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CKA8013A/1 型數(shù)控不落輪車床故障分析處理探討

2011-06-21 07:21:02胡忠華上海鐵路局徐州機務(wù)段
上海鐵道增刊 2011年3期
關(guān)鍵詞:故障

胡忠華 上海鐵路局徐州機務(wù)段

CKA8013A/1 型數(shù)控不落輪車床是用于修理內(nèi)燃和電力機車不解體輪對的輪緣和踏面加工專用設(shè)備,是機車檢修關(guān)鍵設(shè)備之一。該機床最大加工直徑為Ф1250 mm,主傳動采用摩擦傳動,機床刀架為數(shù)控刀架,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子802D 系統(tǒng),定心方式為外軸箱,可一次完成輪緣、踏面仿行成型。由于該設(shè)備采用數(shù)控系統(tǒng)控制,摩擦輪架、軸向控制輪、外軸箱支撐、軌道前進和后退等機構(gòu)及其鎖緊裝置均為液壓和行程限位開關(guān)控制,機構(gòu)互鎖性強,在使用過程中,經(jīng)常發(fā)生加工完復(fù)位時外軸箱支撐下降到位不能鎖緊,活動導(dǎo)軌不前進或不后退,液壓系統(tǒng)漏油和系統(tǒng)報警等故障。故障處理難度高、檢修停時長,嚴(yán)重影響機車的檢修和機車的周轉(zhuǎn)。

1 外軸箱支撐復(fù)位不能鎖緊故障分析及處理

故障現(xiàn)象:加工完后卸活,外軸箱支撐需回到原始位,當(dāng)外軸箱支撐下降到原始位時不停止,反而上升,上升后又下降,往復(fù)運動。由于下降到原始位不能鎖緊,以至不能進入到下一道工序,機床無法正常工作。

原因分析:外軸箱支撐要回到原始位,把操作開關(guān)打到下降位,左邊電磁閥得電動作,如圖1 所示,油缸上腔接通高壓油,下腔油回油箱。當(dāng)外軸箱支撐下降到原始位時,到位行程限位開關(guān)動作,左側(cè)電磁閥失電,閥體回到中間位,此時活塞缸上下兩腔都接通高壓油,形成差動油缸,下腔壓力大于上腔壓力,由于夾緊機構(gòu)鎖緊力不足,造成外軸箱支撐又上升脫離原始位。由于此時操作開關(guān)是打到下降位,左邊電磁閥得電又動作,外軸箱支撐又下降到原始位,造成下降--上升--下降,來回往復(fù)運動。

圖1 外軸箱支撐油缸液壓系統(tǒng)原理圖

發(fā)生這種現(xiàn)象的主要原因是夾緊機構(gòu)不能鎖緊。造成夾緊機構(gòu)不能鎖緊的原因:一是夾緊頭由銅材制成,與外軸箱支撐桿(鋼材)鎖緊時磨擦磨損,當(dāng)夾緊頭磨損到一定程度時,造成鎖緊力不足;二是蝶形彈簧彈力不夠,夾緊頭推不到位。

處理方法:拆開夾緊機構(gòu)檢查夾緊頭是否磨損到限;檢查蝶形彈簧是否安裝正確或疲勞;更換磨損到限的夾緊頭或不良蝶形彈簧。

2 活動導(dǎo)軌不前進或不后退故障分析及處理

原因分析:活動導(dǎo)軌前進或后退具有十分嚴(yán)格的互鎖功能。活動導(dǎo)軌不前進或不后退有以下幾個方面原因:(1)左右刀架、軸向控制輪或摩擦輪架等部分行程開關(guān)不到位;(2)夾緊裝置無動作,處于鎖閉狀態(tài);(3)控制油路電磁閥不動作;(4)油泵供油壓力不夠;(5)液壓管路泄漏。

排除方法:(1)檢查判斷相關(guān)行程開關(guān)狀態(tài)是否到位。活動導(dǎo)軌不前進:檢查左右刀架均開到原始位置,開關(guān)9SQ37、9SQ38、10SQ27、10SQ28 是否被壓合;檢查軸向控制輪下降到位, 行程開關(guān)6SQ16、6SQ17、6SQ18、6SQ19 是否閉合。活動導(dǎo)軌不后退:檢查摩擦輪架升起在工作位,行程開關(guān)4SQ23、4SQ25 是否被壓合;(2)檢查判斷軌道夾緊裝置和液壓伸縮油缸是否動作,檢查油泵供油壓力是否正常,液壓管路是否泄漏。若正常,檢查控制油路電磁閥是否動作。若不動作,手動推動電磁閥滑桿,故障若排除,繼續(xù)檢查電磁閥是否得電或閥桿卡死。

3 鏇完輪后,活動導(dǎo)軌前進過程中被卡死故障分析及處理

故障現(xiàn)象:鏇完輪后,活動導(dǎo)軌在液壓缸驅(qū)動下由后軌道架內(nèi)伸出,與前軌道架銜接。在前進過程中,左側(cè)活動導(dǎo)軌被卡死,造成活塞桿頂彎和固定支座損壞。

原因分析:活動導(dǎo)軌需要來回伸縮,要求既有強度又有韌性,但由于其材質(zhì)比鋼軌的強度小,經(jīng)常調(diào)車作業(yè)會造成活動導(dǎo)軌和后軌道碾邊越來越突出,活動導(dǎo)軌前進時在液壓缸驅(qū)動下造成阻礙,翹起被機車輪卡死,若操作者檢查發(fā)現(xiàn)不及時,易造成活塞桿頂彎和固定座損壞。

排除方法:拆卸兩側(cè)活動導(dǎo)軌上磨床,把碾邊磨掉;用磨光機把后軌道碾邊磨掉;修復(fù)液壓缸活塞桿和固定支座。

采取措施:制定機車通過不落輪車床時的要求。原則上只允許旋輪對的機車進入;機車以不超過3 km/h 的速度通過;機車通過時,應(yīng)安排專人監(jiān)控。維修人員加強巡視檢查,定期修磨碾邊,確保活動導(dǎo)軌運行順暢。工作過程中操作人員認(rèn)真操作、檢查,發(fā)現(xiàn)不良情況及時停機報活,防止故障擴大。

4 液壓系統(tǒng)漏油故障分析及處理

故障現(xiàn)象:(1)檢查發(fā)現(xiàn)泵站油箱油位下降快,經(jīng)常補油,最后查出一個隱蔽的單向閥密封磨損漏油;(2)摩擦輪鎖死油缸漏油。(3)軸箱控制輪液壓管路、接頭漏油。

原因分析:(1)濾網(wǎng)未定期清洗更換,造成液壓系統(tǒng)固體顆粒污染,導(dǎo)致密封件及配合件相互磨損;(2)安裝修理質(zhì)量不到位,液壓元件內(nèi)部存留型砂殘留物、加工鐵屑、密封殘渣等;(3)油溫過高;當(dāng)油溫經(jīng)常超過60℃時,油液粘度下降,使內(nèi)泄漏增大;特別是夏季油溫超過70℃以上,密封圈膨脹、老化、失效,增大了摩擦力,使磨損加快,軸向轉(zhuǎn)動或滑動部位產(chǎn)生泄漏。

排除方法及措施:(1)防止油液污染:定期清洗更換粗、精濾器;檢查清洗液壓油箱隔板過濾網(wǎng),液壓缸上應(yīng)安裝金屬防護罩;液壓元件安裝前應(yīng)清理干凈;使用中定期檢查液壓油,一旦發(fā)現(xiàn)油液變質(zhì)應(yīng)立即清洗系統(tǒng)并換油;新油加入油箱前應(yīng)經(jīng)過靜置沉淀,過濾后方可加入;使用3 個月后,需過濾一遍。(2)正確裝配密封圈:裝配密封圈時應(yīng)在其表面涂油,如果需要通過軸上的鍵槽、螺紋等開口部位,應(yīng)使用引導(dǎo)工具。對于有方向性的密封圈(如V、Y 型),裝配時應(yīng)將唇口對著壓力腔,注意保護唇口,避免被劃傷。安裝組合密封件前應(yīng)將密封件放在液壓油中煮到一定溫度;安裝時應(yīng)使用專用的導(dǎo)套和收口工具,并嚴(yán)格遵守廠家對密封件的安裝說明。(3)控制油溫,防止密封件變質(zhì):為了減少溫升發(fā)熱引起的泄漏,采用黏溫特性好的工作介質(zhì),減少內(nèi)泄漏。避免油溫過高對系統(tǒng)的影響,建議安裝冷卻器,使系統(tǒng)油溫控制在25~50℃之間。

5 數(shù)控系統(tǒng)故障分析及處理

(1)故障現(xiàn)象:控制屏顯示左右刀架回參考點,但實際刀架沒有到參考點。

原因分析:①軸箱控制輪接近開關(guān)壞;②架行程開關(guān)接觸不良。

排除方法:①檢查軸向控制輪下降到位, 行程開關(guān)6SQ16、6SQ17、6SQ18、6SQ19 是否閉合良好,更換不良開關(guān)。②檢查左右刀架行程開關(guān)9SQ37、9SQ38、10SQ27、10SQ28 接觸是否良好,更換不良開關(guān)。

(2)故障現(xiàn)象:控制屏顯示NC1、NC2 報警,車床無法工作。

原因分析:在使用過程中,由于操作不當(dāng)、電器線路松動造成接地、限位不良和濾清器堵塞等等原因引起數(shù)控系統(tǒng)報警。

排除方法見表1、表2。

表1 NC1 報警原因及排除方法

表2 NC2 報警原因及排除方法

6 結(jié)束語

針對設(shè)備故障發(fā)生的原因不斷進行深入分析、總結(jié),提高了檢修故障的能力,減少故障停時;認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)預(yù)防措施,加強日常檢查維護保養(yǎng),及時更換不良元件,故障明顯減少,滿足了機車不落輪需求,提高了機車?yán)寐剩_保安全運輸生產(chǎn)。

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