杜 晉,朱亞東,張承陽
(揚州職業大學 機械工程學院,江蘇 揚州 225009)
LD4型電動刀架是4工位簡易型電動刀架,目前,廣泛應用于經濟型數控車床及實驗裝置中。隨著其數量的不斷增多,對該系列電動刀架的故障診斷和維修就顯得尤為重要了。
刀架的機械部分,如圖1所示,其是由:上下刀架體、定位盤、離合器、蝸桿蝸輪、主軸等組成的。其運動過程大體可分為以下三步。
(1)數控系統發出換刀指令,中間繼電器KA1得電動作使正轉交流接觸器KM1得電動作,刀架電機旋轉驅動蝸輪蝸桿機構使上刀架體抬升一定高度。
(2)離合轉盤帶動上刀架體旋轉至指定刀位(由霍爾元器件檢測刀位信號)。
(3)當到達指定位置后,KA1釋放,KA2得電動作使反轉交流接觸器KM2得電動作,電機反轉,在活動銷反靠作用下,使上刀架體下降直至與牙盤嚙合、鎖緊,至此,整個換刀過程完成。
LD4型刀架采用蝸桿蝸輪傳動,該傳動機構特點是:結構緊湊,傳動比高,振動沖擊小,因而,該型號刀架具有體積小、重復定位精度高、可靠性高的特點。

圖1 LD4型刀架機械結構圖
在數控機床中,LD4型電動刀架通常由CNC控制其運動。如某實驗裝置采用的SIEMENS 802S系統,其通過內置PLC對刀架進行控制。常見控制方式有兩種:一是手動(JOG)方式,即按刀架工位順次選刀;另一種為手動數據輸入(MDA)方式,即根據編制程序指令一次完成換刀動作。4工位分別由4個霍爾元件反饋其刀位信號,其電氣控制原理圖和I/O接口電路圖如圖2、圖3所示。

圖2 電動刀架電氣控制原理圖

圖3 I/O接口電路圖
(1)故障現象:在刀架運轉時,振動及噪音較大。
(2)故障排除:根據現場情況,分析認為電氣控制及檢測裝置并未發生故障,應為機械故障。打開刀架蝸桿軸承端蓋,調整蝸桿軸承并加油潤滑,如圖4所示,故障排除。

圖4 軸承調整潤滑部位

圖5 霍爾元件信號線纜脫焊部位
(1)故障現象:刀架不能正常定位。
(2)故障排除:根據故障現象,判斷應該是檢測裝置上出現故障。打開刀架罩殼,檢查霍爾元件引腳及信號電纜,發現信號線接頭已經脫落,如圖5所示,重新將信號線接頭焊接好,故障排除。
(1)故障現象:在手動換刀過程中,刀架上刀架體旋轉時,未轉到指定刀位,鎖緊。
(2)故障排除:根據故障現象,分析認為發生的故障原因可能是在刀架運轉過程中,手動換刀操作失誤造成。通過檢查參數,定義換刀監控時間參數14510[21]為5 s,定義上刀架體卡緊時間參數14510[22]為1.2 s,屬正常。拆分電機與刀架體,逆時針轉動與蝸桿相連的聯軸器,如圖6、圖7所示,手動使上刀架體順時針旋轉,直至定位銷到位后發出“塔”地響聲,表明刀架旋轉到位,再順時針旋轉聯軸器使上刀架體反向鎖緊。安裝電機后,調試,故障消失。

圖6 刀架工位不在正確位置

圖7 刀架手動復位
電動刀架作為數控機床或數控實驗實訓裝置的一個重要組成部分,在數控機床切削加工或實驗實訓過程中,起著重要的作用,刀架的故障往往能夠引起整臺機床的故障停機。如何準確、有效地排除故障,除了要求具有一定的理論知識,更重要的是注意觀察實踐中發生的故障實例,以積累故障診斷、維修的經驗。
[1]熊 軍.數控機床原理與結構[M].北京:人民郵電出版社,2007.
[2]夏燕蘭.數控機床電氣控制[M].北京:機械工業出版社,2006.