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水淹工作面瓦斯綜合排放技術(shù)

2011-12-31 00:00:00謝國強(qiáng)朱勇
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2011年24期

摘 要:綜采工作面在回采過程中突然出水,并伴隨瓦斯涌出量增加,抽水過程中工作面抽水泵故障,水面上升導(dǎo)致下隅角被水淹沒,進(jìn)而導(dǎo)致工作面通風(fēng)系統(tǒng)被切斷,工作面瓦斯含量急劇增高。在恢復(fù)通風(fēng)過程中,工作面、上隅角及支架間瓦斯?jié)舛雀摺E欧磐咚箽v時較長。在不影響進(jìn)度和盡量減少投資的情況下,采用了增大工作面供風(fēng)量,上隅角安設(shè)水炮彈、架間安設(shè)多分支送風(fēng)管等措施后,工作面瓦斯?jié)舛冉档停仫L(fēng)流的瓦斯?jié)舛瓤刂圃诹?.4%以下,保證了運輸巷的正常排水,為工作面恢復(fù)全風(fēng)壓通風(fēng)贏得了時間。

關(guān)鍵詞:瓦斯?jié)舛榷喾种惋L(fēng)管系統(tǒng)調(diào)節(jié)恢復(fù)通風(fēng)

中圖分類號:P631文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2011)08(c)-0093-02

1 概況

1.1 礦井概況

邢東煤礦隸屬冀中能源集團(tuán)股份有限公司,是2001年11月18日竣工投產(chǎn),原設(shè)計生產(chǎn)年能力60萬t,目前,礦井已達(dá)到年生產(chǎn)140萬t的能力,是華北地區(qū)煤層賦存最深的礦井,開采深度已達(dá)1100m以上,礦井采掘機(jī)械化程度達(dá)到100%,綜合采掘設(shè)備在全國屬領(lǐng)先水平。可采煤層2層,現(xiàn)主采2#煤,平均厚度3.8m。礦井為低瓦斯礦井,相對瓦斯涌出量1.83m3/t。2008年經(jīng)煤炭科學(xué)總院重慶分院鑒定煤層自然發(fā)火期3~6個月。煤塵爆炸指數(shù)36.58%。

1.2 工作面概況

2127工作面是2#煤層標(biāo)高-1130~-1220m、走向長589m、傾斜長150米的一個特深部工作面,工作面平均推進(jìn)長度500m米,工作面長度141m(平距),煤層厚度3.7~4.4m,平均厚度4.1米,煤層平均傾角13°,2煤下距奧灰含水層175m,工作面仰采角度為4°,采線傾角19°,采用一次采全高自然跨落法采煤。工作面采用運料巷進(jìn)風(fēng),運輸巷回風(fēng)的“U”型下行通風(fēng)方式。

2 配風(fēng)及瓦斯賦存

2127工作面采用下行通風(fēng)方式,工作面配風(fēng)1200m3/min,二水平軌道下山進(jìn)風(fēng)1560m3/min,具體通風(fēng)系統(tǒng)圖:如圖1。

2127工作面采高大、產(chǎn)量高,在回采過程中,運料巷靠近工作面切眼位置30米范圍內(nèi)、上隅角及采空區(qū)頂板破碎,底板來壓較大,采煤過程中,受采動影響,瓦斯涌出有以下特點:

根據(jù)2127工作面老頂初次垮落前(2010年12月15日~30日)的瓦斯涌出量實測資料和老頂初次垮落后4個月(2010年12月~2011年4月)的瓦斯涌出量實測資料計算得:開采層瓦斯涌出量為2.89m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的41%。采空區(qū)瓦斯(老空區(qū)頂、底板和采空區(qū)遺煤)涌出量為4.16 m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的59%。

3 事故起因

由于工作面在正常回采過程中突然出水,造成工作面回風(fēng)巷瓦斯含量增高,以至于瓦斯電閉鎖造成工作面停電,在來回停送電過程中,抽水泵被燒壞(泵原來的排水能力在100m3/h左右,而工作面實際出水量才為75m3/h);并且由于工作面采深大、礦壓顯現(xiàn)明顯,工作面頂板下沉、底鼓比較嚴(yán)重,最終造成工作面下隅角(圖1)及運輸巷里段被出水堵住,將工作面正常的通風(fēng)系統(tǒng)切斷。

4 恢復(fù)通風(fēng)系統(tǒng)難度分析

由于工作面正常的通風(fēng)系統(tǒng)被切斷,造成工作面瓦斯含量急劇增高,因此對于實際系統(tǒng)恢復(fù)的人員來說也帶來了很大的危險因素,并且如果不及時處理,瓦斯含量會越積越高。由于工作面本身頂板下沉、底鼓比較嚴(yán)重,再經(jīng)過水淹(工作面被水淹之后圍巖更加松軟破碎),工作面高度更低,對恢復(fù)通風(fēng)以及工作面正常需風(fēng)量造成更大的困難,引起惡性循環(huán)。

在恢復(fù)通風(fēng)過程中,如果水面下降出現(xiàn)縫隙,運料巷及工作面的大量瓦斯經(jīng)運輸巷排出,會造成回風(fēng)流瓦斯超限,導(dǎo)致斷電,影響抽水。

5 恢復(fù)通風(fēng)系統(tǒng)措施

搶時間恢復(fù)工作面正常的通風(fēng)系統(tǒng),保證工作面瓦斯?jié)舛瓤刂圃谡7秶鷥?nèi),我們積極研究決定采用以下措施:

5.1 在現(xiàn)場成立指揮部

由總工程師任總指揮,負(fù)責(zé)2127工作面的現(xiàn)場調(diào)度,并編制應(yīng)急預(yù)案專項措施處理緊急情況,在專項措施里面明確責(zé)任人,確保在發(fā)生突發(fā)事件時能采取積極有效的措施應(yīng)對。

完善通訊、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),增加工作面上、下巷通訊設(shè)備、設(shè)施,在全風(fēng)壓通風(fēng)混合處D點(如圖1所示)及回風(fēng)增設(shè)兩臺甲烷傳感器,方便指揮部隨時了解排放瓦斯?jié)舛龋莆展ぷ髅媲闆r。

5.2 排瓦斯,增加工作面新鮮風(fēng)流

(1)在軌道下山安設(shè)2臺2×15kW局部通風(fēng)機(jī)配直徑600mm的風(fēng)筒對運輸巷進(jìn)行通風(fēng),采用調(diào)節(jié)風(fēng)量整體連續(xù)排放法進(jìn)行瓦斯排放,利用變頻器將風(fēng)量調(diào)頻為210 m3/min。連續(xù)排放瓦斯5小時后,運輸巷瓦斯?jié)舛认陆禐?.5%以下。

(2)由于運料巷上隅角瓦斯?jié)舛?%,氧氣含量20%,為保證瓦斯的順利排放,利用圖1B點(永久調(diào)節(jié)墻),將全風(fēng)壓通風(fēng)混合處D點(如圖1所示)風(fēng)量調(diào)節(jié)為1200m3/min,因此巷道送風(fēng)量為:

運料巷QCH4許=1200×1.5%÷6% =300m3/min

在2127車場安設(shè)2臺2×30kW局部通風(fēng)機(jī)配直徑600mm的風(fēng)筒先對運料巷上隅角進(jìn)行通風(fēng),通過圖1B處的調(diào)節(jié)墻回風(fēng)。

采用調(diào)節(jié)風(fēng)量逐段排放前進(jìn)法進(jìn)行瓦斯排放,利用變頻器將風(fēng)量調(diào)節(jié)為260m3/min。

排放瓦斯12小時后,運料巷瓦斯?jié)舛认陆禐?.5%以下,經(jīng)救護(hù)隊員探查,上隅角以下15個支架架間瓦斯?jié)舛?.6%,工作面瓦斯?jié)舛?.6%。此時在上隅角安設(shè)水炮彈,稀釋上隅角瓦斯?jié)舛取T?7架—83架的架間安設(shè)多分支送風(fēng)管(如下圖所示),處理架間瓦斯;將風(fēng)筒向工作面方向延伸風(fēng)筒30米供風(fēng)。

經(jīng)過連續(xù)排放瓦斯后,工作面瓦斯?jié)舛葹?.6%,氧氣含量20.2%,運料巷至上隅角30米范圍超前支護(hù)處,頂板下有一層約300mm的層流,瓦斯?jié)舛葹?%以上,為保證瓦斯的順利排放,再鋪設(shè)第二趟直徑600mm的風(fēng)筒,至圖1C點處,此時將第一趟風(fēng)筒,在上隅角處接一個三通,保證一路風(fēng)筒吹散上隅角瓦斯,另一路風(fēng)筒接至圖1C點處。利用2127車場2臺2×30kW局部通風(fēng)機(jī),采用調(diào)節(jié)風(fēng)量整體連續(xù)排放法進(jìn)行瓦斯排放,利用變頻器將風(fēng)量調(diào)頻為520m3/min(運料巷QCH4許=1200×1.5%÷2.6%=692m3/min)。

5.3 加快排水

將工作面排水能力由原來的200m3/h增加到510m3/h,并且保證工作面?zhèn)溆糜凶銐虻乃茫詡潆S時更換。

5.4 系統(tǒng)調(diào)節(jié)

(1)隨著運輸巷及下隅角抽水進(jìn)程加快,水面與頂板慢慢顯露縫隙,為保證運輸巷瓦斯不超限,在圖1C點處,打一道全斷面風(fēng)帳,在圖1A點處,將無壓風(fēng)門全部打開,同時將第二趟接三通的風(fēng)筒,向后縮短30m,以保證工作面乏風(fēng)流經(jīng)運料巷排出。

(2)在運料巷瓦斯?jié)舛冉抵?%以下,超前支護(hù)頂板下的瓦斯層流以及架間瓦斯?jié)舛染抵?.5%以下后,查看排水情況,探查巷道貫通大小。

(3)當(dāng)水面下降,運輸巷露出斷面2.4m2時,先將圖1C點處風(fēng)帳拆除,而后將圖1B點處永久調(diào)節(jié)墻風(fēng)量調(diào)節(jié)至91m3/min,最后將圖1A點處風(fēng)門關(guān)閉,停止局部通風(fēng)機(jī)向兩條巷道送風(fēng)。至此2127工作面形成全風(fēng)壓1200m3/min通風(fēng)。

6 效果

通過2127工作面實施上述排放瓦斯措施后。工作面及運輸巷回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛纫恢北3衷?.4%以下,保證了工作面運輸巷排水的正常供電,為工作面的順利排水贏得了時間,在最短時間內(nèi)恢復(fù)了2127工作面生產(chǎn)。此次因水淹造成的工作面停風(fēng)及瓦斯積聚的處理,為今后的工作面的瓦斯管理及瓦斯排放提供了寶貴經(jīng)驗。可為同類礦井工作面瓦斯積聚的處理提供很好的借鑒。

參考文獻(xiàn)

[1]張鐵崗.礦井瓦斯綜合治理技術(shù),煤炭工業(yè)出版社,2001.

[2]張國樞.通風(fēng)與安全學(xué),中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2000.

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