曾學敏 占炳南
后張法有粘結預應力混凝土是先在構件中預留孔道,澆筑混凝土,待混凝土達到一定強度后,再在孔道中穿預應力筋,并安裝張拉設備,利用構件本身為臺座,張拉預應力筋的同時混凝土受壓縮,利用錨具傳遞預壓應力。因其具有提高結構承載力、加強裂縫控制、降低工程成本等優點[1],近年來在大跨度工業與民用建筑工程中得到了廣泛的應用。
由于項目規模、功能及大空間結構的使用要求,設計方根據此建筑結構的特點,各個主要生產車間、立體庫屋面采用大跨度空間框架結構。各個生產車間樓面需布置生產機器,活荷載達到18 kN/m2,為滿足使用要求,將各生產車間樓、屋面梁以及立體庫屋面梁設計為后張法有粘結預應力梁。各車間樓、屋面梁為24 m跨預應力梁,樓面梁尺寸為700 mm×1 900 mm,共112根,屋面梁尺寸為700 mm×1 800 mm,共28根,立體庫屋面預應力梁為28 m跨,梁尺寸為700 mm×1 800 mm,共9根,預應力梁混凝土強度等級為C40。預應力梁配3束9φs15.24曲線預應力筋,預應力筋采用1860級低松弛優質鋼絞線,設計張拉控制力σcon=0.70fptk即1 302 MPa。混凝土強度達到100%后方可張拉預應力筋,預應力梁都采用一端張拉。
錨具選用Ⅰ類錨具,張拉端采用YJM15-9型錨具,固定端采用JYM15-P型系列擠壓錨具。
由于本工程的主框架梁梁高比較深,非預應力鋼筋較多,錨固端需進入非預應力梁中,特別是梁柱接頭非常復雜。為達到設計及規范要求,采用了特殊的施工工藝,大跨梁后張法有粘結預應力施工是此項目的特殊工藝。
1)預應力張拉前,提供與結構構件同齡期、同養護條件的混凝土試塊強度檢驗報告,當梁混凝土強度達到設計標準強度的100%后方可進行預應力張拉。
2)在張拉端安裝錨環、夾片,裝上千斤頂,開動油泵,對預應力筋進行張拉。當張拉應力達到0.1σcon時,停止加荷,讀初始讀數。張拉應力繼續增大至設計張拉應力時,記錄伸長值,錨固并退出千斤頂。
3)張拉采用以控制張拉力為標準,以實際伸長值作為校核的雙控方式。即預應力筋在張拉到控制張拉力時,實際伸長值與理論伸長值的差值控制在±6%的范圍內。
固定端的錨具用專用擠壓機及配套擠壓模擠壓制作。張拉端、固定端安設錨墊板、螺旋筋承擔預應力局部壓力,張拉端錨墊板應垂直預應力筋受拉方向,并穩固地焊在梁端普通鋼筋上。印鈔工房預應力梁固定端分為兩種形式:
1)預應力梁與相鄰非預應力梁在一個標高,固定端需深入非預應力梁內,為避開非預應力梁受壓核心區,此處預應力梁固定端做法見圖1。

圖1 同一標高錨固端做法
2)預應力梁與相鄰普通梁標高相差600 mm,固定端需設置加強包,固定端做法見圖2。

圖2 同一標高錨固端做法
南北車間24 m跨屋面梁與立體庫28 m跨屋面梁形成三跨連續預應力梁,南北車間預應力梁張拉端使用外挑檐口的高差設置,固定端深入立體庫預應力梁4 000 mm,為同一標高錨固做法。而立體庫預應力梁為兩端分開張拉,在施工方案中有如下兩種做法,對此兩種方案進行分析、優化。
立體庫28 m預應力梁需兩端分開張拉,方案一在南北車間兩端預應力梁上離柱端4 200 mm處留置1 000 mm寬后澆帶,為立體庫預應力張拉提供施工,北面后澆帶處每根預應力梁張拉2束鋼絞線,南面張拉1束鋼絞線,固定端伸至后澆帶處,如圖3所示。

圖3 方案一
當整個屋面混凝土澆筑完畢28 d后達到張拉強度,首先對立體庫屋面梁預應力進行張拉,待其張拉完畢澆筑南北車間屋面梁、板后澆帶,當后澆帶混凝土達到張拉強度,再對南北車間預應力進行張拉。
方案二取消設置后澆帶,而是在南北車間兩端預應力梁屋面上離柱端4 200 mm處增設加強受壓墩,立體庫預應力筋拉長至屋面加強墩斜面,為立體庫預應力張拉提供施工,北屋面加強墩每根預應力梁張拉2束鋼絞線,南面張拉1束鋼絞線,固定端伸至南北預應力梁中4 000 mm,見圖4。

圖4 方案二
本方案由立體庫預應力筋翻到屋面上4 200 mm處張拉,在屋面上設置一個加強承壓墩。當屋面混凝土澆筑完畢28 d后到達張拉強度,整個屋面預應力工程都可以進行施工。
1)方案一在南北車間屋面預應力梁設置后澆帶,由于南北車間屋面預應力梁高1 800 mm,后澆帶制作比較復雜,一旦模板不密實、牢靠,則屋面預應力梁混凝土澆筑時容易漏漿,導致后澆帶處預應力梁蜂窩、孔洞,影響混凝土質量,這將直接影響立體庫預應力梁張拉端施工質量。且車間預應力梁非預應力受力筋比較密集,箍筋間距較密,施工人員在進行張拉時安全較難保證。方案二沒有設置后澆帶,屋面梁、板一次性澆筑完畢,施工簡單、方便。由于方案二在屋面上張拉,施工人員在進行張拉時輕松、安全。
2)方案一在屋面混凝土澆筑完畢28 d后達到張拉強度時,先對立體庫屋面梁兩端進行張拉,張拉完畢后澆筑后澆帶的梁、板。南北車間預應力梁張拉必須等后澆帶澆筑28 d后才能張拉。而方案二在屋面混凝土澆筑完畢28 d后達到張拉強度時,預應力工程可以全部張拉,相比較而言,在屋面預應力工程中方案二比方案一節省工期28 d。
3)通過質量、安全、進度、資金綜合考慮,方案二更優于方案一,因此確定方案二。
本工程應用后張法有粘結預應力施工,減少了裂縫寬度,保證了工房主要車間的大跨度,且工程施工技術獨特,具有工藝新、標準高、技術復雜等特點,施工難度大。通過對后張法有粘結預應力技術要點嚴格把握,保證了工房預應力工程質量與安全。并通過對預應力方案的優化,縮短工程,減少投資,為項目提前完工提供了保證。并通過工房后張法有粘結預應力的施工,為推廣此項技術奠定基礎。
[1] GB 50010-2002,混凝土結構設計規范[S].
[2] 南昌印鈔有限公司擴建項目可行性研究報告[R].北京:中國中輕國際工程有限公司,2008.
[3] 張玉平,向 陽,鄭偉革.建筑工程施工質量控制與質量驗收使用手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.