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轉化系統運行四年出現的問題總結

2012-04-10 16:48:36孔令鵬徐興科
化工設計通訊 2012年6期

孔令鵬,徐興科

(山西天浩化工股份有限公司,山西 孝義 032308)

1 天浩公司轉化系統簡介

天浩公司100kt/a焦爐氣制甲醇裝置,于2008年4月全系統打通流程,產出甲醇。本裝置的轉化系統,采用純氧轉化制取合成氣的工藝技術。設計時,總結了前期焦爐氣制甲醇裝置的運行經驗,轉化爐采用金屬燒嘴,轉化廢鍋采用撓性薄管板結構,轉化氣脫硫槽放在了系統流程的中間部位,收到良好的效果。本文對轉化系統運行四年來出現的一些典型問題,進行總結分析。

2 轉化系統運行四年出現的問題及其處理措施

2.1 轉化爐入口焦爐氣溫度低,不能投氧

2.1.1 當時的情況

根據設計要求,為確保安全,轉化爐投氧時,其入口焦爐氣溫度需達到660℃。初期開車,轉化爐入口焦爐氣溫度達到620℃左右后,無論怎樣調整,溫度不再上升。

2.1.2 原因分析

(1)初期開車,預熱爐燃料氣用的是氣柜來的焦爐氣,管線較長,到轉化壓力為0.9kPa,由于壓力較低,進燒嘴的燃料氣流量達不到要求。

(2)預熱爐燒嘴的空氣調節閥FIC60603的閥芯被卡住,實際最大只開啟40%左右。空氣量不足,預熱爐的整體熱量少,被加溫的焦爐氣溫度低。

2.1.3 處理措施

(1)在進轉化系統的焦爐氣管道PG60601上,配置了一道DN50的管線接到預熱爐燃料氣管上,用于燃料氣補氣,解決了問題。

(2)清理調節閥FIC60603的閥芯及管道內污物,閥門正常后,轉化爐升溫,預熱爐燃料氣未再從焦爐氣管線PG60601補充過原料氣。

2.2 廢鍋進口管箱鼓包

2.2.1 當時的情況

轉化廢鍋的進口管箱材料是15CrMoR,內里襯有兩層澆注料,設計操作溫度為990℃,操作壓力為1.9MPa。正常生產時溫度為900~950℃,壓力為1.75~1.85MPa。

2008年5月28日22:00,發現轉化廢鍋的進口管箱壁上鼓起一個紅色的包。事后檢查,鼓起的包在進口管箱人孔的上面,沿廢鍋徑向約1000mm,軸向約500mm;凸起最高處約50mm,距離人孔300mm,人孔接管與管箱的焊縫處微有凸起。

2.2.2 鼓包原因

(1)初期運行開停車次數較多(5月1日至5月28日停車9次),轉化廢鍋頻繁地泄壓升壓、降溫升溫,導致鼓包處的管箱壁與澆注襯里之間產生了縫隙。

(2)進口管箱的人孔封堵不合格。

進口管箱的人孔封堵件由一個耐火堵頭和3個隔熱堵頭組成,安裝時要求耐火堵頭的圓弧面與管箱內澆注襯里的圓弧面吻合無誤,不得錯位,每個堵頭與管箱內澆注襯里的貼合面四周用耐高溫陶纖棉填緊塞實,堵頭與堵頭之間也用耐高溫陶纖棉填緊塞實,堵頭安裝完畢后的剩余空間用耐高溫陶纖棉塞實,確保堵頭不移位,最后蓋好法蘭蓋,擰緊螺栓。

但事后檢查,耐火堵頭的圓弧面與管箱內澆注襯里的圓弧面錯位90°,堵頭與管箱內澆注襯里的貼合面四周的耐高溫陶纖棉沒有填緊塞實,導致900℃以上的高溫氣體通過堵頭與澆注襯里的縫隙,竄入管箱壁與澆注料之間的縫隙,致使部分管壁長時間在高溫高壓氣體的作用下產生了鼓包。

2.2.3 處理措施

(1)進口管箱壁與澆注襯里的縫隙,用耐高溫陶纖棉塞實;人孔堵頭按技術要求裝好,耐火堵頭的圓弧面與澆注襯里的圓弧面吻合無誤,每個堵頭與管箱內澆注襯里的貼合面四周用耐高溫陶纖棉填緊塞實,堵頭與堵頭之間也用耐高溫陶纖棉填緊塞實,堵頭安裝完畢后的剩余空間用耐高溫陶纖棉塞實,確保堵頭不移位。

(2)進口管箱鼓包部位裝一表面溫度計,數據引到控制室在線監測;操作工定時用紅外線測溫儀檢測鼓包處溫度,并記錄。

(3)進口管箱上面裝一根噴淋水管,根據設計要求,管箱壁表面溫度一旦超過150℃,噴水降溫。

2.3 焦爐氣壓縮機跳車,轉化爐超溫

2.3.1 轉化爐兩次超溫情況

2008年6月21日13:42,焦爐氣壓縮機跳車后,轉化爐的溫度點TI60608(觸媒層最上端)顯示最高溫度為1393℃;2008年7月29日17:37,焦爐氣壓縮機跳車后,TI60608點顯示最高溫度為1387℃。此后,TI60608點測溫計顯示溫度波動較大,懷疑燒壞。

2.3.2 超溫原因

(1)兩次超溫都是因為焦爐氣壓縮機全部跳車,轉化切氧不及時所致。

(2)前期出現過焦爐氣流量計FR60611突然顯示為零,轉化及時切氧停車,事后知道是流量計顯示錯誤,壓縮機并沒有停車。這兩次焦爐氣壓縮機跳車,流量計FR60611均顯示下降,但操作工打電話詢問后才切除氧氣,以致轉化爐超溫。

2.3.3 處理措施

(1)將焦爐氣壓縮機的運行狀態顯示在轉化操作畫面上,轉化操作工能隨時觀察焦爐氣壓縮機的運行情況。

(2)增加焦爐氣壓縮機全部停車時,進轉化爐氧氣切斷閥HS60602自動關閉及氧氣放空閥HS60603自動打開的聯鎖。此后,焦爐氣壓縮機跳車,未再出現過轉化爐超溫現象。

2.4 轉化爐的金屬燒嘴法蘭處著火

2.4.1 當時的情況

2009年11月23日4:10,轉化爐床層溫度大幅下降,測溫點TI60608三分鐘內由1021℃降到934℃,且呈持續下降的趨勢,現場發現轉化爐頂部有大量蒸汽,其他均顯示正常,懷疑氧氣管道泄漏,操作人員作緊急停車處理。隨后,轉化切氧,接著聽到爆鳴聲,看到轉化爐頂部著火。

事后確認,著火部位是金屬燒嘴與氧氣管道連接的法蘭處,并發現如下問題。

(1)金屬燒嘴本體及氧氣管道上的法蘭燒毀,一個連接螺栓燒斷。

(2)金屬燒嘴中間管內部組織有過燒現象,局部組織奧氏體晶粒粗大。

2.4.2 著火原因

(1)金屬燒嘴與氧氣管道連接的法蘭泄漏,突然切氧后,轉化爐內的高溫氣體順著金屬燒嘴倒流,從法蘭處噴出著火。

(2)因檢修,氧氣管道于11月初安裝,該處法蘭的螺栓緊固力可能不夠。

(3)2009年11月11日至22日,12d的時間內,因種種原因,轉化系統停車6次,系統頻繁地泄壓升壓,導致該法蘭的墊片密封性變差及螺栓松動,氣體泄漏。

(4)此法蘭處的監控攝像頭損壞,氧氣輕微泄漏時,沒有及時發現,可能長時間泄漏導致墊片損壞。

(5)處理不當。懷疑氧氣泄漏后,若氧壓機由打氧氣直接改為打氮氣,然后轉化系統再泄壓、切焦爐氣,逐步停車,則不會發生著火;緊急停車切氧后,空分至轉化的氧氣管道內的氧氣沒有置換,氧壓機打氮氣滅火,短時間內,氧氣與煤氣在該法蘭處混合噴出著火,溫度較高,將法蘭及螺栓燒壞。

2.4.3 處理措施

(1)停車后更換備用金屬燒嘴,損壞的金屬燒嘴送廠家維修。

(2)利用停車機會檢查各處墊片使用情況,并緊固法蘭螺栓,減少泄漏現象。

(3)維修好各處監控攝像頭,便于及時發現問題。

(4)加強全廠生產管理,減少停車次數。

(5)加強職工培訓學習,探討各種事故發生后的應急處理預案。

2.5 預熱爐的焦爐氣盤管出口管箱法蘭處著火

2.5.1 當時的情況

2010年4月7日2:52,生產滿負荷運行中,預熱爐的焦爐氣盤管出口管箱法蘭處突然著火,轉化作緊急停車處理。事后檢查,該法蘭的墊片損壞,法蘭完好。

該法蘭的密封面型式為凸面(RF),密封墊片為纏繞墊,型號為D450-1102323。

2.5.2 著火原因

(1)當時,預熱爐的焦爐氣出口溫度為636℃,法蘭泄漏,煤氣噴出后著火。

(2)該法蘭的墊片是2008年檢修時更換的,使用時間較長,加之系統多次停車、開車,為防止螺栓松動,多次進行緊固,墊片密封效果變差。

(3)甲醇系統近期為滿負荷生產,二合一壓縮機因蒸汽壓力下降多次掉轉速,造成轉化系統偶有超壓現象。

(4)根據標準 HG/T60610-2009,該金屬纏繞墊的最高使用溫度為650℃。實際上,預熱爐的焦爐氣出口溫度,正常生產時控制在630~660℃之間,投氧時達到660~670℃,超出其使用溫度范圍,加劇了該墊片的損壞。

2.5.3 處理措施

(1)停車后更換墊片。

(2)將預熱爐的焦爐氣出口溫度下調,正常生產時控制在500~530℃,投氧時控制在650~660℃,并盡量縮短持續時間,減少對墊片的損害。

2.6 預熱爐的蒸汽盤管爆裂

2.6.1 當時的情況

2010年5月14日10:00,甲醇生產穩定運行中,預熱爐蒸汽盤管突然爆裂。事后檢查,爆裂的位置在蒸汽盤管的最上層,中間一圈的進汽口彎頭的焊縫部位,裂縫沿管環向開裂,開裂長度約為三分之二周長,裂縫呈 “V”字型,最大寬度在管的上方,約有5mm,并發現中間一圈的盤管向下塌陷,爐管間的支撐件有一些掉落。

2.6.2 爆裂原因

(1)蒸汽盤管上下兩爐管之間的支撐件與爐管都是點焊固定,整個盤管用托架懸掛在頂部固定件上。當上下兩爐管膨脹量不一致時,易導致爐管之間的支撐件與爐管脫焊而掉落,爐管則因長期受熱變形塌陷。

(2)焊接質量有缺陷。對蒸汽盤管進汽口彎頭處的焊縫按《承壓設備無損檢測》標準(JB/T4730-2005)進行100%射線探傷檢測。探傷結果顯示,有超出標準的氣孔、夾渣和未焊透等缺陷,評定等級為4級,未達到《管式爐安裝工程施工及驗收規范》(SH/T3506-2007)中第7.3.5條之規定,爐管對接焊縫射線檢測時,合格等級不得低于Ⅱ級的要求。

(3)甲醇系統開車初期,系統頻繁開停車,預熱爐頻繁升溫和降溫,爐管則頻繁熱脹冷縮,容易導致支撐件與爐管的焊點脫焊,支撐件掉落。

(4)正常生產時,預熱爐蒸汽盤管的出口蒸汽溫度接近400℃,爐管內蒸汽壓力約為2.4MPa,加熱蒸汽盤管的煙氣溫度接近500℃。爐管長期經高溫作用,其熱強性會顯著降低,支撐件掉落后,容易變形塌陷。

2.6.3 處理措施

(1)對處理的破口和附近管材進行超聲波檢測,防止管材出現裂紋、凹陷等缺陷。焊接后,對焊縫進行100%無損探傷檢測,達到Ⅱ級合格。

(2)掉落支撐件的位置用合適的條形板支撐爐管,條形板焊接在懸掛蒸汽盤管的拉板上,條形板的材質與拉板的材質一樣。

(3)加強操作人員的業務培訓,避免生產系統頻繁地開停車,有效減少爐管熱脹冷縮的次數。

(4)嚴格控制工藝指標,確保蒸汽盤管的出口蒸汽溫度不超設計溫度400℃。

3 總 結

轉化系統是焦爐氣制甲醇裝置的關鍵工序,若運行不正常,將影響整個甲醇裝置的生產。通過處理試車及運行中出現的問題,逐步解決了影響轉化運行的瓶頸問題,為甲醇裝置的穩定生產創造了條件。

[1]祝立群,葉衛東,萬家瑰.三種爐管材質在長期高溫下的組織探傷研究[J].材料研究與應用,2011,21(4):287~290.

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