戈占堃 王曉燕
(北方重工集團煤礦機械分公司,遼寧 沈陽 110141)
隨著回采工作面機械化水平的提高,回采速度大大加快,巷道掘進機和回采工作的準備工作也必須相應加快,為了加快巷道掘進速度采用掘進機法施工是一個有效措施。
EBZ160掘進機主要是為煤礦綜采工作面采準巷道掘進服務的機械設備。主要適用于半煤巖巷掘進工作,也適用于條件類似的其它礦床及工程巷道的掘進開拓。由截割部、鏟板部、第一運輸部、本體部、行走部、后支撐部、電氣系統、液壓系統、水系統、潤滑系統等10部分組成。截割頭采用圓錐臺式有利于掘進機的擺動截割,采用布置合理的鎬型截齒,破巖、過斷層能力強。設有內外噴霧滅塵、液壓系統冷卻的內外水系統,并有過濾裝置及保護功能。該機經濟切割強度≤80MPa,可掘巷道最大寬度5.5M,最大高度4.8M,可掘任意斷面形狀的巷道,適應巷道坡度±18°,后配套轉載運輸設備,可采用橋式膠帶轉載機和可伸縮帶式輸送機實現連續運輸,有利于機械效能的發揮。
截割部是掘進機掘進的直接工作部件,在礦井下作業過程中,由于其工況惡劣,經常造成截割部重要部件及密封件的損壞。出現故障后將直接影響整個掘進機的掘進效率,所以提高截割部的壽命是提高整機性能的關鍵。
目前,各制造廠家掘進機均出現截割部重要部件經常損壞的情況,都在研究截割部各零部件的結構和性能,從而找到提高其整體的使用壽命途徑,達到最佳的使用效果。截割部由截割頭、伸縮部、減速器、截割電機組成,(如圖1)。伸縮部結構復雜,由多種零部件組裝成一體。損壞的部件主要集中在伸縮部中的零部件,經調研分析主要原因是礦井下工況惡劣,造成伸縮部中的密封件、軸承等過早損壞,密封件一旦出現問題,煤巖、粉塵等很快進入內部而磨損其內部零件。因此改善密封件的工作環境,延長其使用壽命是提高整個截割部壽命的關鍵所在。

圖1 截割部的組成
針對以上分析的原因,采取增加外部密封的形式來提高密封件的使用壽命,進而使伸縮部的重要部件的工作環境得到改善,以提高截割部的使用壽命。由于原截割頭與伸縮部的外保護筒之間存在較大間隙,在工作過程中,煤巖、粉塵等很容易進入其中,密封件在這種工況下會在較短的時間內損壞。一旦浮動密封損壞,起不到密封作用后,外界雜質隨之進入之中,直接造成傳動部件及旋轉格來圈的磨損,旋轉格來圈損壞后造成油水混合,傳動部件得不到很好的潤滑、散熱,很快將損壞,從而影響截割部的使用壽命。在截割頭與伸縮部的外保護筒間隙處增加密封裝置(如圖2),密封裝置通過螺栓固定于截割頭上,通過密封件使其兩者形成封閉空間,保證內部密封件的良好工作環境,內部部件得到更好的保護。試制過程中又對不足之處,進行了改進。在工業性試驗中,目前效果較好,基本上達到了預期效果,明顯提高了截割部的使用壽命。

圖2 增加密封裝置前后對比
除增加外部密封外,對浮動密封座腔也進行了改進,由于浮動密封對安裝座腔要求比較嚴格,經過與浮動密封廠家溝通與實際應用相結合的方法,找到一個較為理想的座腔尺寸,應用后效果較好,進一步提高了浮動密封的使用壽命。浮動密封的安裝應注意如下幾點:
(1)確保O型圈未發生扭曲,否則,會造成O型圈卷縮導致其早期失效。
(2)安裝前必須將密封座腔內的油脂,密封圈金屬環和O型圈上的油脂全部擦拭干凈。
(3)調整軸向間隙。EBZ160掘進機截割部為可伸縮式,伸縮過程中必然伴隨著空氣的進排氣,原有的進排氣裝置不具有空氣過濾作用,外部雜質在此過程中很容易進入伸縮部內部,隨著內部雜質增多,會造成內部傳動部件有一定的磨損。空氣濾清器的引入,避免了進排氣時雜質的進入。對截割部的使用壽命也起到一定的效果。
EBZ160掘進機內噴裝置是高壓水通過外保護筒、浮動密封架、隔套進入截割軸,在由截割軸進入截割頭向外噴出,達到滅塵、降低火花的作用。對水的密封的好壞將直接影響整個截割部的使用壽命。水密封采用四道旋轉格來圈與兩道O型圈密封的方式。旋轉格來圈溝槽尺寸及表面光潔度對其使用壽命影響較大,經過跟供貨廠家技術人員共同研究,找到一個最佳的配合尺寸,保證了旋轉格來圈的壽命與良好的密封效果,能較好的避免油水混合現象的出現。浮動密封座與隔套設計成一體(如圖3),減少了中間環節,降低了故障率。原有結構是截割頭旋轉帶動浮動密封座轉動,浮動密封座通過銷軸帶到隔套轉動與軸相對靜止。

圖3 浮動密封座與隔套設計成一體
經過上述一系列的改進后,產品進行工業性試驗過程中,目前效果較好,基本達到了設計要求,可提高截割部使用壽命達30%以上。由此可推廣到其他機型的掘進機。整機性能的提升也將提高公司掘進機產品的市場競爭力。
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