張 浩
(兗礦國泰化工有限公司,山東 滕州 277527)
煤氣化技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步是推動(dòng)潔凈煤利用技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。水煤漿氣化爐利用柱塞隔膜泵輸送水煤漿,克服了煤粉輸送困難及不安全的缺點(diǎn),經(jīng)過研究機(jī)構(gòu)的逐步完善,已于20世紀(jì)80年代投入工業(yè)化生產(chǎn),并成為具有代表性的第二代煤氣化技術(shù)。中國從20世紀(jì)90年代初開始大量引進(jìn)該技術(shù),如山東魯南化肥廠、上海焦化廠、陜西渭河化肥廠、淮化集團(tuán)有限公司等均采用該工藝。GE德士古(Texaco)水煤漿加壓氣化技術(shù),屬氣流床加壓氣化技術(shù),原料煤經(jīng)磨制成水煤漿后泵送進(jìn)氣化爐頂部單燒嘴噴出,下行制氣,但要求原料煤含灰量較低,還原性氣氛下的灰熔點(diǎn)低于1300℃,灰渣粘溫特性好。氣化壓力從2.5MPa、4.0MPa、6.5MPa到8.5MPa,皆有工業(yè)性生產(chǎn)裝置在穩(wěn)定長周期運(yùn)行,且裝置建成投產(chǎn)后即可正常穩(wěn)定生產(chǎn)。氣化爐內(nèi)無轉(zhuǎn)動(dòng)裝置或復(fù)雜的膜式水冷壁內(nèi)件,制造方便、造價(jià)低;在開停車和正常生產(chǎn)時(shí)無需連續(xù)燃燒一部分液化氣或燃料氣(合成氣),煤氣除塵比較簡(jiǎn)單;碳轉(zhuǎn)化率達(dá)96%~98%,有效氣成分(CO+H2)為80%~83%,有效氣(CO+H2)比氧耗為336~410m3/km3,有效氣(CO+H2)比煤耗為550~620kg/km3。
四噴嘴水煤漿氣化爐是兗礦集團(tuán)有限公司(水煤漿氣化及煤化工國家工程研究中心)與華東理工大學(xué)在消化、吸收德士古水煤漿氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上,成功開發(fā)出的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型水煤漿氣化技術(shù),該技術(shù)是世界上最先進(jìn)的氣流床氣化技術(shù)之一。四噴嘴水煤漿氣化技術(shù),可為化肥行業(yè)的技術(shù)改造、煤炭液化、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(IGCC)、煤基多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展提供龍頭技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),將大大推動(dòng)我國煤化工技術(shù)的發(fā)展,推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。
在實(shí)驗(yàn)室以φ1000mm的大型冷模四噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐有機(jī)玻璃模型,對(duì)氣化爐流場(chǎng)進(jìn)行了探討。其流場(chǎng)可劃分為射流區(qū)、撞擊區(qū)、撞擊流股(上下2股)、回流區(qū)(共6個(gè))、折返流區(qū)、管流區(qū)[1],如圖1所示。

圖1 四噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐流場(chǎng)示意
撞擊區(qū)是氣化爐內(nèi)物流間混合最為劇烈的區(qū)域。研究表明,它從以下幾方面強(qiáng)化了氣化爐內(nèi)的霧化與混合過程。
(1)撞擊區(qū)內(nèi)氧氣與煤漿的相向運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生剪切力,促使煤漿液滴進(jìn)一步破碎,完善了霧化過程。
(2)四股射流經(jīng)過撞擊才形成撞擊流股,其軸向速度衰減明顯加快,爐內(nèi)流體的停留時(shí)間分布得到改善,即 “短路”現(xiàn)象受到抑制。
(3)撞擊區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的顆粒振蕩現(xiàn)象,使顆粒停留時(shí)間相對(duì)延長。
(4)撞擊區(qū)內(nèi)物流速度脈動(dòng)劇烈,湍流強(qiáng)度最大[2],說明混合效果最好。
水煤漿、氧氣進(jìn)入氣化室后,相繼進(jìn)行霧化、傳熱、蒸發(fā)、脫揮發(fā)分、燃燒、氣化等六個(gè)物理和化學(xué)過程[3],前五個(gè)過程速度較快,在1、2、3、4、5五個(gè)流型區(qū)域(如圖1)中已基本完成,而氣化反應(yīng)除在上述五個(gè)區(qū)域中進(jìn)行外,主要在管流區(qū)(6)進(jìn)行。
煤漿顆粒在氣化爐內(nèi)的氣化過程經(jīng)歷了以下步驟[4]:顆粒的湍流彌散、顆粒的振蕩運(yùn)動(dòng)、顆粒的對(duì)流加熱、顆粒的輻射加熱、煤漿蒸發(fā)與顆粒中揮發(fā)分的析出、揮發(fā)產(chǎn)物的氣相反應(yīng)、煤焦的多相反應(yīng)、灰渣的形成。
在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了大型冷模、小型熱模、霧化性能研究;同時(shí),進(jìn)行了合成氣初步凈化研究,魯南化肥廠中試裝置采用集散控制系統(tǒng),運(yùn)行平穩(wěn)、安全,工藝先進(jìn)。在相同的煤種與煤漿濃度條件下,中試裝置比魯南化肥廠引進(jìn)的Texaco裝置有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)高1.5~2個(gè)百分點(diǎn),碳轉(zhuǎn)化率高2~3個(gè)百分點(diǎn),節(jié)省氧氣2.0%~7.0%;有效氣成分、碳轉(zhuǎn)化率、比氧耗、比煤耗等技術(shù)指標(biāo)均有明顯的進(jìn)步。
“十五”期間,依據(jù)以 “項(xiàng)目帶研發(fā),以研發(fā)促項(xiàng)目”的思路,兗礦集團(tuán)有限公司決定建設(shè)日處理1150t煤、壓力4.0MPa的四噴嘴水煤漿氣化爐,配套240kt/a甲醇、71.8MW 燃?xì)獍l(fā)電工程項(xiàng)目,總投資16個(gè)億。該項(xiàng)目是我國第一個(gè)煤氣化多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)示范工程,包含了兩項(xiàng)國家 “863”計(jì)劃,即 “新型水煤漿氣化技術(shù)工業(yè)示范裝置”和 “煤氣化發(fā)電與甲醇聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與示范”。新型水煤漿氣化技術(shù)工業(yè)示范裝置于2003年5月1日正式開工建設(shè)。氣化裝置由中國天辰化學(xué)工程公司設(shè)計(jì),氣化爐由哈爾濱鍋爐廠制造;耐火磚由洛陽耐火材料研究院高耐廠、新鄉(xiāng)耐火材料廠生產(chǎn)。該工業(yè)示范工程于2005年12月11日~18日通過了由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)組織的現(xiàn)場(chǎng)168h的工業(yè)運(yùn)行考核。2006年1月8日在北京通過了由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)組織的科技成果鑒定。2006年11月新型多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)獲得2006年度中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。
四噴嘴水煤漿氣化裝置于2003年5月1日正式開工建設(shè),2005年7月氣化裝置一次投料成功,打通工藝流程,投產(chǎn)第一年就基本達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。目前整個(gè)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,已全面超過設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,2007年前4個(gè)月累計(jì)生產(chǎn)甲醇99.5kt,2007年甲醇產(chǎn)量將達(dá)到270kt。截至2007年4月,我國首臺(tái)日處理1150t煤的四噴嘴水煤漿氣化爐,在兗礦國泰化工有限公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行68d,工藝燒嘴連續(xù)使用85d,創(chuàng)造了該種爐型連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的新紀(jì)錄。同時(shí),實(shí)現(xiàn)了帶壓連投技術(shù),到目前為止,累計(jì)進(jìn)行了10次帶壓連投操作,節(jié)省費(fèi)用近700萬。國泰公司新上第3臺(tái)氣化爐(C#爐)已于2007年9月3日投運(yùn),從目前的情況來看,拱頂加高后的效果已經(jīng)體現(xiàn)出來:與B#爐新?lián)Q拱頂磚投運(yùn)初期相比,C#爐拱頂壁溫普遍下降了約47℃,表明頂部空間耐火磚工作環(huán)境大為改善,預(yù)期能夠達(dá)到良好的使用壽命。
但在裝置運(yùn)行初期,A#和B#氣化爐拱頂同時(shí)出現(xiàn)拱頂磚超過正常燒蝕速率的問題。經(jīng)過華東理工大學(xué)和兗礦集團(tuán)有限公司的專家和兗礦國泰化工有限公司全體員工的共同努力,在已有設(shè)備條件下,先后四次改變了拱頂耐火磚/預(yù)制塊的設(shè)計(jì),調(diào)整了工藝燒嘴的結(jié)構(gòu),并優(yōu)化操作,拱頂耐火磚/預(yù)制塊的壽命已大大提高;工藝燒嘴的連續(xù)使用壽命達(dá)到80d;拱頂耐火磚壽命在5000h左右;直筒段耐火磚自從2005年10月以來未更換。至2007年,兗礦國泰化工有限公司四噴嘴水煤漿氣化裝置已經(jīng)運(yùn)行了近2a時(shí)間,雖然在運(yùn)行初期遇到了一些問題,但是通過兗礦國泰化工有限公司和華東理工大學(xué)的通力合作,這些問題都得到了圓滿地解決。目前,該氣化裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài),工藝指標(biāo)先進(jìn),系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定,操作控制手段先進(jìn)靈活,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),也表明該技術(shù)已經(jīng)成熟,具備了大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用的條件。
通過對(duì)長期運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集、對(duì)比、分析,四噴嘴水煤漿氣化爐的特點(diǎn)總結(jié)如下。
(1)合成氣中有效氣成分(CO+H2)高,達(dá)到84.9%,比單噴嘴水煤漿氣化爐高2~3個(gè)百分點(diǎn)。
(2)碳轉(zhuǎn)化率高,達(dá)98%~99%。這可從渣中可燃物含量得到驗(yàn)證,單噴嘴水煤漿氣化爐的渣中可燃物一般在25%~40%,而多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐的渣中可燃物一般為5%~15%之間,平均低于10%。
(3)消耗低,噸甲醇耗煤1.35t,而使用單噴嘴水煤漿氣化爐的兗礦魯南化肥廠噸甲醇耗煤1.45t,噸甲醇可節(jié)約0.1t煤。
(4)四噴嘴水煤漿氣化爐更適合大型化。單噴嘴水煤漿氣化爐只有一只工藝噴嘴,提高氣化負(fù)荷受限制,加大燒嘴間隙則影響霧化效果。日處理1500t煤?jiǎn)螄娮焖簼{氣化爐煤漿濃度在59%時(shí),有效氣體成分不到80%,渣中可燃物在25%以上。
(5)可帶壓連投。多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐一對(duì)燒嘴跳車(非燒嘴自身因素跳車),另外一對(duì)燒嘴可維持后系統(tǒng)生產(chǎn),跳車燒嘴可進(jìn)行帶壓連投。而單噴嘴水煤漿氣化爐因?yàn)橹挥幸恢还に噰娮欤?dāng)出現(xiàn)跳車時(shí),該臺(tái)氣化爐需從系統(tǒng)中退出,若系統(tǒng)中只有一臺(tái)氣化爐運(yùn)行時(shí),還會(huì)造成整個(gè)系統(tǒng)的停車,開、停車損失較大。目前已累計(jì)帶壓連投10次,節(jié)省費(fèi)用近700萬元。
(6)高溫?zé)崤級(jí)勖L。多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐由于其流場(chǎng)和單噴嘴水煤漿氣化爐有很大的區(qū)別,決定了高溫?zé)崤級(jí)勖L,其平均使用壽命一般≥2個(gè)月。
(7)氣體凈化處理及渣水處理工藝先進(jìn),帶灰?guī)默F(xiàn)象有了明顯的改善。與兗礦國泰化工有限公司同期投產(chǎn)的使用單噴嘴水煤漿氣化爐的生產(chǎn)裝置,后系統(tǒng)耐硫變換催化劑因床層阻力大已更換,而國泰公司的耐硫變換催化劑到目前為止使用情況仍然良好,預(yù)計(jì)再使用一年沒有問題。
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