摘要:針對近水平定向長距離瓦斯抽放鉆孔開孔段煤層松散破碎的問題,通過分析開孔段煤層賦存情況,介紹了在施工白芨溝煤礦2621工作面定向瓦斯抽放鉆孔開孔段遇到的問題及采取的解決對策。通過選擇合適的鉆具、技術和工藝等,達到了預期的封孔效果,保證了封孔質量和后續定向鉆孔的施工。
關鍵詞:跟管鉆進;瓦斯抽放;封孔工藝;處理措施
中圖分類號:TD712.6 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2012) 18-0067-02
一、概述
近年來,定向鉆進技術在煤礦井下長距離瓦斯抽放鉆孔中的應用越來越廣泛,施工技術和工藝也逐步完善,鉆孔施工深度、施工精度、成孔率、單孔瓦斯抽放濃度和流量都有了明顯的提高,解決了煤礦井下工作面的瓦斯抽采利用和瓦斯治理等問題。但是面對開孔段煤層松軟破碎,鉆孔施工時瓦斯濃度和流量大等問題,如何保證開孔段封孔質量,防止鉆孔瓦斯泄漏,保證后續定向鉆孔的順利施工成為當務之急。
面對井下施工瓦斯抽放鉆孔開孔段煤層破碎的問題,常規的開孔、擴孔、下套管封孔的工藝已經無法滿足封孔要求,出現封孔長度不夠、孔口管彎曲較大無法下鉆、封孔后漏氣漏水等問題。隨著鉆探技術的發展,跟管鉆進技術在地面取芯鉆進和泥漿鉆進中的應用越來越多,技術也更加成熟,利用跟管鉆進技術針對開孔段煤層破碎的情況進行封孔,不僅保證了封孔質量,滿足了定向鉆進的要求,瓦斯抽放效果也更加明顯。
二、工程概述
(一)開孔段煤層情況
白芨溝煤礦是神華寧煤集團重點煤礦之一,屬高瓦斯礦井。本次施工的2621工作面瓦斯抽放鉆孔,主要針對二3層煤進行施工,二3層煤厚度10m-24m不等,頂板有1.5m-2m厚略質煤,煤層松軟破碎,遇水即發生塌孔現象。本次施工鉆場設在二3層煤頂分層,鉆場頂板即為二3層煤直接頂,在鉆場掘進過程中由于放炮原因,接近頂板略質煤以下煤層也出現松散破碎情況,鉆進時出現嚴重塌孔。沿鉆孔施工方向,煤層傾角在6°-8°左右,鉆孔設計開孔傾角均為2°,開孔高度距頂板1.5m,預計穿越破碎帶距離為12m。
(二)針對破碎煤層封孔工藝存在的問題
1.定向鉆具組合。φ96mmPDC鉆頭+φ76mm螺桿馬達(彎角1.25°)+φ76mm下無磁+φ76mm測量探管+φ76mm上無磁+φ73mm通纜鉆桿。
2.常規封孔工藝。開孔段煤層較硬時,采用φ96mmPDC鉆頭回轉鉆進至12m處,提鉆更換φ153mmPDC鉆頭擴孔至12m,下入φ108mm復合材料封孔管12m(4m/根,用絲扣連接),采用KSZB160-2礦用手動注漿泵注入賽瑞封孔材料進行封孔,封孔效果良好。
3.采用常規封孔工藝針對2621工作面封孔出現的問題。2621工作面鉆孔開孔段煤層較破碎,采用φ96mm鉆頭鉆進2m后即發生不返水情況,反復提鉆掃孔后返渣持續較多,為拳頭大塊狀煤,鉆進4m后提鉆觀察,可見度只能達到1m,后續鉆孔全部堵死。采用φ153mmPDC鉆頭擴孔至12m處提鉆觀察情況相同。由于復合材料封孔管強度有限,下入4m后就無法繼續下入,用鉆機回轉下入8m后封孔。
采用常規封孔工藝封孔長度只能達到8m,封孔長度不能覆蓋整個破碎區域,后續鉆孔施工時仍然存在塌孔卡鉆情況;復合材料孔口管強度小,下入孔內時彎曲嚴重,導致定向鉆具無法下入孔內;鉆孔開孔過程中,塌孔導致鉆孔孔徑變大,封孔質量不能保證,出現漏氣漏水。
針對以上出現的問題,首先要解決如何護孔,避免鉆孔塌孔嚴重,那就要下入大孔徑、高強度孔口管,通過破碎帶以后再下入小孔徑、高強度孔口管進行封孔,這樣一來不僅能保證封孔長度,也能保證封孔管平滑度和彎曲度,進而保證封孔質量和后續鉆孔的施工,跟管鉆進技術得以應用。
三、跟管鉆進封孔工藝施工裝備
采用跟管鉆進封孔工藝的主要設備為ZDY-6000LD井下定向鉆機、3NB-300泥漿泵、KSZB160-2礦用手動注漿泵和鉆具組合,主要以鉆具組合為主,具體如下:
(一)開孔、擴孔鉆具組合
鉆桿選用Φ73mm鉆桿,開孔選擇Φ96mmPDC鉆頭,擴孔選擇Φ153mm擴孔鉆頭。
(二)跟管鉆進需加工的配件
主動鉆桿選用Φ73mm鉆桿,加工接手和套管,需加工配件見下表。
四、跟管鉆進施工及封孔工藝
(一)方案實施步驟
1.采用φ73mm西安通纜鉆桿做主動鉆桿,用φ96mm鉆頭開口1m后更換φ153mm鉆頭擴孔1m,連接φ139.7mm前部帶合金套管回轉鉆進穿破碎帶,穿過破碎帶進入正常完整煤層1-2米后停鉆,將φ139.7mm套管留在孔內。
2.加工1m長4分鋼管,一端焊φ13mm直通,沿φ139.7mm外側插入孔內,采用KSZB160-2礦用手動注漿泵向孔內注入賽瑞封孔材料,侯凝1小時,保證將φ139.7mm套管固定住。
3.采用φ73mm西安通纜鉆桿,連接φ116mmPDC鉆頭,沿φ139.7mm套管中部下鉆鉆進,鉆進深度超過φ139.7mm套管10m位置停鉆。
4.采用φ73mm西安通纜鉆桿,連接φ108mm前部帶合金封孔管回轉鉆進深度超過φ139.7mm套管8m-9m位置停鉆,孔口處φ108mm封孔管必須為頂管,即帶φ108mm法蘭盤。
5.連接φ108mm法蘭堵頭,用φ25mm直通高壓水管與3NB-300泥漿泵連接,向孔內注入水泥砂漿封孔材料,待φ108mm封孔管和φ139.7mm套管之間的間隙開始出漿時停止注漿,鉆孔侯凝。
6.待鉆孔侯凝結束,采用φ96mmPDC鉆頭進行正常定向鉆進。
(二)鉆孔結構
一開:采用φ139.7mm套管跟管鉆進超過破碎帶1-2m。
二開:采用φ116mmPDC鉆頭鉆進超過φ139.7mm套管10m。
三開:采用φ96mmPDC鉆頭正常鉆進至終孔位置。
五、采用跟管鉆進技術封孔效果分析
(一)提高了鉆孔封孔長度與封孔質量
實施改進方案后,鉆孔封孔長度由以前的12m增加到20m,采用鈹銅套管進行封孔,不但保證了封孔強度,孔口管的彎曲度與常規封孔工藝相比變得更加直,對后續鉆孔施工時下定向鉆具和排渣更加有利,采用水泥砂漿封孔后,未再出現漏水漏氣的情況。
(二)鉆孔瓦斯抽放濃度明顯提高
采用跟管鉆進技術進行封孔,已施工的5#孔、6#孔瓦斯抽放濃度分別為75%和78%,抽放負壓在50KPa的情況下流量分別達到0.35m3/min和0.36m3/min,超過預期的瓦斯抽放效果。
六、結語
針對白芨溝煤礦2621工作面定向瓦斯抽放鉆孔開孔段煤層破碎等問題,通過改進封孔工藝,采用跟管鉆進技術,有效的提高了鉆孔封孔長度和封孔質量,單孔瓦斯抽放濃度和抽放純量也明顯增加,瓦斯抽放效果更加明顯。白芨溝煤礦2621工作面跟管鉆進封孔工藝的順利施工,為今后同樣地層出現的封孔問題提供了強有力的技術支撐,避開了開孔段煤層破碎帶,保證了后續定向鉆孔的順利施工,進一步保證了瓦斯抽放效果。
參考文獻:
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[作者簡介]楊軍(1987-),助理工程師,2008年畢業于北京理工大學,現任神華寧夏寧煤環境安全工程有限公司鉆探六隊技術副隊長,主要從事井下定向技術指導工作。