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循環(huán)水換熱器換熱效果差的在線解決方法

2011-11-15 02:56:40聶云龍楊曉峰大慶石化公司化肥廠
石油石化節(jié)能 2011年5期
關(guān)鍵詞:閥門效果

聶云龍 楊曉峰 (大慶石化公司化肥廠)

循環(huán)水換熱器換熱效果差的在線解決方法

聶云龍 楊曉峰 (大慶石化公司化肥廠)

換熱器是化工生產(chǎn)裝置中必不可少的重要設(shè)備之一。由于在化工生產(chǎn)中換熱器換熱效果差而造成裝置緊急停車的事故在企業(yè)生產(chǎn)中屢見不鮮。換熱器循環(huán)水反洗沖法和零背壓排放法在線解決了換熱器換熱效果差的問題:循環(huán)水反沖洗法提高了氨氣壓縮機的效率,減少了冷凍系統(tǒng)能耗;循環(huán)水零背壓排放法在線解決了冷凝器真空度低的問題,不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且實現(xiàn)了環(huán)保操作。

換熱器 在線清洗 反沖洗 零背壓排放 效率 能源

D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.05.006

多數(shù)大型化工生產(chǎn)企業(yè)為確保生產(chǎn)運行平穩(wěn),實現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),都需要實現(xiàn)長周期連續(xù)生產(chǎn),直到下一個檢修期到來,裝置才會停下來。因此,這就要求化工生產(chǎn)裝置內(nèi)的每一臺設(shè)備,都要滿足安全、優(yōu)質(zhì)和長期運行這個基本要求。

循環(huán)水換熱器是化工生產(chǎn)裝置中必不可少的重要設(shè)備之一,其運行的好壞直接影響整個裝置是否能高效運行。許多裝置都發(fā)生過由于某個循環(huán)水換熱器換熱效果差而被迫緊急停車的事故。造成循環(huán)水換熱器換熱效果差的原因有很多種,最常見的是循環(huán)水內(nèi)雜質(zhì)將換熱器的換熱管堵住,造成換熱效果差,影響裝置的高效運行。如何在不影響裝置正常生產(chǎn)的情況下解決循環(huán)水換熱器換熱效果差的問題呢?下面以某化肥廠合成氨裝置為例介紹兩種在線解決循環(huán)水換熱效果差的方法。

1 循環(huán)水反沖洗法

以氨氣壓縮機段間水冷器(128C)為例進行說明。

128C是合成氨裝置氨氣壓縮機高壓缸一、二段之間的一臺循環(huán)水換熱器,它運行的好與壞,直接影響到冷凍系統(tǒng)是否能正常運行,以及整個裝置生產(chǎn)能耗的高低。也就是說,一旦該換熱器的換熱效果變差,就會增加氨氣壓縮機組的能耗,給裝置長周期、滿負荷的生產(chǎn)帶來安全問題,同時由于換熱器換熱效果變差,循環(huán)水沒有起到應(yīng)有的冷卻作用,還造成循環(huán)水的能源浪費。

1.1 換熱效果差的原因分析

每年的6、7月份,循環(huán)水換熱器工藝氣側(cè)的出口溫度都會隨氣溫升高而逐漸升高,而且隨著外界溫度的上升,其出口溫度升高的幅度也在加大,造成該換熱器換熱效果越來越差,導致其后部冷凍系統(tǒng)的能耗越來越大,而且隨著其換熱效果變差對其他換熱器也造成了一定的影響。通過對有關(guān)數(shù)據(jù)的采集和分析認為,該換熱器換熱效果變差的主要原因是循環(huán)水來水側(cè)有雜物堵住了換熱管,造成水量變少,導致?lián)Q熱效果變差。

1.2 措施

經(jīng)現(xiàn)場勘查、數(shù)據(jù)分析以及結(jié)合以往換熱器的檢修情況,制定了解決方案,在該換熱器循環(huán)水的入口管線上帶壓接管,安裝兩個4 in(1 in=25.4 mm)閥門,對該換熱器進行在線反沖洗,將入口側(cè)的雜物反沖洗出去,從而解決入口管堵塞問題。

反沖洗流程如圖1。

反沖洗過程為:

◇首先對現(xiàn)場循環(huán)水和工藝氣側(cè)的溫度進行記錄,采集原始數(shù)據(jù);

◇現(xiàn)場關(guān)1#閥門的同時開2#閥門(1#、2#、3#閥門處各有1人);

◇將1#閥門關(guān)死后,馬上將3#閥門全開,開始反沖洗;

◇沖洗2~3 min時,將2#閥門全關(guān)全開一次,反復進行2次;

◇反沖洗期間記錄循環(huán)水壓力和工藝氣側(cè)的溫度,見表1、圖2;

◇反沖洗時間為8~10 min,反沖洗結(jié)束后改回正常流程。

表1 反沖洗前后數(shù)值對比

1.3 分析結(jié)果

換熱器反沖洗后效果非常明顯,出口溫度下降幅度非常大,換熱效果差的問題得到圓滿的解決,大大地提高了氨氣壓縮機的效率,減少了冷凍系統(tǒng)的能耗。從處理后的結(jié)果看,反沖洗的方法非常有效,而且簡單適用。

2 循環(huán)水零背壓排放法

以小表面冷凝器(1101JC)為例進行說明。

合成氨裝置小表面冷凝器(1101JC)為2005年擴能改造后新增設(shè)備。2008年大檢修時進行清洗,開工后至2009年9月份出現(xiàn)小表面冷凝器真空度下降的現(xiàn)象,成為制約生產(chǎn)的瓶頸,限制了裝置生產(chǎn)負荷。還可能出現(xiàn)真空度繼續(xù)下降至正壓,導致所用凝氣透平水封閥動作,機泵打量不足等安全隱患。而且隨著真空度的下降,抽氣的溫度也會相應(yīng)的上升,在1101JC的上部就會出現(xiàn)循環(huán)水量少、溫度高的現(xiàn)象,最終會加劇換熱管結(jié)垢,導致1101JC真空度進一步下降,形成惡性循環(huán),因此需要馬上對這個問題進行分析和解決。設(shè)備流程簡圖見圖3。

2.1 真空度下降原因分析

原因一:循環(huán)水側(cè)入口和出口之間的隔板存在漏量,可能導致墊片橫筋損壞,使得循環(huán)水水流短路,造成換熱管內(nèi)水流的循環(huán)水量變少,真空度下降。

循環(huán)水的流向是從換熱器西側(cè)下部進入換熱器,然后從換熱器下部流到東側(cè),再從換熱器的上部回到西側(cè),最后從西側(cè)上部回水管排出,見圖4。

經(jīng)過現(xiàn)場對換熱器兩側(cè)循環(huán)水溫度的測量,基本可以斷定循環(huán)水有一部分水流短路。測量數(shù)據(jù)為:換熱器東側(cè)的循環(huán)水溫度為64℃,換熱器西側(cè)循環(huán)水的回水溫度為48℃,而換熱器西側(cè)循環(huán)水的來水溫度只有24℃。理論分析表明,循環(huán)水經(jīng)過一次換熱后,即循環(huán)水從西側(cè)經(jīng)換熱器的下部換熱到東側(cè),溫度從24℃上升到64℃,是正常的。循環(huán)水經(jīng)過第二次換熱后,即循環(huán)水從東側(cè)經(jīng)換熱器的上部換熱到西側(cè),溫度沒有升高反而下降,而且換熱器的上部應(yīng)該比下部溫度高(換熱器上部測量溫度為90℃,換熱器下部測量溫度為53℃),水溫從64℃降到48℃,這是不正常的,只能是循環(huán)水的出口側(cè)又有冷源進入,因此認為是循環(huán)水水流短路造成的。

原因二:為了給下游工序提供一個更好的環(huán)境,上半年對循環(huán)水的水流分配量進行了一次調(diào)整,即將1101JC的循環(huán)水回水蝶閥關(guān)小。當時1101JC的循環(huán)水回水閥關(guān)到只有25%~30%的開度,由于循環(huán)水回水閥開度小,造成循環(huán)水回水的背壓變大,循環(huán)水在1101JC內(nèi)的循環(huán)水量變少,流速變小,尤其是在出現(xiàn)循環(huán)水短路后,換熱器內(nèi)的循環(huán)水量變得更少,流速更慢,這就使循環(huán)水里的泥土和沙石在換熱管內(nèi)沉積,隨著時間越沉積越多,換熱器的換熱面積變小,換熱效果下降,最終導致真空度下降。隨著真空度的下降,抽氣溫度相應(yīng)上升,在1101JC的上部就會出現(xiàn)循環(huán)水量少、溫度高的現(xiàn)象,最終造成換熱管結(jié)垢加劇,導致1101JC真空度進一步下降。

2.2 措施

在1101JC循環(huán)水的回水蝶閥前側(cè),循環(huán)水的管線上帶壓接管,安裝3個DN250閥門,對1101JC進行零背壓排放,目的是加大循環(huán)水的水量和循環(huán)水的流速,從而將換熱管內(nèi)的泥土沙石等沉積物排放出去,恢復換熱器的換熱面積。排放時為了避免對周圍環(huán)境造成影響,在3個閥門后接一條DN400管線,將排放的水引到排污口進行排放。

2.3 處理過程

首先在1101JC的循環(huán)水回水線上帶壓接管安裝3臺DN250閥門(圖4中的1#、2#、3#閥門);做好零背壓排放前的各項準備工作;進行零背壓排放,打開1101JC循環(huán)水回水線上新接的3個切斷閥,同時關(guān)循環(huán)水出口蝶閥,但是為了安全起見,第一次出口蝶閥沒有完全關(guān)閉,留有25%的開度,零背壓排放持續(xù)了3 min左右,1101JC回水溫度開始下降,真空度開始上升。停止排放后大約15 min,又開始第二次零背壓排放,排放了大約5 min停止。第二次排放時,將1101JC循環(huán)水出口蝶閥全部關(guān)閉,結(jié)果發(fā)現(xiàn)排出的水很臟,同時出口水溫下降顯著,真空度漲幅也很大,見表2。最后真空度恢復到了正常壓力值。

表2 小表面冷凝器沖洗前后效果對比

2.4 結(jié)果分析

循環(huán)水零背壓排放后1101JC運行情況良好,真空度達到-80 kPa以上,能夠滿足100%負荷時的生產(chǎn)要求。對1101JC真空值進行跟蹤,循環(huán)水沖洗后7 d無反彈。

準確的判斷為不停車在線解決1101JC真空低問題奠定了基礎(chǔ)。如果停車清洗,從1101JC的停車到檢修施工共需要4 d時間,停車對裝置的原材料造成了浪費,檢修也會對周圍環(huán)境造成污染。零背壓排放法在線解決了1101JC真空度低的問題,大大節(jié)省了停車檢修費用,節(jié)約了生產(chǎn)成本,避免了環(huán)境污染,也為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。

3 結(jié)束語

換熱器在線反沖洗和零背壓排放方法,解決了換熱器換熱效果差的問題,同時也確保了裝置長周期的平穩(wěn)、連續(xù)運行,避免了停車檢修造成的損失和對環(huán)境的污染。

[1]王勇.換熱器維修手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010:248-249.

聶云龍,2004年畢業(yè)于東北林業(yè)大學,工程師,從事化工設(shè)備的使用和管理工作,E-mail:dqnyl@163.com,地址:大慶石化公司化肥廠合成車間,163711。

2011-05-12)

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