高國臣 ,郭云飛 , 劉 偉
(哈爾濱軸承集團公司 松北精工軸承有限公司,黑龍江 哈爾濱 150525)
3MZ3216C球軸承外圈溝道精研機加工產品時,隨著零部件的磨損及相互影響,導致振蕩器中的球面連桿與軸承間產生間隙,使加工出來的產品溝道表面粗糙度差,溝形差大,且維修繁瑣,時間長。為解決該問題,在原有的振蕩器的基礎上,作了技術改進,使用后效果良好。
原振蕩器的機構如圖1 所示,由馬達、橫軸、球面連桿、主軸等部件組成。馬達帶動橫軸轉動,橫軸旋轉使球面連桿旋轉,從而達到主軸的擺動。

圖1 改進前振蕩器結構
在加工產品時,球面連桿做回轉運動的過程中,由于零部件間的磨損引起球面連桿及連接件之間產生間隙,這將直接導致溝道微觀表面形位誤差和粗糙度加大。連桿的磨損、螺釘的松動、軸承精度的變化、油液的潔凈度等原因都會影響振蕩器的工作質量,不管哪一處出現問題都要全部拆裝,找出具體的失效原因,修復后再重新裝配,操作比較煩瑣,不便于維護。同時,此振蕩器維修頻率非常高,維修時間長,每次維修都需更換軸承等零件,直接影響生產進度和成本。
改進后的振蕩器機構如圖2 所示。利用原有的馬達,將其從右側調整到正面,用自制的固定板使馬達固定。調整器固定在馬達的小軸上,搖臂和調整座連接,馬達的轉動帶動調整座使搖臂做搖擺動作,通過搖臂和擺桿的連接使主軸實現擺動。

圖2 改進后振蕩器結構
為了消除擺桿在擺動時產生的間隙,將擺桿和主軸改為正方形并帶有1°的錐度連接形式,上面用螺絲擰緊,消除了擺桿和主軸連接在使用時由于磨損而產生的間隙。改進后調整調整座上的螺栓就可實現擺角的大小,調整非常方便,擺動運行平穩順暢。
整個改進是在原機床結構基礎上,利用振蕩器微調上的原有螺孔,通過固定板將馬達、調整座、搖臂、擺桿連接在一起來實現它的整個運動。改進后的裝置結構緊湊,布局合理,不影響振動器的使用空間。此項改進實施后,經過一年多的使用,證明振蕩器運行平穩,調整方便,不易損壞,并且完全可以滿足精研溝道的各項精度指標要求,精度穩定合格。同時,在出現問題時能準確判斷機械故障出處,維修十分方便,提高了工作效率,節約了維修成本。