宋新洲,范志軍
(1-河南新飛電器有限公司,新鄉 453002;2-西安交通大學,陜西 714009)
利用冷藏室循環熱進行化霜預處理的蒸發器化霜系統的試驗研究
宋新洲*1,2,范志軍1
(1-河南新飛電器有限公司,新鄉 453002;2-西安交通大學,陜西 714009)
根據無霜冰箱蒸發器的化霜原理,針對現有的冷凍蒸發器化霜系統存在的問題,提出了改進方案。利用冷藏室循環熱進行化霜預處理,通過改進前后的試驗對比分析,可以得出以下結論:在不增加任何成本的基礎上,提高了化霜系統的可靠性并且降低了27%的化霜能耗。
無霜冰箱;冷凍蒸發器化霜系統;冷藏室循環熱;化霜預處理
無霜冰箱又稱為間冷式冰箱,利用風扇使冷風強迫對流循環而間接冷藏、冷凍食品。冰箱內增發的水分和被冷風帶走,并在通過蒸發器時凍結于蒸發器的表面而形成霜層。無霜冰箱有他的優點:制冷比較快,但也有他明顯的缺點:風冷冰箱內部空氣的水分在通過-30℃的蒸發器時,凍結于蒸發器表面形成霜層。不斷加厚的霜層將影響到制冷性能,甚至阻塞空氣的流通,使冰箱基本不制冷。對于蒸發器的化霜的除霜經常使用的有以下幾種:制冷系統逆向循環,由于要加四通閥,而且在化霜時,冰箱側幫或底部的冷凝器(在逆循環時為蒸發器)結冰,致使在化霜結束后積水問題不易解決;另外也存在制冷制熱兩種循環切換時,系統的參數變化大,對系統安全和穩定不利[1,2];熱氣旁通除霜是利用壓縮機做功除霜,該方法對于冰箱來講主要問題是容易造成蒸發器出口帶液,易對壓縮機造成液擊損害[3]。而目前風冷冰箱的化霜方法主要是使用電加熱法化霜。電加熱法化霜主要有兩種方式,一種是將鋁制電加熱絲布置于蒸發器上,利用其導熱除霜;另外一種是使用石英管輻射除霜。電加熱除霜具有除霜快的優點,但也有相應的缺點難以克服。由于放置的位置及結構實現的原因,致使導熱除霜不均勻,因此導致除霜的時間延長,能耗高,而石英管除霜的溫度很高,能耗大,如果沒有相應的安全防護裝置,對于一些易爆制冷劑如R600a難以安全使用。另外,電加熱的化霜余熱大,導致冰箱內的溫度上升過高。因此現在企業大都使用電加熱的方法融霜。
目前無霜冰箱化霜控制方法主要有四種:
1)利用蒸發器進出口流通空氣的溫度值啟動化霜[4];
2)在某一具體測量點設置結霜傳感器[5]或采用霜層圖像處理技術[6],判斷霜層厚度來進行化霜;
3)應用模糊推理[7],在冰箱溫度達到最穩定的時間,即使霜層厚度不大,進行快速化霜;
4)根據壓縮機累計運行時間達到某一數值,固定時間化霜。
現階段無霜冰箱生產中使用最廣泛的是第四種化霜控制方法。該方法雖然簡單,但化霜不均勻。因此化霜時間較長,能耗較大。本文以該法為例,針對單蒸發器系統的風冷冰箱,在化霜控制過程中增加了冷藏室回風化霜的程序,并對冷藏室回風化霜的時間和風量進行了優化處理,使化霜過程的耗電量比傳統的方法明顯減少現有的化霜過程
化霜的主要步驟:
(1) 壓縮機累計時間達到 7.5小時后,進入化霜準備;
(2) 冷藏室溫度
a. 如果此時冷藏室處于開機狀態,則冷藏室繼續制冷至停機點;
b. 如果此時冷藏室處于停機狀態,冷藏室溫度處于對應關機點以上,則冷藏室強制制冷至停機點-0.5℃;
c. 如果冷藏室制冷 70分鐘仍達不到以上兩個條件時,則直接關閉風門;
(3) 冷凍室制冷至關機點以下2度。(如果冷凍室制冷超過70分鐘仍未達到關機點2度以下,則直接進(4);
(4) 壓縮機停止工作,打開電加熱進行化霜;
(5) 當蒸發傳感器溫度大于設置的化霜溫度(初始值為6),℃或化霜時間大于25分鐘后關閉電加熱。其流程控制圖如圖1所示。
我們在BCD-336的風冷冰箱上做實驗,壓縮機累積運行7.5個小時后化霜一次,化霜電加熱的功率為 297W,當化霜傳感器溫度達到 6℃時結束化霜,化霜時間為25分鐘。

圖1 化霜流程控制圖
流程程序主要步驟:
(1)壓縮機累計時間達到7.5小時后,進入化霜準備;
(2)冷藏室溫度
a. 如果冷藏室溫度不大于設定溫度+5℃則直接關閉風門;
b. 如果冷藏室溫度大于設定溫度+5℃(防止用戶剛剛放入溫度較高的食物)則將冷藏室溫度拉到低于設定溫度+5℃后關閉風門(如果冷藏室制冷時間超過70分鐘后仍為達到要求則直接進入(4);
(3)冷凍室制冷至關機點以下2度。(如果冷凍室制冷超過70分鐘仍未達到關機點2度以下,則直接進入(4);
(4)回風化霜
壓縮機停止運行,風門打開,蒸發風機運行,并調節轉速;
回風化霜時間t的確定;

式中,a、b、c為實驗參數,T1為環境溫度,T2為冷藏室回風化霜時溫度。
回風化霜計時器倒計時結束后進入(5);
(5)電加熱化霜
打開電加熱進行化霜;
(6)當增發傳感器溫度大于設置的化霜溫度(初始值為6),℃或化霜時間大于25分鐘后關閉電加熱。
我們仍然在同一臺冰箱上做實驗,壓縮機累積運行7.5個小時后化霜一次,化霜電加熱的功率為297 W,當化霜傳感器溫度達到6℃時結束化霜,回風化霜時風機的功率為2 W,電加熱化霜的時間為18分鐘。控制流程圖如圖2所示。

圖2 優化后的化霜控制流程圖
試驗在新飛公司試驗室進行。該試驗室由電腦測試系統、空調系統以及測試房組成,由中國家電研究院設計、制造與安裝。
該試驗室可模擬不同的環境溫、濕度(干球溫度10 ~45℃,相對濕度40% ~80%),空氣流動速度小于0.2 m/s。每次可同時對四臺冷柜進行測試,每個測試位共有 16個測溫點,可根據要求記錄壓縮機運行狀況(包括:功率、運行時間、運行電流)、冷凝器、蒸發器、壓縮機各點的溫度。溫度探頭采用“康銅”熱電偶。
冷柜溫度試驗方法是根據GB8059.4-93標準[8]的溫度試驗程序進行。產品的使用氣候類型為 ST型,分別測試高溫儲藏溫度(38℃)、耗電量測試(25℃)。試驗樣機采用兩臺 BCD-336,分別采用原化霜方法和回風化霜方法。
優化后的化霜過程充分的利用了蒸發器的余冷來進行冷藏室的制冷,并利用冷藏室的高溫氣體對蒸發器進行了化霜,減少了化霜過程中電加熱開啟的時間。風量加大到2200轉的情況下,10分鐘的回風化霜可以得到在1800轉20分鐘的效果,但是冷藏室的溫度下降太快,容易低于0度,所以我們最終采用了,風機轉速1800轉,20分鐘的回風化霜,這種情況效果較佳。

表1 冷藏回風化霜方法與原化霜方法的溫度對比
由表1我們可以看出,增加回風化霜是完全可行的,但這些結果只是我們在封閉的環境中做的,并沒有模擬用戶的實際使用例如開門的次數,是否在化霜期間開門,環境的溫度等等。為了保證化霜的可靠性我們在程序中增加了:連續10次化霜后,第11次化霜最長時間調整為40分鐘,化霜結束后仍調回 25分鐘。重新累計化霜次數。使化霜更有保證.由于是在原化霜的基礎上增加冷藏回風化霜的預處理,故可靠性進一步的加強。
由表1可見原有的化霜過程的耗電量為:
0.297×25 /60=0.1238 kW·h/24h
優化后的化霜過程的耗電量:
0.002×18 /60+0.297×18/60=0.0897 kW·h/24h
所以每個化霜過程節能0.034 kW·h/24h,化霜能耗降低了27%。
在環溫25℃的情況下,利用冷藏室循環熱進行化霜預處理在不增加任何成本的基礎上,提高了化霜系統的可靠性。風冷冰箱BCD-336平均有兩次化霜,那么節能0.064 kW·h/24h,BCD-336的標稱能耗為0.95 kW·h/24h故節能6.7%,而成本毫無增加。
現階段無霜冰箱生產中使用最廣泛的是電加熱化霜控制方法。該方法雖然簡單,但化霜不均勻。因此化霜時間較長,能耗較大。本文以該法為例,針對單蒸發器系統的風冷冰箱,在化霜控制過程中增加了冷藏室回風化霜的程序,并對冷藏室回風化霜的時間和風量進行了優化處理,使化霜過程的耗電量比傳統的方法明顯減少。
利用冷藏室循環熱進行化霜預處理在不增加任何成本的基礎上,提高了化霜系統的可靠性并且降低了27%的化霜能耗。在環溫25℃的情況下,風冷冰箱BCD-336平均有兩次化霜,可以節能0.064 kW·h/24h,BCD-336的標稱能耗為 0.95 kW·h/24h故節能6.7%。
[1]趙興,李硯泉,侯同堯,蘭永玉,朱建高. 用四通閥除霜的冰箱[P]. 中國專利∶CN2716771,2005-08-10.
[2]D.Huang, Z.L.He, X.L.Yuan. Dynamic Characteristics of An Air-to-water Heat Pump Under Frosting/ defrosting Conditions [J]. Applied Thermal Engineering, 2007(27)∶1996-2002.
[3]吳卓林. 以壓縮機排除制冷劑給蒸發器除霜的冰箱[P].中國專利∶ 200620072305.4,2007-08-22.
[4]姜翌,劉寧. 低溫冰箱電腦溫控器研究[J]. 沈陽工業大學學報, 1997, 19(3)∶ 42-46.
[5]王文濤,姜錦英. 結霜傳感器[J]. 傳感器世界,2001, (10)∶19-21.
[6]于兵,闕雄才,陳芝久. 翅片管蒸發器結霜厚度圖像處理之量化實驗分析[J]. 工程熱物理學報. 1998,19(3)∶335-339.
[7]湛清平,楊存祥. 風冷式電冰箱模糊控制器的研制[J].鄭州輕工業學院學報.1997,(2)∶27-31.
[8]GB/T 8059.4-1993. 家用制冷器具 無霜冷藏箱,無霜冷藏冷凍箱,無霜冷凍食品儲藏箱和無霜食品冷凍箱 [S].
The Experimental Study of Defrost System With Cycling Heat of Refrigerating Chamber Pre-Treatment Program
SONG Xin-zhou*1,2, FAN Zhi-jun1
(1-Henan Xinfei Electric CO., LTD, XinXiang 453002 ; 2-Xian Jiaotong University, ShanXi 714009)
An improved control program design was proposed that the cycling heat of refrigerating chamber was used for pre-treatment before electrical heating defrost system began to work. It is found that the reliability of the defrost system improved and the defrost energy was saved by 27%.
Frost-free refrigerator; Defrost system of freeze evaporator; Cycling heat of refrigerating chamber;Pre-treatment of defrost
*宋新洲(1971-),男,高級工程師,河南新飛電器技術中心。電子郵箱:songxinzhou@xinfei.com。本論文由《2011年中國家用電器技術大會論文集》推薦發表。