摘 要:亞臨界600MW機組汽輪機超時,對機組的安全運行帶來了嚴重的隱患。本文介紹了本公司對600MW機組汽輪機延時故障的維修過程,發現延時的主要原因是正確反作用力和機械阻力過大,提出并分析了解決問題的幾種可行方案。
關鍵詞:亞臨界汽輪機組汽閥異常檢修
中圖分類號:TM7文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)06(b)-0087-01
本發電公司配置的汽輪機是上海汽輪機有限公司生產的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排氣、單軸、凝汽式N600-16.7/537/537型汽輪機。投入使用后一直運行良好,但2010年3月到2010年9月之間出現了3次緩慢關閉或超時關閉的現象,對機組的安全運行構成了嚴重的威脅。于2010年9月15至9月25對此發電機組進行了為期10天的檢修。
1 故障描述
2010年3月24日,在對5號機進行關閉時,控制系統顯示存在嚴重的關閉超時現象,從15%開度關閉到零位用時120秒(標準用時為小于0.3秒);
2010年7月25日,5號機在緊急停機過程中,再度出現嚴重延時現象:在閥門關閉到38%的開度后,出現移位緩慢的現象,從38%關閉到零位用時竟達24分鐘;
2010年9月7日,5號機在進行關閉時,同樣出現延時現象,本次延時現象出現在閥門關閉至7%的時刻,延時70秒。
2 閥門結構描述
汽輪機的氣閥結構包括閥體、閥桿、大閥碟和預啟閥幾個部分組成。閥桿的右端為預啟閥,外套大閥碟,左端為外伸端,伸出閥體與導桿等相連,閥桿與閥體之間是襯套。操縱機構有彈簧室、杠桿機構和高壓抗燃油油動機組成。在汽閥的開啟、關閉過程中,杠桿以支架一段為圓點轉動,當高壓油進入油動機活塞下油室時,油動機的提升力克服彈簧力和阻力開啟汽閥;當關閉時,彈簧力克服阻力推動閥桿關閉汽閥,同時拉動杠桿推動活塞桿向零位移動。
3 故障原因分析
在三次延時過程中,以7月25日地延時最為嚴重,延時達24分鐘。下面以此次為例進行故障的原因分析。
在故障發生時,及時地對故障過程中的各項操作工藝參數進行了記錄備份。蒸汽壓力曲線顯示,在緊急停機后,蒸汽壓力有15.9MPa快速升高到17.25MPa,然后才逐漸升高,接著是一個小突跳,氣壓升高至最高點19.69MPa;然后是緩慢的降低,越20分鐘后高壓旁路再次打開,以較快的速度下降到13.3MPa。閥門在過程中相對于的變化為:汽閥顯示快速關閉至38%的開度,然后關閉曲線出現拐點,開始減速,此時所對應的蒸汽壓力為17.25MPa。隨著蒸汽的壓力升高,關閉速度逐漸減小,當蒸汽壓力降低時,閥門跟隨慢慢關閉。
從對工藝參數的觀察上,可以發現:出現關閉延時與蒸汽的壓力具有直接的關系。因此,對閥門的蒸汽阻力進行計算。本處考慮的是在閥門沒有完全關閉時的蒸汽阻力,閥門開度越小,閥門內的蒸汽壓力就越小。對蒸汽阻力的計算公式為:
式中:D為閥碟直徑,D=20cm;pvd為閥碟內側平均蒸汽壓力。
經計算發現,蒸汽壓力占整個阻力的72%,可見機械阻力仍然占有分量。所以,在無蒸汽或蒸汽壓力較低時,可以快速關閉,但在氣壓較高時,則會出現延時現象。
4 故障處理方案
針對上面的分析,我們設計了三種維修方案,即油動機直連方案、托架-滑槽方案和增加汽閥的彈簧預緊力方案,并最終選擇了增加汽閥的彈簧預緊力方案。
(1)油動機直連方案
就是將油動機與汽閥同心連接,徹底消除側向力的影響,從而實現汽閥關閉過程中彈簧力是拉著油動機做活塞運動,而不是通過杠桿推著油動機做活塞運動。這種方式的改動量較大,需重新進行設計,改造周期較長,費用高。
(2)托架-滑槽方案
保留杠桿機構,在杠桿與油動機活塞桿相連接的銷子圓孔處加工出一個矩形滑槽,并將另一端的支點支架固定,成為僅允許杠桿轉動的鉸鏈式支點。滑槽應有足夠的長度容納杠桿在汽閥開關過程中的最大伸長量。改方案改動量小,費用低,周期短,容易實施,但無法徹底消除延時的現象。
(3)增加彈簧預緊力方案
本廠最終采用了為超時關閉的汽閥增加彈簧預緊力的方案,將彈簧室車去20mm,同時充分考慮了增加彈簧預緊力可能帶來的各種風險。如果車去太小,如過車去太小無法達到目的;車去太大,就必須重新設計或制造新的彈簧室。另外,如果關閉力的沖擊太大也會大大降低閥碟和閥桿的使用壽命。
5 施工工藝注意事項
在操作的過程中,必須嚴格按照公司制定的檢修規程,保證檢修工程的順利進行,同時避免引入新的問題。
通過此次的維修,目前該汽輪機關閉超時的現象已經消除,從檢修后到目前為止,沒有出現任何延時的現象,全部控制在規定的0.3秒以內。
參考文獻
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