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濟鋼2#1750高爐鋅平衡研究

2012-04-29 09:11:19袁宇皓
中國高新技術企業 2012年3期

摘要:在高爐冶煉過稱中,如果高爐入爐原燃料含鋅高、高爐鋅負荷異常,會造成高爐上部結瘤,中套上翹,影響高爐氣流分布,嚴重制約高爐各項經濟指標,甚至會導致高爐煤氣輸送系統阻塞,影響高爐正常生產。文章通過對濟鋼2#1750高爐鋅平衡的計算,制定了降低高爐鋅負荷的措施,取得了一定效果,為濟鋼其它高爐降低高爐鋅負荷提供了依據。

關鍵詞:高爐鋅平衡;中套;高爐鋅負荷

中圖分類號:TF033文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)04-0131-02

在高爐冶煉過稱中,如果高爐入爐原燃料含鋅高、高爐鋅負荷異常,會造成高爐上部結瘤,中套上翹,影響高爐氣流分布,嚴重制約高爐各項經濟指標,甚至會導致高爐煤氣輸送系統阻塞,影響高爐正常生產。2011年2月濟鋼2#1750高爐爐頂壓力異常升高,高爐被迫休風處理,后發現煤氣管道堵塞,對管道粘結物進行化驗,其鋅含量高達50.02%;在正常休風時,從風口流出鋅水,經化驗,鋅含量高達92%,由于高爐中套下方鋅的富集,造成部分中套上翹,高爐初始氣流嚴重不平衡,順行程度較差。為此對濟鋼2#1750原燃料、高爐產品灰進行取樣、分析,較為系統地研究了高爐鋅平衡,并采取了比較有效的控制措施。

一、鋅的富集、循環形式

鋅是高爐冶煉的微量元素,以原燃料形式進入高爐。鋅常以ZnS的狀態存在;以硫酸鹽或硅酸鹽形式存在的鋅礦物,如爐后很快分解為ZnO。在大于1000℃溫度下,被還原為單質鋅。由于其沸點低(907℃),還原出來的鋅立即氣化進入煤氣,上身過程中一部分隨煤氣排除,但易在管道中凝集;大部分鋅又被氧化成ZnO,并被爐料吸收,再度下降還原,形成循環,另外ZnS的還原機理和ZnO相似,上述循環,通常成為內循環。另外高爐排除的瓦斯灰和布袋灰,鋅含量較高,作為燒結或球團原料使用,這樣燒結(球團)和高爐之間存在循環,稱為外循環。

二、濟鋼2#1750高爐鋅平衡計算

(一)取樣

2011年2月份在煉鐵廠技術科統一協調下,對2#1750高爐入爐原燃料(燒結、球團、塊礦、輔料、煤粉)和高爐產品(鐵水、污泥、環境灰、瓦斯灰、爐渣)等進行取樣化驗,從鋅平衡角度分析了造成高爐鋅含量偏高的原因,并采取相應措施,高爐鋅負荷得到有效控制。

(二)高爐原燃料及高爐產品含鋅情況

濟鋼2#1750高爐高爐原燃料、產品鋅含量見表1。濟鋼2#1750高爐和寶鋼2#高爐原燃料及高爐產品鋅含量對比顯示:

1.濟鋼2#1750高爐原料中,燒結礦、球團礦鋅含量分別是寶鋼的12.2、100倍,濟鋼2#高爐爐料結構種燒結礦比例達到70%以上,燒結礦含鋅偏高,其對高爐的鋅負荷貢獻最大。

2.濟鋼2#1750高爐鐵水中鋅含量較低,主要原因為鋅的揮發溫度低,其揮發溫度為907℃,該溫度遠低于鐵水溫度,同時在高爐冶煉過程中鋅主要隨煤氣排除。隨鐵水排除的鋅,在鐵水溝中大部分揮發,最終以出鐵廠環境灰的形式收集,濟鋼2#1750高爐環境灰中鋅含量為0.14%。

3.寶鋼2#高爐鋅的主要去向和濟鋼2#1750高爐相同,主要通過污泥和瓦斯灰排除,由于寶鋼原料中鋅含量低,其污泥和瓦斯灰中鋅含量明顯低于濟鋼2#1750高爐,分別為0.95%和0.123%,而濟鋼達到了8.19%和3.9%。具體數據見表1:

三、濟鋼2#1750高爐鋅平衡計算及分析

(一)鋅平衡計算

按照表1內容結合高爐實際生產數據,計算濟鋼2#1750高爐鋅收支平衡及分布見表2、表3:

(二)結果分析

1.通過表2所示,受濟鋼原料條件所限,濟鋼2#1750高爐鋅負荷高達1699.95g/噸,遠高于寶鋼2#高爐134g/噸;同包鋼4#高爐相比,鋅負荷也明顯高于其1009g/噸的水平,在目前國內高爐中,濟鋼2#1750高爐鋅符合明顯偏高,已嚴重影響高爐正常生產,必須加大力度控制。

2.表2顯示,濟鋼2#1750高爐鋅來源主要為燒結礦,達到了88.63%,其余原燃料所占比重較小。

3.表2顯示,污泥中鋅含量偏高,主要原因是鋅在排除過程中顆粒較細,通過重力除塵排除效果較差,主要通過煤氣洗滌產生的污泥進行收集。

4.濟鋼2#1750高爐鋅負荷偏高,遠高于行業內150g/t的控制水平,嚴重影響高爐生產。由于鋅負荷過高,部分鋅在中套下部聚集,造成高爐中套上翹,經測量部分風口上翹角度超過5°,造成高爐初始氣流不平衡,高爐順行程度差。2011年2月20日高爐爐頂壓力異常,爐頂壓力自動調節系統失靈,高爐被迫休風處理,后發現重力除塵器堵塞嚴重,對堵塞物進行化驗,其鋅高達50.2%。從以上實例充分說明了鋅對高爐生產的危害。

四、抑制高爐鋅負荷措施

經過對濟鋼2#1750高爐鋅平衡及分布的計算、結合鋅的循環富集機理,制定了比較有效的抑制鋅害的措施:

1.濟鋼高爐排除的含鐵塵泥作為燒結礦配料,經過燒結機生產,然后高爐進行消化,形成了外部循環,造成高爐鋅負荷越來越高。從3月份開始,燒結礦原料不再使用煉鐵塵泥。切斷了鋅外部循環路徑,取得了較好效果。

2.優化塊礦,從3月份開始,逐步減少了含鋅較高的伊朗礦的使用,采用質量相對較好的澳洲礦。

3.逐步提高了燒結礦中MgO/Al2O3比值。由于鋅的金屬活動性強于鐵,在燒結過程中硅和鐵以氧化物離子團的形式和鋅結合,造成脫鋅困難,而鎂正好相反。由于燒結礦中增加了含鎂輔料的使用比例,使鎂置換了鋅,有利于鋅的排除。

通過上述措施,在4月份對濟鋼原燃料進行了化驗,燒結礦中鋅降到了0.062%的較低水平,高爐鋅負荷也降到了830g/t,效果較明顯。

4.由于鋅在中套下方富集造成中套上翹,造成高爐初始氣流分布不平衡,高爐順行程度差,針對此問題除更換上翹角度較大中套外,采用較以前斜度較大的風口進行校正。風口斜度從原來向下斜3°逐步過渡為向下斜5°和斜7°。從高爐運行情況來看,高爐順行程度明顯加強。

參考文獻

[1] 王雪松,付元坤,李肇毅,等.寶鋼鋅平衡分布及鋅分布研究[J].寶鋼技術,2002,(6).

[2] 郭卓團,郝忠平,全子偉,等.包鋼4#高爐鋅平衡研究及抑制措施[J].煉鐵,2009,(4).

作者簡介:袁宇皓(1980-),男,山東省濟南鋼鐵股份有限公司煉鐵廠助理工程師,研究方向:煉鐵工藝技術管理。

(責任編輯:葉小堅)

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