姚 來,萬金良,陳雪松
(中化吉林長山化工有限公司,吉林 前郭 131109)
我公司是以煤為原料,采用恩德粉煤氣化技術造氣的中型氮肥企業,生產能力為,合成氨180kt/a,尿素300kt/a。公司現有循環水系統5套,分別為1#~4#、6#循環水系統,原各循環水系統在濃縮倍數1.5~2下運行多年,采用一次水補水,廠內總排水量365t/h。經2009年上半年給排水及污水系統綜合治理,總排水量減少185t/h;同時,由于減少了一次水的用量,循環水實現了閉路循環,濃縮倍數增高、濁度上漲、電導率上升,這是當初在做一期工程就預料到的情況。為了避免發生濃縮倍數過高而造成結垢現象,采用對循環水系統進行大量的排污來維持其濃縮倍數,這對水資源是很大的浪費,所以,提高循環水的濃縮倍數尤為重要。
(1)一次水水質(表1)

表1 一次水水質情況
(2)1#循環水系統。循環水量8400m3/h,系統水量3000m3/h,換熱器材質為碳鋼,補水采用一次水。
(3)2#循環水系統。循環水量11000m3/h,系統水量7000m3/h,換熱器材質為碳鋼和銅,補水采用一次水。
(4)3#循環水系統。循環水量夏季4000m3/h、冬季2000m3/h,換熱器材質為碳鋼和銅,補水采用一次水。
(5)4#循環水系統。循環水量2100m3/h,換熱器材質為碳鋼,補水采用一次水。
(6)6#循環水系統。循環水量6000m3/h,換熱器材質為碳鋼和不銹鋼,補水采用一次水。
循環冷卻水量大,要降低排放污水,抓好循環水管理是關鍵。循環水節水唯一手段——提高濃縮倍數,實施增濃減排技術。目前,全公司循環水水量為31500m3/h(不含造氣、脫硫工段),循環水濃縮倍數大多在2倍左右,與先進指標的4~6倍有不小差距,按固定條件計算,2.5倍時排污率為0.6%,而4倍時為0.2%,5倍以上時幾乎不排污。蒸發損失和風吹損失按0.6%計,按若不進行閉路循環,補水率按1.2%計,每小時補水378m3/h;排污按0.6%計,排水量189m3/h。
不少企業之所以循環水濃縮倍數上不去,一是因旁濾不好(或未有),水中雜質含量大,阻垢藥品性能不適應增濃后對水質的要求;二是系統有泄漏;三是旁濾反沖洗耗水多。若強行不排污而提濃,必然會造成系統結垢、腐蝕、軟泥沉積而影響生產。
2010年,經公司生產技術部門研究和對比,并報中化化肥總部批準,決定采取以下改造方案。
(1)增加高效旁濾器。循環水不清潔、懸浮物高,不但影響濃縮倍數升高,還會造成藥劑費用增大,循環水清潔是提高濃縮倍數的條件,應予以重視。
目前,所用過濾設備填料多選石英砂,但無煙煤截污力小,反洗水耗大。為此,徐州水處理研究所新開發的一種稀土雙均粒填料,是一種換代產品,均勻、呈球形填料增加了截污力,其表面進行稀土處理,使其帶正電荷,可吸引雜質(雜質帶負電)。這種截污、吸附雙功能的新型填料,截污力是石英砂的3~4倍,反洗水減少70%以上,完全可滿足增濃后對凈水的要求,循環水在高濃縮倍數運行條件下仍保持清潔。
(2)增設旁濾反洗水澄清回用裝置。旁濾器反洗水利用本循環系統的水,此水只是懸浮物高,含鹽量并不高。旁濾反洗水及脫鹽水站反洗水通過集水池收集起來,經澄清器處理后,清水返回系統,循環水才做到真正的閉路循環。泥水送至終端污水濃縮池或造氣污水沉降池。
(3)增設加藥裝置。為保證循環水水質的相對均勻穩定,加藥利用加藥裝置連續加入。

圖1 循環水系統工藝流程框圖
改造須新增加的主要設備包括:旁濾設備,澄清器、澄清器加藥裝置,循環水連續加藥裝置,水泵,設備配套的閥門、管材等。
我公司目前循環水系統運行費用為120萬元/a,按8000h/a計算,藥劑費用約為0.4元/m3。改造后循環水藥劑運行費用和改造前基本一樣,但改造后每年不僅可省水1600km3,而且還可省電約240000kW·h(按0.15kW·h/m3水計)。自2010年10月23日裝置投用以來,各循環水系統運行良好,水質得到很大程度提高,濁度明顯下降,確保了循環水系統平穩、高效地運行,不僅達到了節能減排的目的,還為公司帶來了可觀的經濟效益。