呂宏
(中冶天工上海十三冶建設有限公司,上海 201901)
某廠一號2500m3高爐第一代爐役于2004年投產,采用了全冷卻壁結構,軟水密閉循環,并罐無料鐘爐頂,INBA水渣系統,DAVY塔煤氣洗滌系統,由于占地有限,采用斜橋上料。
2010年8月由于典型的爐缸“象腳”狀侵蝕,發生爐殼燒穿事故,經過設計及采購、施工準備,定于2011年1月10日停爐大修。大修改造包含內容:爐體、出鐵場、渣處理、爐頂、粗煤氣、出鐵場和焦礦槽除塵、噴煤噴吹、給排水、熱力燃氣、熱風爐、五電等系統。
高爐本體為貫穿整個項目的關鍵,是工程的主工藝線路,整個工程組織的著力點:
停爐前設施改造、加固等→停爐、放殘鐵→清渣、清殘鐵→冷卻壁安裝→爐底水冷管更換→耐材砌筑→烘爐。
過程中嚴格按風量要求操作,隨著料線降低,壓差降低、風量不斷上升時,及時把風量減至規定風量,同時適當降低頂壓。
當爐頂溫度過高,打水控制不住頂溫或爐內頻繁出現爆震時,減小風量、適當降頂壓,保證安全。若減風后爆震控制不住,考慮停氣。
當達到如下四個條件之一應停氣:①煤氣中H2%達到上限標準。②煤氣中O2%>0.8%。③料面降至爐腹。④爐殼發生嚴重跑火時。
3.2.1 殘鐵口位置的選擇
使用拉姆公式計算高爐侵蝕最低深度范圍為:8547mm~9141mm。在高爐停風檢修期間,對殘鐵口目標區域爐殼表面,每隔100mm進行爐皮溫度測量,畫出爐皮拐點,確定最深侵蝕點標高。經考察、分析,定于高爐西北方向第1段23號冷卻壁標高8.100mm為殘鐵口位置。
3.2.2 殘鐵溝位置及流向選擇
殘鐵溝布置在高爐西北方向,從殘鐵口向西方向引出6.7米左右,到達鐵道線上方由鐵水罐接鐵。
3.2.3 制作安裝殘鐵溝,制作鐵水罐過渡槽7個。
3.2.4 放殘鐵操作
降料面完成后,按爐殼上預先畫好的殘鐵口位置切割并取下爐殼,組織燒1層殘鐵口處冷卻壁,標定殘鐵口位置,清除殘鐵口開孔位置的底面和側面雜物,用可塑料找平、墊實,裝入殘鐵溝與爐殼、先裝段溝焊接好,砌好耐材。
檢查殘鐵罐,確認后組織放殘鐵小組燒殘鐵口。殘鐵口先用風動開口機鉆開殘鐵口,殘鐵開口至見紅時,用氧氣按7°角向內斜上方燒入。殘鐵流出后,殘鐵口設專人管理,確保渣鐵流動良好。
3.3.1 冷卻壁頂推裝置
制作門型反力架,并焊于爐殼表面,再用千斤頂將冷卻壁頂入爐內。
3.3.2 冷卻壁拆除
分為兩步進行,首先拆除13-9帶冷卻壁,然后拆除4-1帶冷卻壁;拆除順序從上往下進行。
3.4.1 殘鐵處理方案的選擇
綜合進度、安全、可靠性因素,選定劈裂爆破方案。
3.4.2 殘鐵劈裂爆破參數
在爐內殘渣清理至反鏟及鎬頭機難以破碎的渣鐵混合物表面位置,采用鑿巖機試鉆,設定爆破參數:①炮孔直徑:80.0mm;②炮孔孔距:1000mm;③炮孔深度:1000mm;④使用炸藥種類:恩梯高爆速炸藥。
3.4.3 起爆網絡設計
考慮爆破效果的需要,選用零段毫秒雷管,用四通聯成復式網絡,用擊發器起爆。
3.4.4 裝藥設計
①炸藥類型:恩梯(65:35);②成型方式:熔注;③外殼材料:紙質;④裝藥直徑62mm;⑤單個藥塊高度:100mm。
3.4.5 爆破鉆孔
考慮到爐底為渣鐵混合物,既有較大的強度,同時內部尚未完全冷卻,高溫區估計溫度在500-600℃左右,為在較短的時間內完成鉆孔、裝藥,專門研制了鉆頭,鉆機采用液壓驅動,鉆桿中空通冷卻水,以保證鉆進過程中,鉆頭溫度的正常。
在高爐西北側出鐵場上爐殼開口,尺寸為高 7061mm、寬 3265mm(詳見圖 1,2),開口底標高7.019m,頂標高14.080m。

圖1 清渣孔開口位置立面示意圖

圖2 清渣孔開口位置側面示意圖
用2臺150型反鏟,1臺配鎬頭,進入爐內進行破碎作業,1臺設于出鐵場平臺,負責將破碎的爐內廢料、殘鐵、耐材、拆除的冷卻壁從清渣口清出高爐。將清渣口下方鐵道線回填碎石,設置一臺220型反鏟,負責清理裝車。
本項目需要更換的冷卻壁為第1-4帶低鉻鑄鐵冷卻壁和第9-13帶鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,為在1-4代冷卻壁安裝完成后即投入爐底耐材的施工。為此設置的特殊措施:1-4帶冷卻壁安裝用環形吊,9-13帶冷卻壁安裝用吊盤,9-13帶冷卻壁安裝用環形吊。
第1-4帶冷卻壁在出鐵場平臺設置平板小車將冷卻壁運至爐內,再利用環形吊對冷卻壁進行安裝。
第9-13帶冷卻設備安裝時利用設在爐頂的手拉葫蘆作為吊具,設于中間的吊盤作為工作平臺。
采用下部環形吊作為爐內耐材砌筑的吊裝設施。
以正東側的風口作為進料口,在風口平臺面搭設臨時平臺,爐內用料使用出鐵場行車吊至臨時平臺鋪設的輥道上,通過風口推進爐內。
碳磚運輸采用尼龍吊帶,安裝采用真空吸盤。
4.1 大型高爐的大修方式,在條件允許的情況下,宜采取異地組裝,推移到位的快速大修方式。條件不允許的,采用本文所論述的常規條件下的優化大修方式,也能達到較好的工期目標。
4.2 高爐大修的停爐降料面、放殘鐵,是整個大修過程的關鍵之一,國內以往慣例是由生產單位主導進行,此次由施工單位牽頭,組織有經驗的廠家與業主組成工作團隊,成功實施了本次大修的停爐。但筆者認為,由于生產單位對自身情況較為了解,還是應以生產單位為主進行。
4.3 此次大修放殘鐵,對殘鐵口的方位選定,由于現場條件及放殘鐵與清渣等方案需要,初方案所處位置之外,其他均不合適,因此確定較快。殘鐵口的標高,參考了理論計算、原事故發生時照片、溫度測定值,有意識的放低了100mm,實際打開殘鐵口過程中,確實偏低。此次放殘鐵,自料面降到位至殘鐵放盡,耗時50小時,殘鐵口向上移動了兩次,最終停止時,渣鐵流動性仍較好。這說明一般擔心的放殘鐵應盡量迅速,以免爐缸遠端向涼,導致殘鐵無法放盡的現象沒有出現。因此建議今后大型高爐放殘鐵,在不開兩孔情況下,標高可稍放低些,過程中可以進行調整,以利盡量放盡殘鐵,為后續工作打好基礎。
4.3 殘鐵的處理,是大型高爐大修的重大不確定因素,此次大修采用的劈裂爆破工藝,基本上解決了這一難題。鉆孔、裝藥、爆破、清理各個環節均有了可靠的措施,可保證在殘鐵放的極不理想的情況下,短時間內完成殘鐵的處理。今后大型高爐的大修,可首選此工藝,快捷、安全、效果突出。
4.4 高爐大修,冷卻壁的更換必不可少,為了爭取時間,必須采取兩層作業的措施,即下部冷卻壁安裝完成后,立即安裝爐缸保護棚及環行吊,使得上部冷卻壁的安裝與下部耐材施工同步進行,交叉進行,以縮短整個大修工期。
4.5 高爐爐底爐缸耐材牽涉重大,是今后爐況的保障,施工過程必須嚴加控制。在次基礎上在施工措施、人員配備、作業方式上優化,來確保砌筑工期可靠的最短化。
[1]中冶天工上海十三冶建設有限公司某高爐大修工程施工組織設計、施工方案.
[2]周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2002.
[3]項鐘庸,王筱留等.高爐設計:煉鐵工藝設計理論與實踐》冶金工業出版社 2007年