張 濤
(哈爾濱電機廠有限責任公司,哈爾濱 150040)
糯扎渡電站蝸殼工地打壓試驗研究
張 濤
(哈爾濱電機廠有限責任公司,哈爾濱 150040)
蝸殼是水輪機的重要承壓部件,蝸殼的剛強度直接關系到整個電站的運行安全。2010年9月,糯扎渡工地對VOITH SIEMENS制作的蝸殼進行首臺機打壓試驗,當蝸殼內水壓力升至1.8MPa時,發現蝸殼進口段中心線的最大位移達到57mm,遠遠超過設計許可范圍,從而造成工地打壓試驗被迫停止。2011年1月22日,工地對哈電機公司設計的蝸殼進行首臺機打壓試驗,當蝸殼內水壓力升至4.2MPa時,蝸殼進口段中心線的最大位移僅為 10.86mm,在設計許可范圍內。本文主要對蝸殼斷面形狀進行分析,通過對蝸殼斷面的對比研究,分析產生的原因,為預防類似事故的發生提供理論基礎。
蝸殼;打壓實驗;蝸殼中心;位移
糯扎渡水電站位于云南省思茅縣與瀾滄縣交界處的瀾滄江下游干流上,是瀾滄江上一個以發電為主,同時兼顧防洪、改善下游航運、漁業、旅游和環保作用,并對下游水電站起補償作用的特大型水電工程,系瀾滄江中下游河段規劃八個梯級中的第五級。電站采用地下廠房結構,共裝9臺單機容量為650MW的水輪發電機組(其中哈電機公司6臺,VOITH SIEMENS公司3臺)。機組蝸殼采用鋼板焊接結構,不考慮與混凝土聯合受力,能夠單獨承受最大水壓力,采用保壓澆筑混凝土,蝸殼流道形線和尺寸與模型水輪機相似。受廠房結構的限制,距機組‘x’中心線7585mm以外的蝸殼進口部分不參與保壓澆筑混凝土,但在此段蝸殼進口上半部外表面鋪設彈性層。
1.1.1 VOITH SIEMENS公司蝸殼(如圖1所示)參數
設計最大水壓力:2.8MPa
工地靜水壓力試驗值:4.2MPa
蝸殼進口直徑φ:7314mm
蝸殼澆注方式:工地保壓澆注蝸殼重量(單臺):389770kg
蝸殼斷面形狀:圓+橢圓復合斷面(可能是為了減小X方向的機組寬度以及降低蝸殼重量)
1.1.2 哈電機公司蝸殼(如圖2所示)參數
設計最大水壓力:2.8MPa
工地靜水壓力試驗值:4.2MPa
蝸殼進口直徑φ:7200mm
蝸殼澆注方式:工地保壓澆注蝸殼重量(單臺):460175kg蝸殼斷面形狀:全圓斷面

圖1 VOITH SIEMENS公司蝸殼

圖2 哈電機公司蝸殼
2010年9月,糯扎渡工地對VOITH SIEMENS公司設計制造的蝸殼進行首臺機打壓試驗(如圖3所示),圖中字母位置為測點位置,用來監測蝸殼打壓過程中的變形量。通過對蝸殼位移進行現場監測(如圖4所示),當壓力升至1.8MPa時,發現蝸殼進口段中心線最大位移達到 57mm,并在蝸殼內水壓力逐漸升高過程中,進口中心段位移將繼續增大。由于蝸殼位移過大,遠遠超過設計值,不能滿足工地澆筑混凝土的要求,業主擔心最終可能會導致蝸殼流道形狀結構的改變,被迫停止工地打壓試驗,至使保壓澆注混凝土工期被推遲,嚴重影響工地整體工程進度。

圖3 工地打壓試驗

圖4 工地打壓監測裝置
2011年1月22日,糯扎渡工地對哈電機公司設計的蝸殼進行打壓試驗,在試驗過程中,工地采用同樣的檢測裝置對蝸殼進口中心位移進行檢測,當蝸殼內壓力升至 1.8MPa時,蝸殼進口部分頂部最大位移為4.62mm,僅為 VOITH SIEMENS公司蝸殼變形值的1/12;當蝸殼內壓力升至最大試驗壓力值4.2MPa時,蝸殼進口部分頂部最大位移僅為10.86mm(如圖6所示),完全滿足設計要求。

圖5 VOITH SIEMENS蝸殼工地打壓試驗曲線

圖6 哈電機蝸殼工地打壓試驗曲線
國內外電站經常采用蝸殼工地打壓、保壓澆注混凝土方式,此澆注方式技術比較成熟,可以檢測水輪機蝸殼、座環焊縫的焊接質量,測量蝸殼做水壓試驗的膨脹量及消除因焊接引起的焊接應力,同時蝸殼中的水可帶走混凝土中的熱量,減小座環、蝸殼變形。
對于糯扎渡水電站,在蝸殼打壓過程中壓力值僅上升到 1.8MPa,遠沒有達到蝸殼靜水壓力試驗值4.2MPa,此時VOITH SIEMENS公司的蝸殼進口中心線位移達到 57mm,出現變形量過大現象,嚴重影響保壓澆注混凝土和將來機組的安全、穩定運行。為了消除蝸殼變形過大給機組帶來的影響,首先應該對變形產生的原因進行分析。
在設計蝸殼過程中,需要考慮機組流道的光滑、機組的效率和蝸殼的應力水平,為了降低成本,還需要考慮降低蝸殼整體重量。VOITH SIEMENS公司采用了特殊的蝸殼斷面形式,此斷面形式在國內屬首次采用,國內常采用圓斷面和橢圓斷面兩種斷面形式VOITH SIEMENS公司糯扎渡蝸殼采用橢圓與圓相結合的斷面結構形式(如圖7所示),而哈電機公司糯扎渡蝸殼采用圓斷面結構形式(如圖8所示)。

圖7 VOITH 蝸殼斷面結構

圖8 哈電機蝸殼斷面結構
在糯扎渡工地蝸殼打壓試驗中,對于橢圓與圓相結合的斷面結構形式的蝸殼,在蝸殼內部水壓作用下,斷面形狀將發生急劇變化,通過對此結構在不同壓力條件下的有限元分析可以看出(圖9),有變成圓斷面的趨勢,最終導致蝸殼中心線嚴重偏離設計要求。對于采用圓斷面結構形式的蝸殼,它的受力狀況要比其他結構形式要好得多,圓斷面受內部水壓蝸殼變形比較均勻,中心偏離設計值要小得多(圖10)。
(1)水力設計階段,選用合適的斷面結構形式。
(2)對于有工地打壓試驗要求的蝸殼,蝸殼進口部分不宜采用橢圓、圓與橢圓相結合的斷面結構形式,應采用受力狀況比較好的圓斷面結構形式。
通過對蝸殼斷面型線和產生位移原因的對比分析研究,VOITH SIEMENS公司最終對其設計的3臺機蝸殼進行修改,將進口部分圓與橢圓相結合斷面全部割掉,更換成全圓斷面結構,并重新進行打壓試驗,蝸殼中心位移滿足設計要求,成功實現保壓澆注混凝土。

圖9 VOITH SIEMENS蝸殼在不同水壓條件下橢圓與圓相結合的斷面結構形式X向變形

圖10 哈電機蝸殼在不同水壓條件下圓斷面結構形式X向變形
電站實踐表明:對于工地需要進行壓力試驗和保壓澆注混凝土的蝸殼,在選用蝸殼斷面結構形式上需要特別謹慎;另外,在選擇蝸殼的材料及厚度時也需注意,以預防蝸殼工地打壓時蝸殼斷面變形量過大的事故再次發生。
審稿人:劉光寧
Bulge Test Research of Spiral Case In Nuo Zha Du Power Station
ZHANG TAO
(Harbin Electric Machinery Company Limited, Harbin 150040, China)
Spiral case is an important confined part of turbine, the stiffness and strength is directly related to the safe operation of the power station. In September, 2010, NUO ZHA Du power station put up bulge test on the first spiral case made by VOITH SIEMENS. When the water pressure is up to 1.8MPa, the maximum displacement of the spiral case inlet is up to 57mm, far beyond the permitted limits, and therefore, the bulge test was stop. In January 22, 2011, the NUO ZHA Du power station put up bulge test to the first spiral case made by HEC, when the water pressure is up to 4.2MPa, the maximum displacement of the spiral case inlet is only 10.86mm, within the scope of design permission. In this paper, we maily analyze the cross-section shape of the spiral case to find the causation through contrast research, in order to prevent the occurrence of similar accidents and provide a theoretical basis.
spiral case; bulge test; spiral case center; displacement
TK730.3+12
A
1000-3983(2012)02-0042-04
2011-05-11

張濤(1984-),2008年畢業于華中科技大學能源與動力工程專業,現從事產品設計工作,助理工程師。