邢振中,劉 忠,冷 杰
(1.華北電力大學,北京 102206;2.遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)
某電廠2×1 000 MW超超臨界機組鍋爐由東方鍋爐 (集團)股份有限公司與東方-日立鍋爐有限公司聯合設計、制造,型號為DG3000/26.25-Ⅱ1,為超超臨界參數、對沖燃燒方式、固態排渣、單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、全鋼構架、全懸吊П型結構變壓直流爐。鍋爐爐膛四周為全焊式膜式水冷壁。過熱器受熱面由頂棚、后豎井煙道四壁、后豎井分隔墻、布置在尾部豎井后煙道內的低溫過熱器、爐膛上部的屏式過熱器和位于折焰角上方的高溫過熱器組成。制粉系統為6臺中速磨配動態分離器直吹式系統。燃燒器為新型DHDB-NR3旋流煤粉燃燒器,前后墻各布置3層燃燒器,每層每面墻8只。在前后墻各布置一層燃盡風噴口,其中每層每面墻2個側燃盡風噴口,8個燃盡風噴口。
某電廠2×1 000 MW超超臨界機組設計煤種為準葛爾2號煙煤,2種校核煤種為準葛爾2號煤和神華煤,設計燃料特性見表1。在燃煤供應緊張、煤價不斷上漲的形勢下,煙煤供應日益緊張,因此電廠計劃摻燒霍林河褐煤。由于褐煤和煙煤特性差異較大,因此摻燒褐煤必將對鍋爐安全、經濟運行帶來影響。根據電廠所用的神華煤摻燒霍林河褐煤的試驗,分析神華煤摻燒褐煤后對機組的影響。

表1 設計燃料特性

表2 額定負荷下某電廠混煤的煤質分析
褐煤中含碳量低,其Vdaf≥40%,有利于著火和煤的燃盡,同時也極易自燃。褐煤中水分、灰分和含氧量高,因而發熱量較低,Qnet,ar在11 000~15 000 kJ/kg。褐煤的變形溫度和軟化溫度均較低,實際燃燒過程中很容易結焦,因而褐煤燃燒中要解決由于灰熔融溫度低而引起的燃燒結渣問題。煤的磨損指數是指煤在研磨的過程中,對研磨設備部件磨損的強烈程度[1],褐煤的磨損指數較高,一般可達4~7。由于混煤的燃燒特性并不具備可加性,可磨性差異較大的2種煤混燒,其可磨性更趨向于難磨煤種。研究表明,混煤的組分煤在著火過程中各自保持其著火特性[2]。
分別在30%、40%、50%的摻燒比例下,進行鍋爐熱效率試驗,并通過數據對比得出摻燒褐煤對機組的影響。混煤的煤質分析見表2。摻燒褐煤后,煤粉水分比設計煤種高,將影響到磨煤機的出力,相應磨煤機電耗也會升高。由于褐煤的揮發分較高,因此摻燒褐煤后有利于煤粉的燃盡。
某電廠在不同比例下摻燒褐煤的試驗中,參照GB10184—1988《電站鍋爐性能試驗規程》進行鍋爐效率試驗。試驗結果如表3所示。
由表3可見,在額定負荷下,排煙熱損失在30%、40%和50%摻燒比例下,分別為5.679%、5.964%和5.791%。隨著摻燒褐煤比例的增大,排煙熱損失、鍋爐輔機電耗和廠用電率隨之增大。在設計煤種下,機組的供電煤耗為294.86 g/kWh。摻燒30%褐煤與設計煤種相比,機組供電煤耗增加0.73 g/kWh;摻燒40%褐煤與設計煤種相比,機組供電煤耗增加0.94 g/kWh;摻燒50%褐煤與設計煤種相比,機組供電煤耗增加1.28 g/kWh。隨著摻燒褐煤比例的增大,總給煤量增大,在總風量一定的情況下,導致煙氣量增大,從而使排煙熱損失q2增大。又由于褐煤本身水分大,導致排煙水蒸氣熱損失增大,同時煙氣量增大會使煙氣流速增大,使煤粉顆粒與碳顆粒在爐內停留時間減少,導致固體未完全燃燒熱損失q4增大[3]。
由于霍林河褐煤水分大,隨著褐煤摻燒比例的增大,磨煤機最大出力逐漸減小,機組的最大出力也逐漸減小。依據DL/T 5145—2002《火力發電廠制粉系統設計計算規定》進行磨煤機試驗[4],選取1臺磨煤機進行最大出力試驗,試驗結果見表4。在5個工況下,經過理論計算,磨煤機出口露點溫度在50~52℃,對于直吹式制粉系統,干燥劑的終端溫度應高于露點溫度2℃以上,且不能低于60℃。當Vdaf≥40%時,干燥劑的終端溫度應小于70℃。因此磨煤機出口溫度應控制在60~70℃。

表3 額定負荷下神華煤摻燒褐煤對經濟性影響試驗結果

表4 神華煤與褐煤不同摻燒比例下單臺磨最大出力試驗結果
該試驗在35號磨煤機上進行,磨煤機的最大出力試驗結果見表4。隨著褐煤摻燒比例的增大,磨煤機的最大出力逐漸減小。神華煤摻燒30%霍林河褐煤時磨煤機最大出力為84.6 t/h,全燒霍林河褐煤時,磨煤機的最大出力為46.3 t/h。將磨煤機最大出力與摻燒褐煤比例的關系進行擬合為
y=-0.524 7x+98.581
式中 y——神華煤摻燒霍林河褐煤時磨煤機最大出力,t/h;
x——霍林河褐煤摻燒比例,%。
通過試驗,當5臺磨煤機運行時,摻燒比例小于30%,機組能帶滿負荷;當摻燒褐煤比例為40%時,5臺磨煤機運行時機組最大出力為840 MW,6臺磨煤機運行時能帶滿負荷;當摻燒褐煤比例為50%時,即使6臺磨煤機全部運行,機組的最大出力只能達到940 MW。可見,當摻燒褐煤的比例大于50%時,機組的最大出力受到明顯影響。
過量空氣系數是電站鍋爐運行中的重要參數[5],對其測量通常是通過對空預器進口的煙氣煙量的監測間接實現的。過量空氣系數的改變對鍋爐燃燒、鍋爐效率的影響很大[6]。目前,判斷鍋爐運行經濟性指標多以供電煤耗率為主。供電煤耗率在不同負荷下是不同的,隨著負荷升高,供電煤耗率降低。但在某一負荷下,可以通過對過量空氣系數的調節使供電煤耗率達到最低,此時的過量空氣系數為最佳過量空氣系數[5,7]。
供電煤耗率是鍋爐效率、機組熱耗和廠用電率的函數,而鍋爐效率和廠用電率為氧量的函數,通過變氧量試驗取得不同氧量下的試驗參數,擬合出各種曲線并求導,從而得到不同負荷下的最佳氧量[8]。由于在試驗中保持熱耗不變是不可能的,所以用此方法得出的曲線誤差較大,得出的最佳氧量準確性不高。
文中采用實際運行中達到機組最佳性能對應的運行參數作為最佳值。通過在額定負荷和850 MW負荷下,分別摻燒30%褐煤和40%褐煤,對機組進行變氧量試驗,結果見圖1、圖2。

由圖1可見,在額定負荷下,當煙氣中的含氧量從2.48%升至3.22%時,鍋爐熱效率從93.05%升至93.31%,排煙熱損失、可燃氣體未完全燃燒熱損失和固體未完全燃燒熱損失之和逐漸降低。此時可燃氣體未完全燃燒熱損失從0.495%降至0.07%,所以可以推斷當煙氣中含氧量為3.22%時的鍋爐效率最大。
由圖2可見,在850 MW負荷下,當煙氣中的含氧量從2.62%升至3.47%時,鍋爐熱效率從93.32%升至93.77%,q2、q3、q4之和逐漸降低。煙氣中含氧量從3.01%升至3.47%時,鍋爐效率的增加幅度明顯減緩,根據圖2及q3變化,可以推斷鍋爐熱效率在煙氣中含氧量為3.47%時最大。因此在850 MW負荷下,摻燒40%褐煤時,含氧量在3.47%附近取值最佳。
分級燃燒技術 (燃盡風技術)是目前國內使用最普遍的低NOx燃燒技術[9],在國內外已經成功應用于電站鍋爐上。但在實際運行中,分級燃燒技術對NOx的控制受負荷、燃盡風噴入位置、燃盡風率、煤質等因素影響。
燃盡風風量對煤粉的燃盡程度有較大影響。燃盡風比例增大,NOx排放減少,固體未完全燃燒熱損失增大,反之燃盡風比例減小,NOx排放增加,固體未完全燃燒熱損失減小。針對某電廠3號機組,在神華煤摻燒30%褐煤的額定負荷下,5臺磨煤機運行時,進行了燃盡風調整試驗,該試驗目的是確定最佳燃盡風擋板開度。試驗結果見表5。

表5 神華煤摻燒30%褐煤時燃盡風試驗數據
由表5可見,在鍋爐氧量不變條件下,隨著燃盡風率的降低,鍋爐熱效率逐漸升高,鍋爐排放煙氣中NOx含量逐漸增大。當燃盡風擋板開度偏置從-10%到10%時,鍋爐熱效率由93.45%變化到93.32%,省煤器出口煙氣中NOx的含量由293.2 mg/Nm3變化到258.9 mg/Nm3。綜合考慮鍋爐熱效率和NOx排放濃度,建議神華煤摻燒30%霍林河褐煤的額定負荷下,燃盡風擋板開度偏置為-10%。
a. 褐煤的灰熔點較低、揮發分高、易著火、熱值低、容易引起自燃。進入爐膛后著火容易提前,受熱面噴嘴受熱,容易結焦。
b. 褐煤水分偏大,容易導致磨煤機干燥出力不足、堵煤、壓磨等現象,制粉系統運行時石子煤量較平時明顯偏大,造成磨煤機電耗增加。同時,由于褐煤水分大,要求加大進入磨煤機的風量,可能造成磨煤機振動加大。風機原有出力無法滿足磨煤機干燥、輸送需要,也容易引起一次風機喘振。
c. 大量摻燒褐煤時,褐煤水分大造成煙氣量增大,造成爐內各受熱面吸熱量偏離設計值,影響主汽溫度、再熱汽溫,使排煙熱損失增加。此外,摻燒不均勻還容易引起機組運行工況大范圍波動,使燃燒優化調整的工作量增大。
a. 由于摻燒褐煤后磨煤機出力受到制約,導致煤粉細度不均勻、煤粉燃燒不充分及灰渣含碳量增加,從而使鍋爐燃燒效率下降,鍋爐熱效率降低。通過試驗,發現在摻燒30%褐煤、6臺磨煤機運行時,磨煤機出力為85 t/h,磨煤機分離器轉速均控制在35 r/min時,通過煤粉細度測試,發現煤粉細度合適。因此建議2臺磨煤機運行時,分離器轉速控制在35 r/min。
b. 通過神華煤摻燒不同比例褐煤對經濟性影響的試驗,隨著褐煤摻燒比例的增大,鍋爐熱效率逐漸降低,發電煤耗和供電煤耗相應增加。通過燃燒優化調整試驗,神華煤摻燒30%霍林河褐煤時,額定負荷下氧量偏置為+40%時的鍋爐效率最高。
c. 由于褐煤灰熔點較低、著火距離短及容易燒毀燃燒器,因此摻燒比例應適當。在實際運行過程中應加強檢查,若發現結焦等情況,應立即投入吹灰器。情況較嚴重的應及時清理。同時,要對停運磨煤機及其管道內殘余的煤粉進行排空處理,以防止積粉自燃,制粉系統必須采取防爆措施。
當前電煤煤源供給高度緊張,因此發展褐煤摻燒技術勢在必行。根據霍林河褐煤的煤質特性,通過不同比例褐煤摻燒試驗,研究磨煤機最大出力和鍋爐各方面性能,從而確定能保證機組安全穩定運行的條件。通過試驗結果進行合理混配、摻燒和燃燒調整,極大地緩解了因鍋爐摻燒褐煤引起的經濟性問題。同時應加強褐煤摻燒技術的培訓和摻燒管理,為今后大型發電企業全力推進摻燒低價劣質煤積累經驗。
[1] 夏學敏,劉學東.600 MW超超臨界鍋爐褐煤摻燒分析[J].華電技術,2011,33(12):18-19.
[2] 段學農,朱光明,焦慶豐,等.電廠鍋爐混煤摻燒技術研究與實踐[J].中國電力,2008,41(6):51-54.
[3] 寧新宇,梁紹華,張希光,等.1 025 t/h煙煤鍋爐摻燒褐煤的可行性試驗研究[J].熱力發電,2010,39(12):53-55.
[4] DL/T 5145—2002,火力發電廠制粉系統設計計算規定[S].
[5] 閆順林,張 斌.電站鍋爐最佳過量空氣系數的研究[J].發電設備,2010,24(4):237-240.
[6] 樊泉桂,閻維平,閆順林.鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2004.
[7] 張振杰,王彥海.摻燒褐煤對350 MW機組煙煤鍋爐經濟性影響研究[J].東北電力技術,2011,32(3):17-19.
[8] 谷俊杰,孔德奇,高大明,等.電站鍋爐燃燒優化中最佳煙氣含氧量設定值計算 [J].華北電力大學學報,2007,34(6):61-65.
[9] Thomas L B,Francisco C,Sebastien C,etal.Coal Combustion Modeling of Large Power Plant for NOxAbatement[J].Fuel,2007,86(14):2 213-2 220.