胥勝江 魯本艷 鄧厚友
意大利GMM公司生產的OPELA 90/20型的電動診斷床采用光纜通信,極大地減少了控制臺與機柜的連接電纜,布線、安裝、保養都十分方便。但是,由于過于追求造型美觀和較低的床面高度,設計上只得盡量將中心支承點向床面一端靠近,床面抬起時則需要非常大的驅動功率,導致高故障率和高維修成本。
機器正常使用不滿2年,驅動電機有可能報廢。由于電機結構特殊,國內尚無替代產品,若只是簡單的原型號更換,將面臨以下問題:①價格昂貴;②供貨周期長,③使用壽命短。為了從根本上解決問題,對其進行相應的技術改造。由于交流電機成本較低,國產貨質量亦很穩定,且可在本地購到,擬設計修改控制電路后用國產交流電機替換進口直流電機。鑒于OPELA 90/20型診斷床的電動診斷床控制高故障率和高維修成本(見表1),因此對其進行控制線路、動力和傳動機構的技術性改造。

表1 改造前后故障率和成本對照
對美國長青RD2000型數字化X線影像系統診斷床控制部分進行技術改造的目標是:解析OPELA 90/20診斷床原控制電路原理,重新設計交流電機控制電路,完成電機替換。電機替換后必須保持以下運行控制:電機正向運動、立床到位自動停止,電機反向運動、倒床到位自動停止。技術改造選用的交流電機須運行平穩、經久耐用。技術改造后診斷床的操作控制應與改造前無任何改變;新設計的控制電路與整套設備電腦控制系統實現良性對接,確保整個系統運行正常,避免出現意外的故障提示和保護停機。用功率大、故障率低、成本廉價的交流電機替換原用功率小、故障率高、維修成本高的直流電機是技術改造的最終目標。
對同型號數字化X線影像系統及配有OPELA 90/20診斷床的機器進行了對比分析,廣泛征求了操作醫生和維修工程師的意見,結合機器的實際情況,經過科學計算和反復試驗、修正,對OPELA 90/20診斷床電機供電電路、控制電路、方向操縱電路實施針對性修改,選擇功率、品質、體積均符合要求的交流電機,最終確定交流電機的最佳安裝位置,并繪制相應的框圖作為原理圖設計的方向[1]。
3.1.1 原直流電機分析
原直流電機型號為ESA 3M 52,將該電機接上直流電源、轉速表,測量電壓、電流和空載轉速,再用電橋測量冷態的電阻。通過下面的公式進行計算[2](U=E+IR,E=Ke×n,Ke=Kt,T=Kt×I),最后得到的結果與直流電機參數表相同(見表2)。

表2 直流電機參數
3.1.2 交流電機分析
有了由上述直流電機的主要參數:Rate speed:3000 rpm;bemf:40 V/Krpm Power:0.6 kW stall torque:1.6 Nm。
用下面公式計算交流電機參數[3]:
M=9550×P/N(計算電機的輸出轉矩);
M額=7594×P/N(考慮到電機有功率因數,計算額定轉矩);
轉差率=60×電源頻率/極對數;
經過上面認真仔細的計算我們得出所需三相異步電機的主要參數[4]為:功率:1.0 kW;電壓:380 V;電流:1.9 A;轉速:2825 r/min。交流、直流電機參數對照表見表3。

表3 交流、直流電機參數對照表
3.1.3 交流電機電路設計
由上述參數,考慮到其控制是由直流電路對其進行控制的,并且電機要正反兩個方向運動。所以,用兩個交流接觸器J3、J4。由于診斷床頻繁翻轉,選擇時主要注意其觸點的用料,經過認真仔細的篩選確定用JTX-3C(AC 220 V 7.5 A~DC 12 V 10 A)這種繼電器。由上述分析所得交流電機主要參數:功率:1.0 kW(功率留有余地);電壓:220 V;電流:1.9 A;轉速:2825 r/min。通過認真查詢,確定所用電機為國產Y80M1-2的單相異步電機。為避免電機受工頻電源的不穩、傳動機構卡死或負荷過重等因素的影響而受到損壞,用了3只2 A的保險管串入電路中。故設計出交流電機電路[5]如圖1所示。

圖1 交流電機電路
由交流電機控制電路、RD2000型數字化X射線影像系統電腦控制柜需反饋電壓等條件,診斷床電機控制電路應由以下兩部分組成,電源電路和電機控制電路。
3.2.1 電源電路
電源作為能量提供裝置,保證后繼電路的正常工作,電源電路應提供+12 V和+5 V的直流電壓[6]。考慮到控制電路所需功率不大,我們用變壓器降壓。采用硅鋼片磁芯、頻率50 Hz、空載電流200 mA、電壓12 V、功率2 W的微型變壓器即可;采用橋式整流電路進行整流,整流二極管選用1N4007(VRRM:1000 V,VRMS:700 V,IAV:1 A,ISMF:40 A,VF:1 V,IR:50 μA);用2700 pF的磁片電容保護整流二極管;由電容濾波電路進行濾波,選用4700 μF電解電容;采用三端集成穩壓電路進行穩壓,選用L7812(VO:11.5~12.5 V,ID:6 mA,RO:19 Ω),L7805(VO:4.8~5.2 V,ID:6 mA,RO:15 Ω),電路結構簡單性能穩定。AC220 V經變壓器B降壓,橋式整流電路D1-VD4整流,電容C1濾波,三端穩壓電路L7812穩壓輸出+12 V直流電壓;+12 V經C2進行二次濾波,由三端穩壓器L7805二次穩壓輸出+5 V直流電壓;R4、D7組成+12 V直流電壓正常否指示;R5、D8組成+5 V直流電壓正常否指示(如圖2所示)。

圖2 電源電路圖
3.2.2 電機控制部分
由于對電機要實行正反轉控制,因此用兩組相同電路來實現(如圖3所示)[7]。

圖3 電機控制電路圖
晶體三極管(Q1)2SC2055(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),繼電器(J1)(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),二極管D5并在J1保護J1,電阻(R1)1K作為偏置電阻,串入限位開關,可調電阻R3,操作臺控制手柄W1,限位開關組成交流電機的正向運動及到位停止控制。
晶體三極管(Q2)2SC2055(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),繼電器(J2)(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),二極管D6并在J2保護J2,電阻(R2)1K作為偏置電阻,串入限位開關,可調電阻R3,操作臺控制手柄W1,限位開關組成交流電機的反向運動及到位停止控制。直接取+12 V電壓加在診斷床變速箱軸上的多圈電位器反饋給電腦控制箱的CPU上。保證RD2000型數字化X射線影像系統在診斷床的控制上不報錯??刂婆_操作指令向上時,+5 V電壓經R3、W1、正限開關,和R2給晶體三極管Q2的基極提供偏置電壓,Q2飽和導通繼電器J2礪磁吸合,常開觸點J2-1閉合,將+12 V提供給繼電器J4,J4礪磁吸合交流電機得電運轉,床開始向上運動。當床到位后正限位開關斷開,Q2失去偏壓截止,繼電器J2失去控制電壓,常開觸點J2-1斷開,繼電器J4失去+12 V的控制電壓斷開,電機失去220 V交流電停止運行,診斷床到位停止,診斷床向上運行到位。
控制臺操作指令向下時,+5 V電壓經R3、W1、正限開關和R1給晶體三極管Q1的基極提供偏置電壓,Q1飽和導通繼電器J1礪磁吸合,常開觸點J1-1閉合,將+12 V電壓提供給繼電器J3,J3礪磁吸合交流電機得電運轉,床開始向下運動。當床到位后反限位開關斷開,Q1失去偏壓截止,繼電器J1失去控制電壓,常開觸點J1-1斷開,繼電器J3失去+12 V的控制電壓斷開,電機失去220 V交流電停止運行,診斷床到位停止,診斷床向下運行到位。
RD2000型數字化X射線影像系統的操作控制臺是一個設計操作先進、合理的操作臺。從相應的操作手柄下斷開原連接線,重新引出3根控制連線,連接在控制電路上改造即可。
利用前面原理圖著手將其繪制出電路實物版圖,用電子原理圖繪圖軟件將電子電路原理圖轉換為電子電路實物板圖,但是轉換出的實物圖需要做一些小的改動才可以。經反復修改得到所需的電子電路實物板圖。
(1)手工繪制黑白稿:將制好的版圖打印出制成畫稿,用小刀在草稿上刻掉不要的部分繪制成草圖;直接將刻好的版圖粘貼在設計打磨干凈的銅鉑面進行描墨線、填墨和修補。
(2)表面清洗:將敷銅浸入5%鹽酸洗數十秒,見板面呈粉紅色取出用銅絲刷拋光去污,再上保護層。
(3)蝕刻:用重量百分比濃度為2%~28%,溫度在40~50 ℃ FeCl3溶液進行浸泡蝕刻。
(4)去保護層:將蝕刻好的銅鉑板子打好孔,用5%~20%的燒堿液去保護層。
根據電路設計的要求和確定的元器件參數選擇所需元器件[8](見表4)。

表4 所需元器件參數
在電路組裝過程中,遇到的最大問題是我們的儀器儀表不夠精確,選出來的元器件不夠準確,因此調試時主要對以下測量點進行檢測[10]:
(1)確定變壓器B的輸入端的220 V交流電壓,次級輸出的12 V交流電壓。
(2)測量L7812的輸入端的+16~17 V的直流電壓和輸出端+11.5~12.5 V直流電壓。
(3)測量L7805輸出端+4.8~5.2 V直流電壓[11]。
(4)控制臺操作指令向下時[12],測量Q1是不飽和導通,J1和J3是否得電吸合,并觀察交流電機是否順時針運行。控制臺操作指令向上時,測量Q2是不飽和導通,J2和J4是否得電吸合,并觀察交流電機是否逆時針運行。
(5)調試的關鍵是控制電路,原機中診斷床位置控制電路由電腦控制柜集中控制,它的輸出是直流40~75 V,而且它的控制檢測電路要求同時由電機反饋給CPU3.6~7.5 V的直流電壓,以確認電機已正常啟動。同時,在該診斷床變速箱軸上加有一10 k的多圈電位器連接到CPU[13],以確認診斷床的運行速度及運行方向。如果沒有電機反饋的3.6~7.5 V的直流電壓及診斷床變速箱軸上10 k多圈電位器與CPU的正常連接,則CPU將認為電機運行反常而保護關機。
前期技術改造遇到的最突出問題就是CPU報錯停機,經反復調試診斷床變速箱軸上10 k多圈電位器與變速箱軸分離,通過技術處理,實現了既正常操控診斷床又避免CPU報錯停機。
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