譚勇志
(渤海鉆探定向井技術服務分公司,天津市 062552)
ZP05-1H井多分支水平井工藝集成了連通工藝、充氣欠平衡、地質導向技術等許多現代先進鉆井技術,是一項技術含量高、涉及多家專業服務隊伍的系統工程。整個施工過程中動用了許多新式的工具和儀器,例如用于兩井連通的電磁測量裝置、小尺寸的地質導向工具、欠平衡相關裝備等。ZP05-1H井組由兩口井組成,即洞穴井和多分支水平井。該井的施工順序為:首先鉆洞穴井并在其井底煤層段造一符合現場要求的洞穴,接著開始多分支水平井的鉆進,采用近鉆頭電磁測距的方法將兩井連通,最后完成煤層中的主水平井眼和多個分支井眼。
2.1 二開上直段的監測與控制井眼軌跡技術
(1)為了有效的監測二開上直段井眼軌跡,確保優質的井身質量,二開施工采用大鐘擺鉆具,使用MWD進行跟蹤監測,ZP05-1H井于2010年5月25日22:00二開,鉆具組合如下:
¢215.9mm鉆頭+雙母接頭+循環接頭(MWD)+¢165mmNDc×2根 +¢214mm扶正器 +¢165mmLDc×7根+¢127mmWDp×24根 +¢127mm Dp。
鉆進至井深142.5米,發現井斜和方位不符合定向施工要求,及時起鉆,更換鉆具組合進行軌跡控制,將實鉆位移控制在設計方位的反方向,井斜控制在1~2°之內,走反向位移,增加與連通點的位移長度,便于下一步施工。鉆具組合如下:
鉆具結構:¢215.9mm鉆頭+¢172mm×(1°)可調單彎螺桿 +循環接頭(MWD)+¢165mmNDc×2根+ ¢165mmLDc×7根 +¢127mmWDp×24根 +¢127mm Dp。
(2)鉆井參數控制
鉆進參數:鉆壓:50~80kN;排量:25~28l/s;泵壓:5MPa;
根據現場的實際情況,及時調整鉆井參數,必要時采取吊打方式,輕壓鉆進。
(3)造斜點的選擇
綜合多點與MWD測斜數據,根據實鉆井眼軌跡,預測井底并做待鉆設計,確定井深605米為造斜點深度。
5月31日直井段鉆進至井深570后起鉆下入增斜鉆具復合鉆進調整至605米開始定向鉆進。
2.2 造斜段井眼軌跡控制與著陸點選擇
(1)造斜段施工措施
根據設計造斜率11°/30m,下入可調式單彎2°,使下入的造斜工具原則上高于設計造斜率20﹪。鉆具結構:¢215.9mm鉆頭 +¢172mm×(2°)可調單彎螺桿 +循環接頭(MWD)+¢127mmNDP×2根 +¢127mmWDp×24根+¢127mm Dp。
(2)著陸點的確定與連通前的準備
依據鄰井的施工經驗,ZP05-1H井著陸點井斜控制在86-88°之間,靶前位移控制在60-65m,在實際施工中隨著軌跡的變化做好待鉆設計,確保連通之前有足夠的調整井段。
為了準確確定著陸點,定向井施工人員密切配合地質施工人員做好工作,為地質人員提供需要井斜、方位、垂深等數據,要求地質施工人員提供著陸點的垂深,并以書面的形式下達技術指令。
施工過程中,定向井工程師及時掌握下入井內的工具控制軌跡的能力,做到精確預測井底的軌跡參數,精確控制井眼軌跡。
6月3日定向鉆進至井深823米鉆達錄井提供的著陸點垂深,二開完鉆。
選擇下井螺桿的思路和方法:首先考慮鉆井工藝要求:井眼尺寸、鉆井排量、井底溫度、鉆頭轉速、水眼壓降、造斜率及鉆井液類型,從而具體確定導向螺桿鉆具的結構和工作參數,并確定所需的型號和規格。
鉆具結構:¢152.4mm鉆頭+¢120.7mm單彎螺桿(1.5°)+浮閥+循環接頭(MWD+伽 馬)+ ¢88.9mmNWDp×1根 +¢88.9mmDp×93根
在主井眼的鉆進過程中,定向井工程師詳細記錄每個單根的施工過程以及測斜記錄,計算造斜工具的造斜率,并為選擇合適的側鉆點提供依據。
側鉆點的選擇、懸空側鉆分支控制方法:側鉆點選擇的地層要比較穩定,井徑規則,全角變化率小的井段。側鉆點確定后,將工具面擺至主井眼方位左右,保持工具面不變,開泵慢慢上提下放鉆具6-8米,劃槽3-5次,以利于側鉆成功;將鉆頭放置側鉆點,工具面放在90~120°開始控制鉆時進行側鉆,前1米控制鉆時在2m/h,2-3m控制鉆時在3m/h,4-6m控制鉆時在4m/h,7-9m控制鉆時在5m/h,工具面逐漸向分支方向轉變,10-14m控制鉆時在6-10m/h,然后加鉆壓20-40KN調整工具面按設計方位正常鉆進。
1 井身結構和井眼軌跡得到優化。根據設計最高造斜率11°/30m,選擇可調式馬達2°-2.25之間,使下入的造斜工具原則上高于設計造斜率20﹪。二開井眼軌跡設計與控制就描準連通點,技術套管下深兼顧3號煤層,這一優化在ZP05-1H井實施取得較好效果,井眼軌跡平滑,技術套管垂深距3號煤頂0.75米。
2 采用幾何導向方法,穿針以煤層地質導向為主改為幾何導向為主。鉆達地質技術人員提供的著陸點垂深,著陸點井斜控制在81-83°之間,靶前位移控制在60-65m,確保連通之前有足夠的調整井段,這一優化方案在鄭平05-1H井實施取得較好效果,連通一次成功,。
3 通過對海藍MWD儀器的成功改進,解決了海藍儀器水平段脫鍵問題.解決了海藍MWD儀器不能打撈的缺點,ZP05-1H井三開水平段下入可打撈儀器,在發生卡鉆事故后,成功打撈出落井儀器,減少了事故損失。
4 初步形成監測和處理煤層垮塌的措施。通過認真總結分析2次卡鉆事故原因,結合以前的施工經驗,從盡早發現垮塌現象,盡快采取相應措施入手,制定了針對性管理、技術、操作措施,減少了垮塌卡鉆事故的發生。
1、由于煤層承壓強度低,技術套管一定不能下到煤層中,防止固井時將煤層壓裂,導致后續鉆進過程中的井壁坍塌。
2、煤層氣鉆井施工最關鍵技術之一是地質導向,地質導向是否準確,使用方向伽瑪是必要的手段,應加大資金投入購置EMWD測量儀器。
3、完善充氣欠平衡工藝,解決注意壓力波動大的問題、防止煤屑憋堵造成卡鉆。
4、深入研究煤層垮塌原因,對如何預防垮塌和提高攜巖能力進行技術攻關。
[1]鄭毅等.中國煤層氣鉆井完井技術發展現狀及發展方向[N].石油學報.2002(3)