摘 要:成山礦東一采區是城山礦主要采區,3#層屬于優質煤層,低灰分、低硫。煤層高度4.0-4.5米。頂板為復合頂板,采用錨桿、錨索、錨網聯合支護,起到了良好的支護效果。
關鍵詞:厚煤層復合頂板聯合支護綜采切眼
中圖分類號:U2文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)05(c)-0066-01
1 前言
成山礦東一采區是城山礦主要采區, 3#層屬于優質煤層,低灰分、低硫。煤層高度4.0~4.5m??刹蓛α?200萬噸,頂板為復合頂板,現開采垂深900m。礦壓大、構造多。如何保證厚煤層復合頂板綜采切眼的支護,減少二幫內移、頂板下沉、底版鼓起現象,是切眼施工中需要的關鍵問題,我礦采用錨桿、錨索、錨網聯合支護基本解決這一難題。
2 深部厚煤層沿煤層掘送切眼支護遇到的的問題及解決的方法
東一采區3#現已開采四個走向工作面,施工第一個切眼時,采用了錨桿、金屬網鋼帶聯合支護頂板,由于切眼斷面大,6m寬,4.5,高,頂板采用直徑Φ22mm2m長的左旋高強度螺紋鋼錨桿加W型鋼帶、菱形金屬網聯合支護。每根錨桿用2根樹脂藥卷,錨固力不少于100kN,錨桿間排距1000×1000mm,矩形布置。W型鋼帶寬300mm,厚3mm,長3200mm。二幫采用管縫錨桿配菱形金屬網聯合支護。即先施工3.5m寬,2.5m高,切眼于上巷貫通后我們采用了二次成巷技術,采用二次開幫、拉底的方法使切眼達到設計要求,開幫過程中,由于巷道跨度大,造成二幫移近量大,最大處二幫移近量為1.2m,頂板斷裂下沉,后在巷道中間撲打了二排單體支柱管理頂板,給安裝造成極大地困難,施工二、三面切眼時,我們采用了錨桿、錨索、金屬網、鋼帶聯合支護即在原支護的基礎上增加三根錨索,錨索為Φ15.24×7000mm,每根用專制錨索樹脂藥卷3個,錨索間排距2.我們采取了全封閉掛網0×2.0m,錨索距巷幫1.2m,緊跟迎頭施工。第一次掘進時每排打頂錨桿4根,錨索2根;擴巷時,每排打頂錨桿3根,錨索1根。支護效果好于一切眼,但還存在頂板在幫壁結合處斷裂,二幫移近量大的難題,施工四切眼時,本著“護頂先護幫”的原則,我們采取了全封閉掛網,即在切眼二幫掛上金屬網,同時將原來1600mm的管縫錨桿增加到了2200mm,還在二幫分別增加了二根錨索,錨索間排距3.0m×1.5m,護幫的上部錨索距頂板1.0m長5.0m,護幫錨索直接打在頂板上,并將原來Φ15.24×7000mm的錨索改為Φ17.8×7000mm的錨索,將原來靠近二幫的錨桿換成錨索,替換的錨索按750向巷道二側施工,達到松動前以外的穩定巖層中,達到巷幫共同承載壓力的目的。從而解決了頂板斷裂下沉,幫壁移近量過大的難題。
3 支護效果檢驗
通過對切眼圍巖變形觀測,二幫移近量最大在300mm,頂板局部最大下沉500mm,支護達到了預期效果。
經分析認為:
(1)該支護方案的順利實施,使切眼圍巖變形得到有效控制。走向四面切眼從開始施工至安裝支架結束,礦壓觀測結果顯示,頂板最大下沉量僅500mm,兩幫最大移近量300mm,滿足安裝支架需要。
(2)因加大了錨索支護密度,特別是增加了二幫支護,增強了圍巖的整體穩定性,壓力顯現不明顯。
(3)對頂錨桿、錨索錨固力檢測,錨固力均達到了設計要求。
4 效益分析
(1)切眼整體支護效果好,不需維護,安裝支架時不需開幫,拉底,作業環境好,安全可靠性高。
(2)掘進時省去了搬運工字鋼、單體柱等重體力勞動,加快了掘進進度,提高了工效。
(3)簡化安裝工序,提高了安裝速度。工作面共安裝345架,僅用了40天就全部安裝完成,創造了本礦切眼安裝支架的多項紀錄。
(4)節約材料,降低了成本。經測算,采用該支護比二、三面切眼減少重復支護成本600元/m。
5 結論
(1)錨桿、鋼帶、錨索、金屬網聯合支護滿足復合頂板厚煤層綜采切眼支護要求,既經濟又安全,值得同類礦井推廣使用。
(2)在同類切眼支護中,應根據礦壓大小,地質條件等參數,可在上下二口處加單體柱柱補強。