王志勇:唐小犇
(1.大慶油田有限責任公司第八采油廠;2.大慶油田礦區服務事業部物業管理三公司)
高耗集油環改造技術研究與應用
王志勇1:唐小犇2
(1.大慶油田有限責任公司第八采油廠;2.大慶油田礦區服務事業部物業管理三公司)
由于區塊產量遞減,集油環管轄的部分油井逐步報廢、轉注、轉提撈,致使集油環無效摻水量增加,路線增長,熱損失增大,單位操作成本上升。通過分析集油環運行能耗影響因素,建立了集油環能耗評價模型,在油井地質開發井位基本明確的情況下,對高耗集油環系統進行了優化整合,達到了節氣、節電、降低成本的目的。
高耗集油環:優化改造:經濟評價模型:節能降耗
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.04.011
大慶油田第八采油廠站外集油系統采用單管環狀流程,早期建成的區塊每個集油環管轄3~5口井。隨著區塊產量遞減,報廢井、轉注井、提撈井、關井的數量不斷增多,集油環內油井數不斷減少。管轄2口井以下且走向不合理集油環307個,占總環數的37.6%。年多耗氣量達614×104m3。
由于集油環管道走向并未做改動,為了維護集油環正常運行,從集油環中分離出去的油井井口產液要由摻水來補充,致使這部分集油環摻水增多;同時集油環走向不合理,摻水路線增加,使得集油管道熱損增大,能耗增高。
m——管道內介質的質量流量;
Ti——管道內進口端的溫度;
T——管道內任一點的溫度;
Pi——管道內進口端的壓力;
P——管道內任一點的壓力;
V——管道內介質的體積流量。
根據能耗與費用之間的轉換數量關系,確定集輸管道電費w1和天然氣費w2的計算方法如下:

式中:
k——天然氣的價格。
采用技術經濟學中的10年費用現值模型。10年費用現值計算公式:
集油環能耗包括兩部分:一部分是由中轉站供應熱水摻入管線加熱原油,提高輸送溫度以降低其黏度產生的能耗(氣耗);另一部分是由泵提供壓力克服摩擦阻力損失產生的能耗(電耗)。主要影響因素有:管長、管徑,管道埋深,管道保溫狀況(熱阻),摻水量,產氣量,含水率,土壤物性,摻水溫度等。集輸管網的熱能消耗q1、動力消耗q2計算公式[1,2]如下:

式中:
c——管道內介質的比熱容;

式中:
P2——費用現值;
P1——改造投資;
P——費用現值。

式中:
A——改造后的集油環運行費用;
n——年;
i——基準折現率。

式中:
a——改造每米管線費用;
l——改造長度。
結合上述研究內容,開發了集油環經濟技術評價模型,將基本參數輸入后,自動輸出多種優化方案油井方位圖以及能耗運行費用示意圖;從而依據運行費用現值和最小改造費用(即總費用最低)確定最佳調整方案,指導集油環優化治理。
以芳6-9計量間為例,依據集油環生產運行參數(表1),對集油環優化改造方案進行優化和經濟評價。

表1 芳6-9計量間油井生產現狀統計
汽油比:10 m3/t;單位長度管線改造成本:? 60 mm×3.5 mm為22.71×104元,?76 mm×4.5 mm為28.1×104元;環摻水量2 m3/h。計量間周邊無鄰近計量間,正常生產的3口井無法掛接到其他計量間,只能在現有工藝條件下進行優化調整。芳6-9計量間井位分布見圖1。

通過分析,確定三種優化改造方案。
◇優化方案1:將芳64-110井、芳64-114井和芳609井分別改為雙管摻水系統,管線長度為3 280 m。
◇優化方案2:將其中任意2口井并成一個環,剩余1口井改為雙管摻水,共三種改造方案:芳64-110為雙管摻水系統,其他2口井成環,管線長度為2 687 m;芳64-114為雙管摻水系統,其他2口井成環,管線長度為2 919 m;芳609為雙管摻水系統,其他2口井成環,管線長度為3 030 m。經過分析,芳64-110為雙管摻水系統,其他2口井成環,這樣改造路線總費用指標最低。
◇優化方案3:當三井成環時,按照首端井不同,共有三種典型環路圖:芳64-110為首端井時,管線長度為2 437 m;芳64-114為首端井時,管線長度為2 437 m;芳609為首端井時,管線長度為2 669 m。經過分析,當芳64-114為首端井時,總費用指標最低。
最終結合相應的設計規范及管徑優選,得出方案對比表(表2)??梢钥闯?,將芳64-110改為雙管摻水流程,其他2口井組成一個集油環的方案總費用最低,為最佳調整方案。改造前后芳6-9計量間參數見表3。

表2 各改造方案費用對比

表3 芳6-9計量間改造前后參數對比
改造前后對比,摻水溫度下降5℃,摻水量下降4.17 m3/h,環長減少2.07 km。用能耗計算模型計算,年節氣2.1×104m3,年節電0.34×104kW·h,取得較好的節能效果。
宋Ⅱ-2轉油站建于1994年,建成閥組間4座,集油環18個,管轄油井59口。隨著油田開發時間的延長,低產低效井陸續關井、轉注、提撈,至2008年底,正常運行集油環12個(其中轄3口井及以上的集油環2個,轄2口井的集油環5個,單井集油環5個),正常生產油井22口,日產液、日產油由初期的256 t、159 t分別降到55.6 t、21.8 t。站外集油環運行參數見表4。

表4 站外集油環運行情況
由于集油環所轄井數減少,集油環走向未變,為保證集輸的水力熱力條件必須加大摻水量。2008年平均單井摻水量2.87 m3/h,噸油耗氣197.1 m3,噸油耗電429.2 kW·h。
利用上述研究成果,通過集油管網改造優化設計軟件,對站外集油管網進行優化評價,確定改造方案。以2#間為例,進行了優化整合,該計量間管轄集油環3個、油井9口,通過分析確定兩種優化改造方案。
◇優化方案1:將原2環芳112-106從系統中分離出去,芳110-104與芳112-102連成新環;原4環芳116-104、芳116-108、芳116-112從系統中分離出去,芳116-106改為雙管摻水系統獨立成環。
◇優化方案2:將原2環和原4環整合為一個環,即芳110-104、芳112-102、芳116-106連成新環。
同樣對其他間進行優化,依據每種方案進行組合,模擬計算能耗與運行費用。
通過論證,若保留站內摻水系統,12個正常運行的集油環經過優化組合,改造后投資回收期均大于5年。最終方案采取產量低于1.0 t的15口井轉提撈,取消轉油站,剩余7口油井調入芳707站。由于距相鄰系統較遠,7口油井采用電加熱集油工藝,停運4個集油閥組間,投資回收期為1.91年。經過綜合改造,減少轉油站等管理點7處,減少用工30人,年減少耗氣126×104m3,減少耗電312×104kW·h,年減少運行費用388×104元。
利用集油環經濟技術評價模型,對芳6、芳707、宋Ⅱ-4等8座轉油站49個高耗集油環進行優化評價,確定改造方案。通過優化整合,49個集油環159口井減少為30個集油環85口井,管線長度縮短38.9 km,解決了無效集油摻水路線長、熱損大的問題。低效集油系統治理情況見表5。

表5 低效集油系統治理情況統計
改造后共減少摻水量1 776 m3/d,年節氣188×104m3,年節電71×104kW·h,年節約運行成本154×104元。
(1)通過對集油環運行能耗的影響因素分析,建立了集油環經濟技術評價模型,結合油田節能形勢、生產狀況及工程改造,為今后低效集油系統優化改造提供了技術支持。
(2)大慶油田采油八廠低效集油系統優化改造技術,節能效果顯著,具有較好的推廣前景。實際改造實施中需結合加密和開發調整方案及精細地質研究,制定出單井措施,對地面系統做出全面優化調整決策。
[1]李虞庚.油氣田集輸設計技術手冊[M].北京:石油工業出版社,1995.
[2]馮叔初.油氣集輸[M].東營:石油大學出版社,2002.
王志勇,1999年畢業于江漢石油學院,高級工程師,從事地面工程管理,E-mail:wangzhiyong@petrochina.com.cn,地址:大慶油田第八采油廠規劃設計研究所,163514。
2011-03-26)