控制閥實現自動水
清洗。
系統還新增了料液自動取樣和罐體間料液調度功能;該改造方案已在制絲聯合工房完成實施。
系統優化改造后,解決了加料滯后問題,消除加料比例失真,提高了加料精度和準確性,實現了余料自動回收和管路無清洗水殘留,消除了串料、料液浪費、料液稀釋等現象,提高了系統運行的精確性、可靠性和經濟性。
參考文獻
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