摘 要:通過對精軋導衛橫梁存在的諸多問題進行分析,提出優化方案,提高產品質量和設備作業率。
關鍵詞:精軋導衛橫梁優化設備作業率
中圖分類號:TG335.13文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)08(c)-0049-01
1 概述
萊鋼棒材廠二軋車間2009年全連軋改造成功后,軋制速度由8m/s提高至13m/s,精軋導衛橫梁隨之出現諸多問題,成為制約生產的關鍵所在。為減少工藝停機時間,提高設備作業率,必須對導衛橫梁進行優化改進,以保證車間穩定、高效生產。
2 原因分析
經過現場觀察,并結合導衛橫梁與軋機底座的安裝圖(圖1)進行分析,發現橫梁存在的問題與缺陷主要有以下幾點:
(1)導衛橫梁通過4個M36×150螺栓固定在軋機機座上,連接不可靠,且連接位置過低,重心不穩,在過鋼強沖擊下,螺栓易松動,導致導衛橫梁出現松動、傾斜等問題,易造成鋼材尺寸不合格,產生廢鋼。
(2)導衛橫梁與軋機機座連接螺栓孔為直徑φ46圓孔,在調節橫梁上、下高度時調整量很小,僅為上下10mm,而由于車間技改后,產品規格延展到φ12-φ50,各種導衛件中心高度相差較大,無法實現不同規格導衛件的互換,限制車間品種規格的擴展。
(3)導衛底座固定方式為壓板直接固定在導衛橫梁上,在更換軋槽時需松開固定螺栓,用手錘敲擊導衛底座,實現軋槽的更換移動,調整速度慢,且精確度不高。
(4)無冷卻水管固定裝置,為保證軋制水量,只能將冷卻水管焊接在軋機機座上,每次更換軋槽時均需將冷卻水管割下重新焊接,不僅造成較大的浪費,增大了勞動量,且停機時間也相應延長。
3 改進思路及措施
基于上述狀況,對精軋導衛橫梁結構特點及如何滿足現場使用要求進行了詳細分析,并提出了以下幾項措施:
(1)對橫梁自身結構型式進行改進,將橫梁與軋機左、右支撐固定,保證橫梁的穩定性。如圖2所示,將橫梁兩側與軋機機座連接板由320mm加長為520mm,在連接板上鉆φ48長孔,并在軋機左、右支撐上分別加工4個M42螺紋孔,采用M42×150高強度螺栓將導衛橫梁與左、右支撐固定,使橫梁重心與軋機保持一致,保證導衛件固定可靠無松動。
(2)增加橫梁上、下高度調整量,使之適應不同產品規格生產。在橫梁連接板加工φ48長孔,調整量由20mm增大到100mm,為保證調整迅速、準確,在橫梁左、右兩側增加高度調節裝置(如圖2),具體結構為上下兩個調整塊與橫梁固定為一體,中間調整塊與軋機固定,旋動絲桿時中間調整塊固定不動、上下調整塊移動來調節橫梁上下高度,減少調整時間,提高調節精度。
(3)為保證更換軋槽時導衛調節快速、有效,在導衛橫梁與底座處設計增加一套液壓傳動絲桿機構,在更換軋槽時,利用絲桿與螺母的傳動配合,通過液壓傳動,實現導衛件的左、右自動調節,調節精度大為提高,換槽時間大幅縮短。
絲桿機構具體結構如圖3所示:滑動軸承座固定在導衛橫梁上,在導衛底座處焊接一個方螺母,滑動軸承座與方螺母通過絲桿連接,液壓馬達與絲桿連接,利用液壓傳動旋動絲桿,即可實現導衛橫梁的左、右移動。
(4)根據導衛底座結構形式,在底座上增加冷卻水管安裝位置。如圖4所示,在導衛底座上加工螺紋孔,將冷卻水管與螺紋孔連接,這樣,在更換軋槽時,水管就隨著底座的移動而移動,杜絕了每次更換軋槽均需焊接水管的問題,徹底解決了水管固定困難的現狀,減少了換槽時間。
4 實施效果
精軋導衛橫梁優化后,于2010年2月份正式投入使用,近3個月實踐證明,改進相當成功,具體體現在如下方面:
(1)提高了導衛橫梁連接可靠性,基本杜絕了由此引起的導衛件松動、傾斜現象,大幅減少了工藝軋廢,提高了產品質量。
(2)導衛橫梁調整方便、靈活,不僅滿足了不同規格產品的生產要求,而且極大減少了換輥換槽時間,有效提高了設備作業率。
(3)改進后,工藝用水得到有效控制,工人勞動強度得到減輕,完全滿足了現場的使用要求。
5 經濟效益
實施前更換一次軋槽時間平均為15分鐘,實施后時間縮短為8分鐘,每天平均更換5次計算,共減少時間為
(15-8)×5×365=12775分鐘=212.9小時,按每小時軋制量為120噸,噸鋼效益100元計算,年可增加效益
212.9×120×100=255.48萬元。