【摘 要】本文介紹了YPN60-150D2T型滑動水口機構的組成、工作原理、技術參數及特點,總結分析了機構與耐火材料的使用效果、存在問題及優化措施,使機構運行穩定,杜絕穿鋼、滲鋼事故,達到節能降耗,減輕工人勞動強度,自如控制鋼水澆注時流量的目的,確保煉鋼生產的順行。
【關鍵詞】鋼包;滑動水口;耐材;應用
0.前言
滑動水口機構(簡稱:SN機構。SN為Sliding-Nozzle的縮寫,英譯為:滑動水口)是鋼包的關鍵部位,用于控制鋼水澆注時的流量,其運行穩定性直接影響生產的順行。如果發生滑動水口穿鋼事故,輕則造成生產停澆,重則導致鋼水燒壞連鑄機設備,甚至會發生人員傷害事故[1]。因此,福建三鋼集團有限責任公司(以下簡稱三鋼)煉鋼廠多年來重點關注鋼包滑動水口機構的運行,研究鋼包滑動水口鉆鋼、滲鋼的原因,并采取措施,確保鋼包安全運行。
1.YPN60-150D2T型滑動水口機構
1.1 YPN60-150D2T機構的組成
YPN60-150D2T機構主要組成部件:基礎板部分、固定模框部分、滑動模框部分、開關模框部分。
YPN60-150D2T機構主要耐火材料:上水口、上滑板、下滑板、下水口。
1.2 YPN60-150D2T機構的工作原理及技術參數
工作原理:機構以上、下滑板為界面分開,基礎板為固定部分,滑板為活動部分。上水口安裝在水口座磚內,上滑板安裝在固定模框滑板槽內,上滑板與上水口在基礎板內配合成一體保持固定不動;下滑板安裝在滑動模框的滑板槽內,下水口與下滑板配合成一體且隨滑動模框同步運動;采用面壓彈簧(共10只,壓力8Ton)壓緊滑板,由液壓缸、連桿拉動滑板上下運動,實現水口孔的開關及鋼流大小控制。
表1 YPN60-150D2T機構的主要技術參數
1.3 YPN60-150D2T機構的特點
1.3.1該機構采用側開門式結構,機構拆裝耐火材料方便,操作簡單。滑板安裝好后,關上開關模框,使用氣動扳手螺緊四個面壓螺栓進行加壓即可。以敲緊下水口固定模框的方式進行固定下水口,操作簡單、便捷。
1.3.2該機構采用模框式彈簧壓緊結構,通過彈簧壓緊滑板,因此上下滑板界面壓力恒定、均勻、準確、易建立和不受人為因素影響。
1.3.3考慮到機構在使用的過程中,周圍的高溫環境對面壓彈簧的使用性能有一定的影響,因此設計使用高壓空氣對面壓彈簧進行冷卻,以保證面壓彈簧在高溫環境下有良好的使用性能。
2.使用情況分析及效果
三鋼煉鋼廠一煉鋼系統自2004年投產以來,100t鋼包均使用WKS公司生產的YPN60-150D2T型SN機構,總體運行平穩。
2.1 SN機構本體
全新機構規定使用1000爐次后進行一次大修,返修后機構繼續使用1000爐次后報廢。但因使用環境惡劣,2004年至2009年期間,全新機構平均使用壽命為869.7爐次,返修后機構平均使用壽命為832.1爐次,主要存在以下問題:
2.1.1機構使用一定次數后,固定模框與滑動模框因使用環境溫度高,出現變形,導致面壓不能均勻負荷于滑板上,而且可能發生漏鋼事故。措施:使用液壓機校正或者更換模框。
2.1.2面壓彈簧經過多次使用,其自由長度會變小,影響加壓效果,使滑板受力達不到8ton,滑板間界面壓力小引起滑板間鉆鋼。措施:彈簧變形量大于3mm的進行更換;變形量未達3mm的,可以在彈簧與彈簧壓板之間用墊片來調節使其達到要求長度,從而繼續使用。
2.1.3面壓螺栓與彈簧壓板經多次使用后,螺栓前端及壓板孔會出現磨損,使加載面壓不足,導致滑板之間鉆鋼。措施:及時更換面壓螺栓與彈簧壓板;每次更換滑板時添加P.B.C高溫潤滑油。
2.2 SN機構耐火材料
SN機構使用的耐火材料主要為鋁碳質,規定的上水口使用壽命為10爐次,滑板為4爐次,下水口為4爐次。2004年至2009年期間,上水口的平均使用壽命為6.96爐次,滑板為2.89爐次,下水口為2.85爐次,主要是耐材在使用過程中出現了各類事故,具體分析如下:
2.2.1上水口與水口座磚之間鉆鋼:
(1)原因:耐火泥混有雜物或接縫火泥填充不飽滿;上水口侵蝕過大。
(2)措施:提高耐火泥攪拌質量;安裝上水口時做到火泥填充飽滿;提高上水口的質量,尤其是耐侵蝕性能及高溫抗沖刷性。
2.2.2 上滑板與上水口之間鉆鋼:
(1)原因:固定模框變形量過大,導致上滑板安裝不平,產生間隙;火泥混有雜物或接縫火泥不飽滿;上水口擴徑過大,上水口子母口面熔損過深,形成臺階,導致上滑板與上水口間火泥偏少,不耐沖刷;滑板尺寸存在負偏差,使上滑板孔心下移,與上水口形成錯孔,導致滑板存在無謂熔損。
(2)措施:加強機構檢查力度,保證機構使用性能;提高耐火泥攪拌質量;提高上水口質量,針對擴徑過大的上水口及時更換;嚴格控制滑板尺寸在控制范圍內。
2.2.3 滑板間鉆鋼:
(1)原因:機構變形量大,導致滑板界面受力不均,受力小的部位形成縫隙引起滑板間鉆鋼;滑板縱向變形(中心拱起),導致上下滑板間形成縫隙引起鉆鋼;滑板抗沖刷性差,使用過程中滑板孔異常熔損、“舌頭狀”磨損過大;澆鑄高鈣鋼種時,滑板中的SiO2、Al2O3與鋼或渣中的〔Ca〕、CaO發生反應生產低熔點物質,并很快在鋼水的沖刷中侵蝕掉,周而復始,從而產生馬蹄形熔損;操作不當,上下滑板間有雜物形成縫隙引起滑板間鉆鋼。
(2)措施:確保機構使用性能;提高滑板質量;澆鑄高鈣鋼時,特別關注滑板熔損情況或使用專用滑板;規范化操作,保證滑板滑動面潔凈,滑板接合部無雜物。
2.2.4 下水口鉆鋼:
(1)原因:下水口不耐沖刷、強度低,澆鑄過程斷裂;下水口尺寸存在較大負偏差,打緊時需要的行程變長,易造成下水口未打緊或松動[2]。
(2)措施:提高下水口質量;嚴格控制下水口尺寸,特別是縱向尺寸不得存在負偏差;規范化操作,確保下水口緊固件打緊;加強耐材連用時的檢查力度,及時發現下水口松動的情況,及時更換下水口。
3.結語
通過不斷的總結分析,制定并實施各種措施,目前全新SN機構的平均使用壽命為955.3爐次,返修后機構為946爐次,上水口平均壽命為8.45爐次,滑板為3.25爐次,下水口為3.19爐次,顯著提高了機構及耐火材料的使用壽命,降低了生產成本及工人的勞動強度。多年的生產實踐,充分說明YPN60-150D2T型SN機構能很好的滿足我廠的生產需求,并且在一定程度上提高了設備的可靠性,實現穩定控制鋼水澆注時流量的目的。 [科]
【參考文獻】
[1]李江紅.鋼包滑動水口鉆鋼事故的分析與預防措施.河北省冶金學會2008年煉鋼連鑄技術與學術交流會論文集.河北.河北省冶金學會.2008:292-295.
[2]焦興利.CS100滑動水口機構在300t鋼包上的應用.特殊鋼.2009,30:61-62.