摘 要:本文分析介紹了對礦井主排水電控盤進行技術改造,以及新式水電阻啟動盤的工作原理、先進特點,電控系統和實踐情況。顯示出了該系統的先進性,實用性,經濟性。
關鍵詞:礦井排水 電控盤 水電阻啟動
中圖分類號:U2文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)04(c)-0121-01
1 主排水泵電控盤改造的原因及背景:
同煤集團四老溝礦南羊路水泵房共有三臺水泵(型號:200D—65×8)擔負著整個礦井的主要井下排水任務,每天向地面排水量為4300t,系1992年8月安裝使用,該水泵配用的電控盤型號為QZ0—6S,主開關為油開關,電阻為金屬電阻,啟動時間短,電流大,屬淘汰產品,配件購買困難,故障頻發,已嚴重影響到礦井主排水的安全,故對其進行電控運行軟啟動改造。
2 GSDQ水電阻起動裝置結構特征與工作原理:
2.1 結構特征
水電阻起動柜由水電阻箱、定極板、動極板、電阻液、傳動結構、動極板伺服電機、短接開關、電氣控制器件及柜體等組成(見圖1)。
水電阻由水箱、定極板、動極板、電阻液組成。影響電阻值變化的三大因素是:①水電阻電解質濃度②水電阻液溫度③水電阻定、動極板間的距離。
水電阻電解質濃度,在首次調配以后,濃度基本保持不變;溫度對電阻值的影響,靈敏度主要在低溫段,負溫度特性,且變化范圍不大;因此,水電阻阻值的變化,主要靠改變定、動極板間距來完成,并且跟極板間距成正比。
2.2 工作原理
高壓開關柜、水電阻啟動柜、主電動機順序電連接。二次控制聯鎖、連接,操作控制在高壓開關柜上完成。
高壓開關柜合閘后,水電阻起動器接受到其輔助常開接點閉合的信號(稱起動指令),經邏輯判斷后,起動器接程序運行。這時,伺服電動機帶動傳動機構向下移動,動極板也一起向下移動,與定極板的距離逐漸減小,主電動機逐漸加速,當動極板運動到最下端時,短接真空開關工作,使主電動機全壓運行。整個過程由PCL控制,精確度、故障率低,調整方便。
工作原理圖見圖2。
3 技術性能及特點:
3.1 主要性能:
①工作電壓等級:6kV;②介電強度:1min工頻耐壓18kV;③起動電流倍數(起動電流/額定電流):2.5~4;④起動時間:10~120s范圍內可調整;⑤水電阻液正常工作溫度:0℃~70℃;⑥跳閘保護措施:a)超流;b)欠壓;c)起動超時;d)電阻液溫度超85℃。
3.2 技術特征
①可調性好,能根據設備負載情況現場調配起動電流,達到最佳啟動效果。這是其他規格,定匝數阻抗固定的電抗器等無法比擬的。②可持續性好,水箱熱容量大,能連續起動,不會燒毀,維護簡單。③無諧波污染:不會產生高次諧波,免除對電網的污染。
4 改造內容及創新點:
原水泵電氣控制盤為油開關,固定電抗器,組成的降壓起動控制系統,起動時間短(3s),起動電流大(395A)對電網沖擊大,電網壓降隨之增大,影響同一電網其它電氣設備的正常啟動、運行。經常使變電所掉閘,影響變電所正常供電。
改造后的水電阻電氣盤為真空開關,可變水電阻組成的降壓起動控制系統,起動時間長(20s)起動電流小(237A)對電網沖擊小,主排水泵電機起動平穩。
5 效益分析及應用情況:
5.1 安全效益:
水電阻電控盤的應用使主排水電機正常啟動成功率大大提高,確保了四老溝礦主排水泵的安全運轉,從而保證了整個礦井的安全。
5.2 GSDQ水電阻起動裝置應用情況:
該裝置自2007年10月投入使用至今一直啟動運行平穩;分、合正常,沒有發生過故障,確保了主排水泵的安全運轉。
6 性能指標:
隔離指標:12kV;水箱容積:1500m3
起動時間:20s;起動電流:237A
高壓電源:6kV;PT1:6kV/220V PT2:6kV/110V
7 存在的問題及推廣前景:
7.1 存在的問題:
①電氣控制盤幾何尺寸有點大,不變于運輸與現場安裝。②只是礦用一般型,需進一步升級。
7.2 推廣前景:
GSDQ水電阻起動器是為大功率電動機設計的一種降壓軟起動器。它具有起動電流小,為額定運行電流的2.6~3.5倍(電抗器為5~7倍);起動平穩對電網沖擊小(電網壓降﹤8%V);性價比高(價格只有變頻器的1/10~1/20);起動轉換為運行時無二次沖擊電流,屬軟起動器。
該起動器主要適用于3kV、6kV、10kV額定工作電壓,功率范圍在200kW~20000kW的三相感應式鼠籠型異步、同步電動機的起動。水電阻串接于電動機的定子回路中,作降壓限流元件。廣泛適用于建材、冶金、礦山、石油化工、水利等行業的球磨機、軋鋼機、破碎機、提升機、風機、水泵等電動機的起動。
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