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淺析六萬發(fā)電機(jī)組煤氣利用效率提升的工藝改進(jìn)與創(chuàng)新

2012-12-31 00:00:00楊天斌
大觀周刊 2012年36期

【摘要】隨著鋼鐵企業(yè)發(fā)展產(chǎn)能的釋放,成本對(duì)企業(yè)生存的壓力越來越大,同時(shí)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響和國家“節(jié)能減排”政策的影響,能源綜合利用、降本增效已經(jīng)成為影響企業(yè)發(fā)展、生存的重要因素。通過對(duì)六萬發(fā)電機(jī)組煤氣利用效率提升的工藝改進(jìn)與創(chuàng)新,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī)組; 煤氣; 效率;工藝; 創(chuàng)新 隨著鋼鐵企業(yè)發(fā)展產(chǎn)能的釋放,成本對(duì)企業(yè)生存的壓力越來越大,同時(shí)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響和國家“節(jié)能減排”政策的影響,能源綜合利用、降本增效已經(jīng)成為影響企業(yè)發(fā)展、生存的重要因素。通過對(duì)六萬發(fā)電機(jī)組煤氣利用效率提升的工藝改進(jìn)與創(chuàng)新,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。筆者結(jié)合自身的一線的時(shí)間經(jīng)驗(yàn)淺談如下自己的觀點(diǎn),僅供大家參考:

1完善了空氣預(yù)熱器原設(shè)計(jì)缺陷

260t/h 鍋爐為非標(biāo)準(zhǔn)系列鍋爐,為目前國內(nèi)運(yùn)行的最大純燒高爐煤氣鍋爐,由于沒有成功的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,該鍋爐在設(shè)計(jì)、制造過程中存在一定的缺陷。鍋爐空氣預(yù)熱器原設(shè)計(jì)高4米,每組由1469根Φ40×1.5鋼管組成 ,由于管長壁薄,管子之間沒有約束,運(yùn)行中在送風(fēng)機(jī)大量氣流橫向沖刷圓管時(shí),在圓管背面產(chǎn)生漩渦(又稱卡門渦流),漩渦又在氣流的作用下脫離圓管,這種交替生成和脫離的頻率稱為渦流頻率, 卡門渦流效應(yīng)的氣壓震動(dòng)是管式空氣預(yù)熱器震動(dòng)的根源。在氣流擾動(dòng)下鋼管會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng),在長期振動(dòng)作用力下管子會(huì)發(fā)生疲勞斷裂,影響鍋爐使用壽命和安全運(yùn)行, 根據(jù)現(xiàn)狀提出在空氣預(yù)熱器中間安裝防震隔板的建議,經(jīng)實(shí)際安裝后運(yùn)行效果良好,有效減輕了管子振動(dòng),減少了故障率, 經(jīng)計(jì)算,預(yù)熱器壽命至少可延長5年。

2對(duì)煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),投用冷凝水加熱器,提高鍋爐出力

設(shè)備投產(chǎn)以后送風(fēng)機(jī)風(fēng)量偏小,在鍋爐大負(fù)荷時(shí)配風(fēng)量明顯不足,造成高爐煤氣不完全燃燒,一旦煤氣過剩極易發(fā)生鍋爐尾部煙道放炮事故, 造成人員傷亡設(shè)備損壞的嚴(yán)重后果,影響鍋爐的出力燃燒效率及安全運(yùn)行。根據(jù)目前鍋爐設(shè)計(jì)情況,在最小改變?cè)に嚽闆r下,如何提高設(shè)備出力,成為影響設(shè)備有效運(yùn)行的難題。在這種情況下如果更換送風(fēng)機(jī)需更換其它型號(hào)送風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)外形尺寸就會(huì)發(fā)生改變,基礎(chǔ)需重新澆筑,相應(yīng)配電設(shè)施需更換,改造投資大施工周期長影響正常發(fā)電, 因此我們對(duì)送風(fēng)機(jī)電機(jī)出力進(jìn)行校核,確定電機(jī)余量,根據(jù)電機(jī)余量,并利用原風(fēng)機(jī)安裝尺寸對(duì)風(fēng)機(jī)改造進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),通過翻閱大量資料及技術(shù)計(jì)算并與風(fēng)機(jī)廠家咨詢,最終確定了改造方案: 整體更換送風(fēng)機(jī)葉輪。

投運(yùn)冷凝水加熱器。投運(yùn)后排煙溫度由163℃-167℃降到124℃-130℃,由于煙溫降低,排煙體積減小約10%, 在高爐煤氣壓力、引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)開度不變的情況下爐膛負(fù)壓凈增加-300Pa。

3優(yōu)化系統(tǒng)工藝實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣回收和調(diào)節(jié)能力

260t/h 鍋爐設(shè)計(jì)為純燒高爐煤氣,采用焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火,高爐煤氣為低熱值燃料,主要可燃成分為CO只占體積的22%,其余為N2占體積的57%,發(fā)熱量?jī)H為750千卡/m3。摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣以后,對(duì)由于燃燒溫度變高火焰中心改變,排煙溫度降低,對(duì)鍋爐出力、省煤器使用壽命等鍋爐安全運(yùn)行造成影響。經(jīng)過計(jì)算分析,通過上層噴嘴開大火焰中心上移,改變?nèi)紵滹L(fēng)量等措施,在不改變?cè)泄に嚕瑥娜?60t/h鍋爐DN2400煤氣母管就實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣與高爐煤氣混合,降低了設(shè)備投資,保證了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣量可達(dá)40000m3/h,摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣后煤氣熱值增加,產(chǎn)生的煙氣量減少,有利于鍋爐負(fù)荷提高,摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣后可減少高爐煤氣用量,將減下來的高爐煤氣共給CCPP發(fā)電,在負(fù)荷不變的情況下?lián)綗?0000 m3/h轉(zhuǎn)爐煤氣就可減少高爐煤氣60000m3/h,在增加CCPP發(fā)電量的同時(shí)也多了一個(gè)煤氣平衡調(diào)節(jié)的手段。同時(shí),增加了轉(zhuǎn)爐煤氣用戶,提高了系統(tǒng)平衡、調(diào)節(jié)能力,轉(zhuǎn)爐煤氣回收量提高了15m3/噸鋼,效益明顯。

4系統(tǒng)及運(yùn)行方式優(yōu)化,提高了設(shè)備出力及安全可靠性

4.1煤氣管道安裝泄爆閥: 鍋爐主要燃用高爐煤氣,高爐煤氣具有易燃、易爆、有毒的特點(diǎn),260t/h鍋爐煤氣插板閥后管道長,管徑粗(DN2400mm),管段中高爐煤氣儲(chǔ)存量大,而且兩支管的最薄弱環(huán)節(jié)管道末端堵板,正面對(duì)著汽機(jī)廠房,在點(diǎn)停爐過程中一旦操作、檢查不到位或操作錯(cuò)誤就會(huì)發(fā)生高爐煤氣管道爆炸事故,高爐煤氣管道爆炸就會(huì)炸壞鍋爐本體受壓元件,可引起鍋爐爆炸造成更重大惡性事故。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝情況,與設(shè)計(jì)人員交涉在最容易發(fā)生爆炸的薄弱管段鍋爐兩側(cè)高爐煤氣支管上安裝彈壓式自閉防爆閥,為鍋爐安全運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

4.2 在爐膛底部布置蓄熱穩(wěn)燃裝置: 高爐煤氣發(fā)熱量低,著火點(diǎn)溫度高,不容易著火,尤其在點(diǎn)火初期及鍋爐低負(fù)荷時(shí),由于燃燒區(qū)域溫度低容易造成鍋爐滅火放炮,針對(duì)這種情況我們選擇了在爐膛底部布置蓄熱穩(wěn)燃裝置,其結(jié)構(gòu)為圓塔形,有高強(qiáng)高熱鎮(zhèn)穩(wěn)定性耐火異型磚砌筑而成,在點(diǎn)火初期,其要吸收煤氣產(chǎn)生的熱量,溫度升高,使燃燒區(qū)域形成一個(gè)高溫溫度場(chǎng),這溫度場(chǎng)強(qiáng)烈地加熱了高爐煤氣,使之燃燒很快,燃盡時(shí)間短,火焰長度短,火焰與穩(wěn)燃器相切,穩(wěn)燃器的熱量進(jìn)一步加熱未燃盡的煤氣,使之燃燒的更徹底、干凈,提高了設(shè)備安全保障。

4.3鍋爐采用了爐膛安全保護(hù)系統(tǒng)(FSSS)及自動(dòng)點(diǎn)火。 高爐燃煤易燃易爆有毒,一旦出現(xiàn)爐膛滅火/引送風(fēng)機(jī)跳閘等危險(xiǎn)工況,不能及時(shí)切斷供給的煤氣就會(huì)造成爐膛爆炸重大惡性事故,采用了FSSS系統(tǒng),安裝了煤氣快切閥,當(dāng)危險(xiǎn)工況出現(xiàn)時(shí)在1秒內(nèi)快速切斷煤氣,為了保證萬無一失又安裝了雙按鈕手動(dòng)緊急跳閘MFT,采用直流220V電源驅(qū)動(dòng),與DCS機(jī)柜端子并接,確保了鍋爐安全。 同時(shí)鍋爐首次采用自動(dòng)化點(diǎn)火, 減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,安全性更好,使鍋爐整個(gè)自動(dòng)化程度得到了提高。

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