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CFB脫硫自動控制系統(tǒng)的優(yōu)化控制

2012-12-31 00:00:00陳亮
中國高新技術(shù)企業(yè) 2012年19期

摘要:鍋爐煙氣污染是工業(yè)污染和大氣污染的重要因素,如何將尾部煙氣含硫量有效而經(jīng)濟地控制在合理范圍內(nèi)是提降低排放成本、高煙氣排放品質(zhì)的一大課題。文章重點分析了CFB鍋爐的脫硫機理,從Ca、S比的控制、床溫的影響、煤炭硫份影響等多個因素出發(fā),研究并提出一種新的、基于PID參數(shù)優(yōu)化的煙氣含硫量自動控制方法,并將其應(yīng)用在實際工業(yè)生產(chǎn)過程中,實現(xiàn)了CFB鍋爐煙氣含硫量的智能優(yōu)化控制,取得了良好的效果,解決了國內(nèi)電站同型鍋爐難以解決的瓶頸問題,為CFB鍋爐脫硫自動的設(shè)計和應(yīng)用提供了一個嶄新的、行之有效的思路。

關(guān)鍵詞:CFB;脫硫;自動控制;環(huán)境保護

中圖分類號:TK31 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)28-0035-03

目前,我國能源以煤炭為主,工業(yè)用蒸汽絕大多數(shù)由燃煤鍋爐生產(chǎn),而燃煤鍋爐運行過程中生成的大量SO2等污染物是造成大氣污染的主要因素。控制SO2排放采用的主要方法有煤的洗選、煤的氣化液化、FGD尾部煙氣脫硫、煤粉爐內(nèi)噴鈣脫硫、CFB循環(huán)流化床鍋爐床內(nèi)加石灰石脫硫等。本文針對華能運河電廠一期#3、#4CFB鍋爐的脫硫自動控制方法進行系統(tǒng)的研究。

1 CFB鍋爐SO2排放機理和影響因素

CFB鍋爐的燃料以一定的循環(huán)倍率在爐膛內(nèi)不停燃燒,所以CFB鍋爐煤種適應(yīng)廣,可以燃用各種劣質(zhì)煤,而且在燃燒過程中加入適量石灰石可以與燃燒中的SO2成分進行化學(xué)反應(yīng),生成CaSO4,起到脫硫作用。影響SO2排放量的因素有很多,除石灰石給料量和粒度控制之外,床溫控制、煤硫份、負(fù)荷需求的變化導(dǎo)致的給煤量變化均為導(dǎo)致煙氣SO2含量變化的要因,因此流化床鍋爐煙氣含硫量的控制,需保證上述各方面均可受有效控制。

(1)對石灰石給料量和粒度的控制。其實就是保證燃料中的Ca、S比。燃燒階段,CaO與SO2接觸時間很短,即會在石灰石顆粒表面生成一層致密的CaSO4(這是因為CaSO4分子量比CaO大得多),阻止了脫硫反應(yīng)的進一步進行,所以CaO在脫硫過程中只能部分被利用,因此粒度不宜過大。但如果顆粒直徑過小,一旦被煙氣攜帶出燃燒室,不易在旋風(fēng)分離器中被捕獲并返回爐膛,因此容易造成脫硫成本上升,所以大部分石灰石粒徑一般控制在0.5mm左右。在粒徑合適的基礎(chǔ)上,Ca、S比越高,脫硫效率越高。通常保證常壓流化床鍋爐Ca、S比為1.8~2.5時,脫硫效率可達(dá)到90%。但Ca、S比過高便意味著石灰石消耗量增加,這會增加運行成本,因此設(shè)計脫硫調(diào)節(jié)系統(tǒng),必須在脫硫效率得到保證的前提下,盡量降低Ca、S比。

(2)鍋爐的床溫控制。為了滿足鍋爐燃燒效率,在保證爐體不結(jié)焦的前提下,床溫應(yīng)控制得盡可能高,而脫硫的最佳溫度在850℃左右,一旦超過這一溫度,容易導(dǎo)致逆反應(yīng)速度大大加快,脫硫效率降低,另外也會造成其他排放物(NOx等)的超標(biāo)。因此在保證主蒸汽壓力穩(wěn)定的前提下,床溫可通過調(diào)節(jié)給煤、一次風(fēng)量、回料量和一二次風(fēng)、上下二次風(fēng)配比來進行綜合調(diào)節(jié),從而使床溫既滿足燃燒效率,又能夠盡量保證爐內(nèi)脫硫的效率。

(3)煤硫份含量及給煤量擾動。我廠CFB鍋爐主要燃用無煙煤,由于煤源較多,燃料內(nèi)含硫量變化大且無法有效控制,而CFB鍋爐系統(tǒng)自身表現(xiàn)的大慣性和大滯后性,使得采用傳統(tǒng)調(diào)節(jié)手段時,煙氣中含硫量一旦產(chǎn)生了波動便無法短時間得到有效控制。另外,負(fù)荷變化給煤量隨即跟蹤變化,這也是燃料硫含量產(chǎn)生變化的原因,因此要求設(shè)計的脫硫調(diào)節(jié)系統(tǒng)自身必須具有較強的抗硫含量擾動的能力,使石灰石給料必須能夠迅速、有效跟蹤硫份的變化。

2 CFB鍋爐脫硫自動控制的設(shè)計

下面,對CFB脫硫自動控制的設(shè)計做一個詳盡闡述:

(1)煙氣含硫量在150~300mg/m3正常值波動時:采用比例-積分控制器進行調(diào)節(jié)。根據(jù)工業(yè)過程采集得到的實時數(shù)據(jù)進行分析,得到我廠CFB硫化床鍋爐正常工況下脫硫過程傳遞函數(shù)近似為:

本調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用變比例、變積分的控制器。其中,比例系數(shù)由當(dāng)前投入自動的石灰石給料機數(shù)量決定。投入自動的給料機越多,系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力越強,為平衡系統(tǒng)調(diào)節(jié)、防止超調(diào),比例系數(shù)應(yīng)設(shè)置得較低;反之,比例系數(shù)設(shè)置較高。由于進入爐膛的硫份、機組負(fù)荷均與給煤量正相關(guān),在PI控制的基礎(chǔ)上,以負(fù)荷需求為前饋做超前調(diào)節(jié),可及時調(diào)整石灰石粉供量,提高控制系統(tǒng)穩(wěn)定性。

(2)當(dāng)前我市煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定煙氣含硫量<400mg/m3,當(dāng)煙氣含硫量高于300mg/m3且繼續(xù)飛升時,由于系統(tǒng)自有慣性及大滯后作用的存在,導(dǎo)致按原有控制器參數(shù)給料已無法令煙氣硫量得到有效控制,必須加快調(diào)節(jié)速度;另外,煙氣含硫量在正常值區(qū)間內(nèi)快速飛升,同樣必須加快調(diào)節(jié)速度,迅速提升Ca、S比。本文設(shè)計采用增大積分調(diào)節(jié)增益(Ki=25)的辦法來提升脫硫速度,即當(dāng)硫含量接近超標(biāo)或快速提高時,依靠一定的積分超調(diào)量來加速給料閥指令上升,使調(diào)節(jié)大幅度加速。為防止因過開旋轉(zhuǎn)給料閥造成石灰石粉堵管,另設(shè)置調(diào)節(jié)閉鎖功能,當(dāng)調(diào)節(jié)器輸出超過一定限值即保持控制器積算不變。如果采用增大比例系數(shù)的方式提升給料幅度,會放大給料指令波動幅度,不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定。

(3)當(dāng)煙氣硫量降至150mg/m3以下或者低于設(shè)定值50mg/m3時,表明爐膛內(nèi)Ca、S比已經(jīng)過高,從脫硫經(jīng)濟性出發(fā),應(yīng)當(dāng)快速降低石灰石給料量。仍舊可以采用增大積分調(diào)節(jié)增益(Ki=25)的方法實現(xiàn),當(dāng)硫含量過低時,依靠積分過調(diào)來加速指令下降。另外設(shè)置調(diào)節(jié)閉鎖,保證最低石灰石粉給料量,有利于穩(wěn)定排煙含硫量、防止?fàn)t內(nèi)Ca、S比降幅過大導(dǎo)致脫硫反應(yīng)停滯。

圖1為CFB煙氣脫硫自動主控制系統(tǒng)組態(tài)圖。脫硫主控制系統(tǒng)由可變比例積分、帶閉鎖功能的脫硫PID和脫硫主控操作器組成。它的比例系數(shù)由當(dāng)前投入自動的給料閥數(shù)量決定,即投入自動數(shù)量越少則比例系數(shù)越高,反之投入越多比例系數(shù)越低,目的是平衡系統(tǒng)自動投入后給料跟隨自動的能力。積分作用由當(dāng)前煙氣含硫量與設(shè)定值的偏差量和偏差變化率決定。當(dāng)滿足一定條件(如偏差為正大且偏差變化率為正大時),則積分增益增大為25,加強積分作用,快速增加或減少主控制器指令的輸出;否則積分增益為1,系統(tǒng)以正常方式進行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用與負(fù)荷需求相關(guān)的函數(shù)曲線為前饋量,以提高系統(tǒng)超前響應(yīng)能力,從而起到及時調(diào)節(jié)煙氣含硫量的目的。脫硫主控制器的輸出被分別送到每一臺供石灰石旋轉(zhuǎn)給料閥操作器的輸入端,可以應(yīng)需求選擇一臺或多臺旋轉(zhuǎn)給料機參與脫硫自動

控制。

3 CFB脫硫自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用

下面兩圖為CFB脫硫系統(tǒng)投入自動后,脫硫主控指令和煙氣含硫量的歷史曲線。由圖2可知,煙氣含硫量在150~300mg/m3之間正常波動時,脫硫自動控制器的輸出跟隨硫含量偏差和負(fù)荷曲線動作,如遇硫量信號快速飛升,并超過一定限度時,立刻迅速開啟給料閥,實現(xiàn)快速降低煙氣含硫量。由圖3得知,一旦因燃料硫份變化造成煙氣硫量超過300mg/m3,則脫硫主控輸出立刻快速提升,加大石灰石投入量,以迅速遏制煙氣硫排放量的上漲。當(dāng)投入自動后,每一臺旋轉(zhuǎn)給料機均有指令高限為55%,以防止給料機輸出過大造成堵管。當(dāng)煙氣硫量下降到150mg/m3左右、延時1min后,如果硫含量一直得到平穩(wěn)保持,則主控指令快速下降,以節(jié)約石灰石料量,降低運行成本。下降亦存在一個低限,從而保證持續(xù)給料,防止供料中斷、脫硫反映停滯。

4 結(jié)語

筆者從CFB脫硫的原理和規(guī)律出發(fā),針對大慣性、長時滯的CFB爐內(nèi)脫硫特性設(shè)計出一種基于變參數(shù)-帶閉鎖條件PID控制的CFB脫硫自控系統(tǒng),很大程度上克服了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的弊端,在實踐中取得了良好的效果,提高了煙氣排放品質(zhì),降低了脫硫成本,降低了運行人員勞動強度,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),解決了國內(nèi)同型鍋爐難以解決的瓶頸問題,為其他同型鍋爐脫硫自動的設(shè)計和投入提供了一個行之有效的思路。

參考文獻

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[3] 申良坤.燃燒福建無煙煤CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫、脫硝模型及其傳熱模型研究[D].東華大學(xué),2006.

作者簡介:陳亮,男,華能濟寧運河發(fā)電有限公司助理工程師,研究方向:火電站熱控技術(shù)研究及現(xiàn)場應(yīng)用。

(責(zé)任編輯:周加轉(zhuǎn))

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