趙洪躍,李海濤,陳 曦,高繼錄,張家維,宋大勇
(1.國電達州發電有限公司,四川 達州 635066;2.元寶山發電有限責任公司,內蒙古 赤峰 024070:3.遼寧省送變電工程公司,遼寧 沈陽 110021;4.遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)
煤粉鍋爐結焦問題不僅影響到鍋爐的安全運行,而且會導致受熱面傳熱不均,降低鍋爐效率,增加NOx排放[1-3]。大連開發區熱電廠5號鍋爐為杭州鍋爐廠制造的NG-220/9.8-M15型自然循環煤粉鍋爐。由于煤炭市場供應緊張,近年來電廠開始大比例摻燒褐煤,并且煤種較雜。5號鍋爐燃燒器噴口及附近區域水冷壁出現嚴重結焦現象,影響鍋爐的正常運行。由于結焦嚴重曾被迫停爐打焦,給開發區的冬季供熱造成嚴重影響。因此分析鍋爐結焦原因,治理鍋爐結焦問題,對于保障開發區冬季供熱具有重要意義。
大連開發區熱電廠5號鍋爐為杭州鍋爐廠制造的NG-220/9.8-M15型單汽包、自然循環、鋼制構架、倒U型布置煤粉鍋爐。鍋爐主要設計參數如表1所示,設計燃料特性如表2所示。采用鋼球磨煤機中間儲倉式制粉系統,送粉方式為熱風送粉。制粉系統配備2臺DTM290/410型磨煤機、2臺給煤機、2臺排粉風機。
采用直流式煤粉燃燒器,四角切圓燃燒方式,設計為單切圓,直徑為600 mm。一次風燃燒器共8支,分2層布置,每套制粉系統對應1層4個角的4支燃燒器。燃燒器采用一、二次風相間布置,一次風噴口共有2層,1、3號角下一次風為等離子點火噴口,2、4號角下一次風為雙通道噴口,上一次風燃燒器為水平濃淡燃燒器。二次風噴口共有4層,最上面布置1層三次風噴口。燃燒器布置如圖1所示。

表1 鍋爐主要設計參數

表2 鍋爐設計燃料特性

圖1 燃燒器布置圖
試驗期間燃燒煤種為撫順煤摻燒40%海拉爾煤,煤質分析結果如表3所示。弱還原性氣氛下的灰軟化溫度ST是作為煤種結渣性判別的主要指標之一,ST>1 390℃為輕微結渣煤;ST在1 260~1 390℃為中等結渣煤;ST<1 260℃為嚴重結渣煤。由表3可見,煤灰的軟化溫度ST=1 240℃,屬于強結焦性煤種[4-5]。

表3 試驗期間煤質特性
煤粉細度測試結果如表4所示,煤粉細度R90平均值為24.9%,R200平均值為4.3%。對于當前燃燒煤種,煤粉明顯偏細。當其它條件相同時,煤粉越細,燃燒反應的表面積越大,溫升越快,著火越迅速。一般煤粉氣流著火點距噴口約0.5 m處最佳,著火過早將可能導致燃燒器周圍形成嚴重結渣,甚至燒損燃燒器[6-8]。

表4 煤粉細度測試結果 %
三次風速測試結果如表5所示,額定負荷下摻燒褐煤后,入爐燃料量增加20%,磨煤機出力由設計出力14 t/h增至17.6 t/h。由于磨煤機超出力運行,所以磨煤機通風量增加較多,設計三次風速為48.3 m/s,而實際運行時三次風速為67.5 m/s,可見三次風速偏高。三次風剛性太強,容易導致射流沖刷水冷壁,致使水冷壁結焦;較高的三次風速使得三次風射流卷吸較多高溫煙氣,當灰熔點較低時,三次風射流過多卷吸高溫煙氣會導致噴口周圍結焦;三次風噴口下傾15°,會導致燃燒器區域熱負荷過于集中,該區域溫度較高,容易結焦;在鍋爐負荷和氧量不變時,三次風率偏大使得一、二次風率偏小,一、二次風速偏低,直接導致煤粉氣流著火點提前,燃燒器噴口及附近區域水冷壁結焦。

表5 三次風速測試結果
一次風溫測試結果如表6所示,左側一次風溫為211.2℃,右側一次風溫為220.5℃。鍋爐設計煤種為煙煤,設計一次風溫為155℃,實際運行時一次風溫在220℃左右。一般燃用無煙煤、貧煤和劣質煙煤時,為了使著火和燃燒穩定,常用從空預器過來的熱空氣作為一次風來輸送煤粉。目前,燃燒煤種中摻燒一定比例的褐煤,干燥無灰基揮發分較高,煤粉著火點較低,同時較高的一次風溫導致煤粉著火熱進一點降低,因此煤粉著火點離噴口較近,一出噴口就開始著火,導致噴口周圍結焦。

表6 一次風溫測試結果
試驗期間燃燒器區域爐膛溫度如表7所示,燃燒器區域爐膛溫度較高,火焰中心溫度在1 500℃以上,該區域熱負荷過于集中,導致爐膛容易結焦。

表7 燃燒器區域爐膛溫度 ℃
煤粉細度調整結果如表8所示,調整后煤粉細度R90平均值為37.4%,R200平均值為11.3%。對當前燃燒煤種,調整后的煤粉細度比較合適。

表8 煤粉細度調整結果 %
3.2.1 燃燒器改造
為解決三次風速偏高的問題,需要對燃燒器進行改造,原設計三次風噴口尺寸如圖2所示,噴口面積為0.078 m2。改造后的噴口尺寸如圖3所示,噴口面積為0.117 m2,通過增大噴口面積來降低三次風速。三次風速降低后能有效避免由于射流剛度太強沖刷水冷壁,致使水冷壁結焦。同時也能減少三次風射流卷吸高溫煙氣,減輕三次風噴口周圍結焦。同時,將三次風噴口由下傾15°改為水平方向,能改善由于燃燒器區域熱負荷過于集中而導致的結焦問題。


燃燒器改造前后試驗數據對比如表9所示,改造后,三次風速由67.5 m/s降至53.5 m/s。過熱器減溫水量由11.3 t/h減小至3.9 t/h,鍋爐結焦情況明顯改善。

表9 燃燒器改造前后試驗數據
3.2.2 排粉機入口擋板開度調整
排粉機入口擋板開度調整試驗結果如表10所示,調整前排粉機入口擋板全關,調整后甲排粉機入口擋板開度為50%,乙排粉機開度為65%。調整后三次風速由53.1 m/s降至49.6 m/s,排粉機電流平均下降1.5 A。

表10 排粉機入口擋板開度調整結果
3.2.3 制粉系統再循環門開度調整
制粉系統再循環風門開度調整試驗結果如表11所示,調整前制粉系統再循環門全關,調整后甲制粉系統再循環門開度為60%,乙制粉系統再循環門開度為50%。調整后三次風速由49.6 m/s降至44.8 m/s。

表11 制粉系統再循環門開度調整試驗結果
一次風溫調整試驗結果如表12所示,調整前兩側調溫風門全關,左側一次風溫為198.1℃,右側一次風溫為210.3℃。兩側調溫風門全開后,左側一次風溫降至177.3℃,右側一次風溫降至178.6℃。一次風溫平均降低了26.3℃,排煙溫度升高了0.3℃,過熱器減溫水量增加了0.3 t/h。

表12 一次風溫調整試驗結果
增大爐內送風量時,爐內富氧燃燒,可抑制還原性氣氛,因此有利于防止爐膛結焦。當一次風速和三次風速不變時,增加爐膛氧量可使二次風動量增大,有利于燃燒切圓的形成,防止貼壁結焦。該項試驗進行了2個工況,分別控制鍋爐氧量為4.5%和5.5%,試驗結果如表13所示。隨著氧量增加,燃燒器噴口結焦狀況得到明顯改善,但過熱器減溫水量增加了0.5 t/h,平均排煙溫度升高了0.4℃。

表13 氧量調整試驗結果
三次風速偏高及噴口下傾是爐膛結焦的主要原因之一。利用鍋爐停爐機會對燃燒器三次風噴口進行了改造。燃燒器改造后,通過對排粉機入口擋板開度、制粉系統再循環風門開度、煤粉細度、一次風溫和氧量的調整與優化,目前鍋爐運行穩定,鍋爐結焦問題得到解決。
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