摘 要:對冷軋廠的熱水罐熱試時產生的震動原因進行分析,并提出幾個改造措施,通過對蒸汽減壓、減小進汽管徑、改變加熱形式、調整支吊架設置等方法,減小震動,消除噪音
關鍵詞:蒸汽管道熱水罐震動水擊
中圖分類號:TK2文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)06(b)-0054-01
1 現狀描述
冷軋帶鋼表面清潔程度對產品質量有較大影響,所以帶鋼表面都要清洗,帶鋼的清洗方法主要有:化學清洗、物理清洗、電解清洗等,清洗后的帶鋼的表面質量可滿足高質量板面要求。某工程的脫脂清洗流程中設置有一個~20m3的熱水罐,熱水罐的基本工作原理:向罐內通蒸汽,將罐內的脫鹽水的溫度加熱到70℃左右,用熱水刷洗或漂洗帶鋼上的脫脂劑等。在該熱水罐熱試的過程中熱水罐發生劇烈的震動,導致罐體及罐體上的閥門局部發生破裂。其中,加熱用蒸汽的工作壓力約0.5~0.7MPa,溫度約180℃,罐內脫鹽水的溫度為常溫。
2 事故分析
根據現場分析,該熱水罐及進水罐的蒸汽管道中發生了水擊現象。水擊又稱水錘,是由于蒸汽或水突然產生的沖擊力,使管道或設備發出響聲或震動的現象。水擊是一種特殊的流體力學現象,水擊發生時往往會發出噪音,有時還會發生管道、管件或設備的損壞,造成動力供應中斷或生產停滯,對工廠生產造成經濟損失,甚至造成人員傷亡。根據現場實際情況,分析事故原因如下:
2.1 蒸汽管道中發生水擊
在供汽前暖管不充分,沒進行充分疏水,在進汽管道內汽、水混合物一起流動,快速流動的蒸汽推動液態水向前流動,水在流動過程中受到的摩擦阻力要大于蒸汽流動受到的摩擦阻力,蒸汽不能高速流動,必然推動液態水快速向前流動(一般蒸汽流速30~50m/s,水流速6m/s),撞擊管道內壁,特別是水流撞擊管道拐彎處,部分液態水繼續向前流動,部分反射回流動反方向,與下一團液態水向前再撞擊去,周而復始,不斷的撞擊和反射,管道震動會越來越大,直到蒸汽管道內無水。
2.2 熱水罐內發生水擊
高溫蒸汽突然遇到脫鹽水,蒸汽迅速凝結成水,體積縮小,產生局部真空,水滴高速沖向真空區域,從而產生水擊。另外局部水被蒸汽加熱沸騰,汽水產生共騰,也會引起罐體震動。
3 技術改造措施
(1)在通蒸汽前進行充分暖管,并在蒸汽管道最低點安裝疏水閥,最高點安裝排汽管道,并且在通蒸汽前,將管道內的凝結水排干凈
(2)降低進口蒸汽的壓力和流速,可以減少水擊發生的機率,所以現場在蒸汽管路上安裝減壓閥組,將系統的蒸汽壓力減到0.2~0.3MPa。
水擊強度計算公式:△P=βα (V-V0)
公式中:β—流體速度;α—水擊波傳播速度;V—流體速度;V0—關閉時間T后的流體速度
本工程中蒸汽直接通入水箱的水中, V0=0,由此得出最大水擊公式為:
△P=βαV
可見通過安裝減壓閥降低了蒸汽的流速,可以減小水擊的強度。
(3)減小進汽管徑,將進汽管徑由DN100減小到DN80,同時為保證熱交換量,將進汽管由4根改成6根,增大汽水混合的接觸面積,避免產生局部真空。
水擊波傳播速度公式:
α=μ
公式中,μ:水中聲波的傳播速度,μ=1425m/s,E0:流體的彈性模量,E:管材的彈性模量,D:管道的直徑,δ:管道的嬖厚
可見減小進汽管的管徑可以減小水擊波的傳播速度,從而減小水擊強度。
(4)改變加熱的型式,由蒸汽直通入水罐的方式,將進汽管改成盤管式的加熱方式,同時將盤管每間隔60mm開一個Φ15的小孔,同時也增大了換熱面積。
在保證換熱面積的前提下,盡量將加熱小孔的面積縮小,保證分散在水中的每股蒸汽束凝結產生的真空區相對小一些,真空區內的水互相撞擊產生的噪音與震動也相對小些。
(5)合理布置進蒸汽管的管道間距,以免蒸汽迅速凝結成水時,水流相互碰撞互相干擾產生共震。
(6)調整支吊架設置,在滿足熱膨脹的前提下,盡量設置固定支架。
4 結論
熱水循環罐通過上述改造以后,水罐震動和噪音明顯減小,運行平穩。水擊現象往往多發生在系統開始運行階段,所以在設計合理的前提下,還要在廠里建立完善的管理和操作規程,運行前注意排空蒸汽管道的存水,同時送汽時要做到緩慢、平穩、均勻,運行中要加強維護,及時疏水。
參考文獻
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