文/李家武
·企業聚焦·
讓企業成本“減肥瘦身”
文/李家武
石油企業是我國國民經濟重要的支柱產業,與其它工業企業相比,具有高投入、高消耗、高成本、高風險的特點。降低成本、提高效益是我國石油企業實現發展戰略的必然選擇。河南油田南陽石蠟精細化工廠面對國際原油價格持續震蕩、金融危機等復雜形勢的挑戰,牢牢把握生產經營、特色發展兩大主題,緊緊瞄準“建設16萬噸/年特種蠟(油)生產基地”規劃目標,堅持 “內抓管理、節能降耗”的降本工作思路,實施精細化管理,以緩解高油價給企業造成的經營壓力。

2010年,河南油田南陽石蠟精細化工廠面對國際原油價格持續震蕩、金融危機等復雜形勢的挑戰,牢牢把握生產經營、特色發展兩大主題,緊緊瞄準“建設16萬噸/年特種蠟(油)生產基地”規劃目標,堅持 “內抓管理、節能降耗”的降本工作思路,實施精細化管理,以緩解高油價給企業造成的經營壓力。
南陽石蠟精細化工廠堅持以科學發展觀為指導,持續推進全員成本目標管理的工作部署,建立健全成本管理責任體系,完善成本運行控制機制;組織動員全體干部職工,增強成本管理意識,履行成本管理責任;依靠技術和管理手段,制定針對性措施,著力解決導致加工費用高的矛盾和問題,堅決縮小與系統內先進企業成本水平的差距,實現成本管理目標,讓企業成本“減肥瘦身”,提高經濟效益。通過優化工藝流程、進行技術改造等措施,降低了煤、電、水等資源的消耗,有效控制了加工成本。
南陽石蠟精細化工廠是一個建廠35年的老廠。由于加工裝置多、流程長、設備新度系數不高,再加上生產特種蠟(油)、微晶蠟等特色產品的原因,使該廠成為中國石化所屬34家煉化企業中裝置復雜系數最高的企業。
為有效降低成本,精蠟廠不斷完善成本管理體系、強化成本過程控制。此外,本著“小投入、多降本”的原則,該廠積極對煤、電、水消耗高的老裝置、老設備、老工藝進行更新改造,以達到技術降本的目的。
在企業的煉油總成本中,燃料成本占操作成本的20%以上,降本增效潛力較大。該廠管理人員通過優化燃煤鍋爐工藝運行參數,做到合理配風,有效控制氧含量;定期對灰渣的殘炭量進行化驗分析,掌握鍋爐燃燒情況并及時調整,保證燃料燃燒充分。以上措施大大提高了燃煤鍋爐的熱效率。
針對鍋爐夏季負荷低,運行不穩定的狀況,企業組織力量進行技術攻關。通過不斷摸索和優化工藝,使燃煤鍋爐在夏季低負荷時也能平穩運行,避免了切換燃油鍋爐燃燒渣油造成的成本上升,確保了燃煤鍋爐和汽輪發電機組長周期運轉。
對故障率較高的球磨機進行特護管理,定期檢測振動、軸承溫度,發現異常及時處理,大大減少了非計劃停工的次數與時間,控制了成本損失。
該廠今年1~9月份平均每噸蒸汽耗煤181.14k g,與去年相比下降28.97k g,與年度預算指標相比下降13.86k g。
精蠟廠因為建廠時間長,在用的老設備多,所以降低電能消耗,也是控制成本的有效手段。
實施變頻改造。企業通過對全廠800多臺機泵、風機設計參數與運行工況調查,對丙烷、常減壓、催化、水處理等裝置負載變化大、壓頭損失大、運行負荷低的電機實施變頻調速改造,投用后節電效果非常明顯,年節電達170萬 k W· h。
使用節能型電氣設備。該廠將丙烷裝置氣體壓縮機電動機(75k W)和供水裝置水泵電動機(110k W)等多臺J O系列高能耗電動機更換為Y B X 2系列高效率電動機;合理投用高、低壓電容器,將企業的6k V供電系統功率因數提升到了0.92~0.95之間;將循環水場的原機械通風冷卻塔改造成無電機噴霧通風冷卻塔,改造后4臺22k W的風機全部停運,冷卻效果與改造前相當,不但減少了風機維護、檢修費用,每年還可節電33k W·h。
一系列節電措施實施后,今年前9個月精蠟廠累計節電224萬k W·h。
為降低水資源消耗,構建人水和諧企業,精蠟廠近兩年來積極引進節水新技術,一方面促進了該廠的節水型企業創建工作,另一方面也控制了用水成本。
在南陽市節水辦公室的指導下,精蠟廠依照《節水型企業評價導則》(G B/T 7119—2006), 制定措施,嚴格實施,確保在節水型企業創建中取得成效。

通過增加投入,逐步實施各項節水措施。采用“內循環B A F+殺菌+多介質過濾”處理工藝,開發污水回用于循環冷卻水技術,使污水處理廠的出水水質得到改善,C O D由85m g/L左右下降到目前的50m g/L左右,達到了中石化污水回用于循環水補充水水質標準,將原來達標排放的污水用作循環水補充水、部分工藝用水及裝置沖洗、綠化、衛生、清罐等雜用水,每小時減少新鮮水消耗量45噸左右;通過高溫除油除鐵工藝,回收蒸汽凝結水,不但重復利用了大量低溫熱量,每小時還可回收凝結水20噸左右,用于燃煤鍋爐補水。此外該廠還利用無閥濾池技術、加大工藝水的串級使用等節水新工藝,以提高水資源的綜合利用率。
今年前9個月,精蠟廠共回用達標污水41萬多方,污水回用率達40%左右,凝結水回用率從10%左右提高到30%以上,全廠的工業水重復利用率在98.4%。
為使各項成本管理措施發揮最大作用,精蠟廠還推行“123”工作法,即強化一個意識,健全兩個體系,完善三個機制,以推進全員成本目標管理工作有效展開。
強化全員成本管理意識,夯實成本管理基礎。在堅持“所有發生的費用都有優化空間”的理念下,進一步強化全體干部職工控制成本、優化支出的意識。大力宣傳基層在成本管理和降本增效方面的典型做法和成果成效,營造濃厚的成本管理和控制的輿論氛圍。
健全成本管理指標體系,確定成本管理抓手。通過健全成本指標體系,進一步明確成本目標和責任,完善對標指標體系,尋找成本控制和挖潛方向。
健全成本管理責任體系,確保實現成本目標。實行廠、車間、班組三級管理三級核算的成本目標管理體制,同時分成本決策層、成本管理層、成本操作層明確各層次管理責任。
完善成本管理監控機制,把握成本運行態勢。要通過成本預算、成本分析、信息系統的應用等手段,加大對成本運行的監控,確保實現成本目標。
完善成本費用優化機制,顯現成本管理效果。持續加強技術經濟一體化、降本增效項目化、基層核算市場化、經營管理精細化,形成穩固的成本費用日常優化機制。
完善成本考核評價機制,持續改進成本管理 。據生產經營形勢變化,進一步完善成本考核評價辦法。
通過以上措施,2010年,精蠟廠的全員成本目標管理取得實效:累計煉油單位完全成本控制在預算指標內,平均每噸蒸汽耗煤與去年同期相比下降13.5%,節約用電224萬kW·h,污水回用率達40%左右,凝結水回用率從10%左右提高到30%以上,全廠的工業水重復利用率在98.4%左右,煤、電、水等費用全部實現節余。
李家武,男,系統分析師、軟件設計師、經濟師,主要從事企業計算機信息系統管理及維護、宣傳報道等工作。電話:0377—63827023。