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發(fā)電機組熱控設(shè)備故障分析與消除

2011-05-04 10:45:04周繼勝
中國設(shè)備工程 2011年3期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

周繼勝

(大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)

一、概況

1.主機設(shè)備簡介

某廠B號機組的鍋爐型號為DG670/13.7-20,為超高壓、單爐膛、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。

汽輪機型號為N210-12.7/535/535優(yōu)化型超高壓、一次中間再熱、三缸雙排汽、單軸沖動式凝汽式汽輪機。

發(fā)電機型號為QFSN-210-2,其額定功率210MW,采用水—氫—氫冷卻方式,機端變自并勵靜止勵磁方式發(fā)電機。

2.控制系統(tǒng)簡介

B號機組分散控制系統(tǒng)(DCS)采用XDPS-400型,包含DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、MCS(模擬量控制系統(tǒng))、FSSS(鍋爐燃燒管理系統(tǒng))、SCS(順序控制系統(tǒng))等子系統(tǒng);DEH(汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng))、ETS(汽輪機危急跳閘系統(tǒng))為引進(jìn)FOXBRO公司產(chǎn)品,TSI(汽輪機特殊測量系統(tǒng))為飛利蒲PHILIPS/MMS6000型。

二、鍋爐系統(tǒng)熱控設(shè)備故障及處理

1.鍋爐絞龍系統(tǒng)

鍋爐絞龍(螺旋輸粉機) 用于中間儲倉式制粉系統(tǒng)。它上部與細(xì)粉分離器落粉管相接,下部連接到煤粉倉。它既可把甲制粉系統(tǒng)的煤粉輸往乙煤粉倉,也可將乙制粉系統(tǒng)的煤粉輸往甲煤粉倉,正常使用可以提高制粉系統(tǒng)運行的可靠性。

(1) 故障現(xiàn)象

鍋爐絞龍插板電機(型號為YS7124) 由于容量小(370W),在投產(chǎn)運行一段時間后有兩臺燒壞(甲、丁),其他兩臺(乙、丙)運行時電機溫度超標(biāo)。B號機組的絞龍系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài)。

(2) 原因分析

根據(jù)故障現(xiàn)象分析,并與設(shè)備生產(chǎn)廠家研討后,得出結(jié)果為設(shè)計容量過小所致,必須重新設(shè)計、更換才能將故障消除。

(3) 改進(jìn)方法

在與設(shè)備廠家多次協(xié)商后決定將整套插板推桿更換為DTI700-60型,更換的電機型號為Y90S-4,功率為1.1kW。通過以上更換,使絞龍恢復(fù)正常運行。

(4) 效果分析

絞龍正常使用后,單臺制粉系統(tǒng)以6h計算,制粉單耗可降低25%左右,節(jié)約整個制粉耗電率0.37%。系統(tǒng)設(shè)備的完善和優(yōu)化,不僅提高了設(shè)備的可靠性,也提高了經(jīng)濟性。

2.磨煤機料位自動系統(tǒng)

監(jiān)測低速鋼球磨煤機的料位是制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行、節(jié)能降耗的重要手段之一。其熱工料位監(jiān)測自動是否正常是實現(xiàn)監(jiān)測和控制的關(guān)鍵。

(1) 故障現(xiàn)象

四臺鍋爐磨煤機料位自動系統(tǒng)無法投入。

(2) 原因分析

設(shè)備建設(shè)施工單位移交時,磨煤機料位自動系統(tǒng)安裝工作未完成;聯(lián)絡(luò)和控制電纜部分沒有施放,接線混亂,錯接線達(dá)80%以上,控制邏輯不夠完善,致使磨煤機料位自動系統(tǒng)無法投入。

(3) 改進(jìn)方法

經(jīng)與設(shè)備生產(chǎn)廠家和安裝單位協(xié)商后,決定交由甲方的熱工檢修專業(yè)完成余下工作。具體工作為更換了乙、丙兩臺磨煤機料位自動系統(tǒng)控制器的控制卡件、放置未放電纜、所有接線重新校對、完善組態(tài)、完成4臺磨煤機的標(biāo)定和參數(shù)設(shè)置等。

(4) 效果分析

磨煤機料位自動投入運行以來系統(tǒng)正常。投入后節(jié)約了每臺磨煤機的制粉電耗,提高了設(shè)備的經(jīng)濟性和自動投入率。

3.鍋爐燃油系統(tǒng)

鍋爐啟、停過程中,以及低負(fù)荷時的穩(wěn)燃都需要鍋爐燃油系統(tǒng)提供燃油。

(1) 故障現(xiàn)象

B號發(fā)電機組自投入運行以來,燃油系統(tǒng)突出表現(xiàn)為運行操作過于繁瑣,檢修維護(hù)量較大。多次發(fā)生調(diào)節(jié)系統(tǒng)失控等情況。

(2) 原因分析

此問題的原因是設(shè)計過于繁瑣,給運行與檢修維護(hù)帶來不必要的操作量和維護(hù)量。原設(shè)計系統(tǒng)如圖1所示。

(3) 改進(jìn)措施

為滿足運行要求,同時減少檢修維護(hù)工作量,改造原設(shè)計回路(見圖2)。

圖1 改造前燃油控制圖

圖2 改造后燃油控制圖

(4) 效果分析

通過改造簡化了運行的操作程序,也減少了檢修維護(hù)工作量。運行兩年來效果良好,未出現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備異常。

三、汽機系統(tǒng)熱控設(shè)備故障及處理

1.循環(huán)水泵出口蝶閥失電關(guān)閉

循環(huán)水泵的作用是將循環(huán)水(又稱冷卻水) 送往凝汽器,吸收乏汽熱量后返回冷卻塔,形成循環(huán)冷卻。如果冷卻水供給量不能滿足機組要求將導(dǎo)致?lián)Q熱效果差,會導(dǎo)致凝汽器真空下降,輕則降低機組的經(jīng)濟性,嚴(yán)重時真空破壞,造成機組停運。循環(huán)水泵出口蝶閥的控制是循環(huán)水調(diào)節(jié)和控制的關(guān)鍵設(shè)備之一,其可靠性直接關(guān)系到循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性。

(1) 故障現(xiàn)象

在試運行期間,由于施工人員施工使供電母線失電導(dǎo)致控制回路失電,油路控制電磁閥失電后重錘下落,循泵出口蝶閥關(guān)閉,機組失去循環(huán)水而立即降負(fù)荷,維持低負(fù)荷運行。由于當(dāng)時的出口門卡澀未完全關(guān)閉,避免了一次故障停機。

(2) 原因分析

原控制邏輯改造前電磁閥動作采用正邏輯控制方式,循環(huán)水泵出口蝶閥均為失電關(guān)閥,即循環(huán)水泵蝶閥出口門的啟、停由控制油路的電磁閥得電來控制。因此會發(fā)生失電關(guān)閥的現(xiàn)象。

(3) 改進(jìn)方法

由于火電廠的循環(huán)水泵泵房大都建在離機組較遠(yuǎn)的冷卻塔旁,巡檢次數(shù)為6h巡檢1~2次,同時又未安裝攝像監(jiān)控裝置,在不巡檢時,處于未知狀態(tài)。因此必須進(jìn)行油路控制方式的修改,以便不管什么原因引起控制回路失電,出口蝶閥仍保持原狀態(tài)。

油泵電機的工作取決于油系統(tǒng)的壓力。當(dāng)壓力大于17MPa時停止油泵工作,當(dāng)系統(tǒng)油壓小于10MPa時,啟動油泵電機向系統(tǒng)供油,以保持正常的油腔壓力。

(4) 效果

通過油路控制方式的修改及更換電磁閥后,運行兩年正常,有效保證了機組的安全、經(jīng)濟運行。

2.B號機組歷史庫“DEH跳閘”無記錄

B號機組DEH(汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng))、ETS(汽輪機危急跳閘系統(tǒng))為引進(jìn)FOXBRO公司產(chǎn)品。

(1) 故障現(xiàn)象

2006年7月10日,開機沖轉(zhuǎn)參數(shù)為:主汽壓力2.0MPa,主汽溫度330℃,再熱汽溫330℃,真空70kPa,高壓內(nèi)上缸壁溫259℃,潤滑油溫度42℃,大軸彎曲0.105mm,化學(xué)化驗蒸汽品質(zhì)合格。在5點17分時汽輪機轉(zhuǎn)速500r/min,汽輪機自動主汽門突然關(guān)閉,鍋爐熄火。“DEH跳閘”信號發(fā)出。事后在工程師站查詢不到相關(guān)歷史數(shù)據(jù)。

(2) 原因分析

2006年7月13日進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)歷史庫的數(shù)據(jù)組態(tài)存在以下問題。

①現(xiàn)歷史庫開關(guān)量組態(tài)中的Deadband(采樣點變化死區(qū))均設(shè)置為數(shù)值2。按照廠家原設(shè)計組態(tài)點為開關(guān)量時設(shè)置應(yīng)小于1,否則采集數(shù)據(jù)無變化。由此導(dǎo)致已設(shè)置的開關(guān)量采集不到,故無法查詢到歷史點。

②現(xiàn)歷史庫采樣點的RetentionSpBn(采樣點的保存周期)設(shè)置較短,只設(shè)置了168h,即7天。

③原有開關(guān)量和模擬量的點數(shù)較少,不能滿足各種異常分析的需要。

(3) 改進(jìn)措施

①現(xiàn)有開關(guān)量和模擬量的數(shù)量不能滿足異常分析和重要操作分析的需要,應(yīng)擴大點數(shù)(模擬量、開關(guān)量),其歷史庫可存儲2 000個開關(guān)量和模擬點。

②對開關(guān)量和模擬量的設(shè)置和組態(tài)按照生產(chǎn)廠家的方法進(jìn)行設(shè)置;同時建議將現(xiàn)歷史庫采樣點的RetentionSpBn設(shè)置為1個月,所有跳閘點的采樣頻率設(shè)置1s。

③停機檢查現(xiàn)操作員站的歷史庫是否開啟;工程師站歷史庫更新后應(yīng)對操作員進(jìn)行下裝;保證兩個站的歷史庫點數(shù)、設(shè)置一樣。

④數(shù)據(jù)保留時間延長到720h,即1個月。

(4) 效果

2007年底按照制定的措施實施改進(jìn),現(xiàn)歷史庫通過多次異常查詢已正常,滿足了異常分析的要求。

3.高壓加熱器三通閥異常

高壓加熱器三通閥是鍋爐給水回路切換的關(guān)鍵設(shè)備。正常時鍋爐給水通過三通閥進(jìn)入高壓加熱器加熱以后進(jìn)入鍋爐;當(dāng)汽機抽汽或高壓加熱器異常時,鍋爐給水(給水泵出口)直接通過三通閥的另一出口連接的旁路管路直接進(jìn)入鍋爐。三通閥是否正常運行關(guān)系到給水能否正常通過高壓加熱器及高壓加熱器保護(hù)能否正常投入。

(1) 故障現(xiàn)象

B機組高壓加熱器三通閥,自機組投運以來一直處于不正常的工作狀態(tài),共發(fā)生3次大的影響機組運行異常情況,兩次造成高壓加熱器解列,1次造成機組非計劃停運。兩次造成高壓加熱器解列動作信號均為三通閥關(guān)閉誤發(fā)出(現(xiàn)場檢查未關(guān)閉),高壓加熱器解列(控制邏輯是這樣),1次造成機組停運,由于三通閥關(guān)閉信號誤發(fā)出后,使高壓加熱器解列的同時要關(guān)閉高壓加熱器出口門,由于出口門未及時關(guān)閉導(dǎo)致汽包水位下降,造成機組停運。三通閥的異常不僅影響機組的效益,也危急到了機組的安全。

(2) 原因分析

針對高壓加熱器三通閥多次異常,結(jié)合事故歷史曲線進(jìn)行分析討論,結(jié)果是振動大導(dǎo)致信號觸點短時閉合發(fā)出三通閥關(guān)閉信號。

(3) 改進(jìn)措施

要解決震動對電動執(zhí)行器的影響,只有將信號處理單元遠(yuǎn)離震動區(qū)域,即將整體執(zhí)行機構(gòu)分體安裝,加裝分體安裝組件。

在確定分體安裝的前提下結(jié)合機組B級檢修落實。同時為可靠判斷高壓加熱器三通閥關(guān)閉信號的真實性,加裝高壓加熱器三通閥已關(guān)閉信號行程開關(guān)。其方案和要求如下。

①在三通閥閥體上安裝行程開關(guān)的支架和壓板在支架上安裝耐溫、耐壓型行程開關(guān)(關(guān)到位行程開關(guān)1個)。

②在DCS組態(tài)中增加高加三通閥已關(guān)到位行程開關(guān)的DI點(開關(guān)量)1個;在高壓加熱器保護(hù)DCS組態(tài)中將行程開關(guān)的DI點作為高壓加熱器三通閥已完全關(guān)閉品質(zhì)判斷條件加到高壓加熱器解裂的條件邏輯中。

③行程開關(guān)的DI點僅作為高壓加熱器三通閥關(guān)閉切除高加保護(hù)邏輯使用,不參與高壓加熱器三通閥其他正常開、關(guān)操作。行程開關(guān)的DI點僅作為高壓加熱器三通閥關(guān)閉切除高壓加熱器保護(hù)邏輯使用。

(4) 效果

通過改造后,高壓加熱器三通閥運行兩年正常,未出現(xiàn)異常情況。

四、結(jié)束語

通過采取以上改進(jìn)措施,使熱控設(shè)備控制系統(tǒng)得到了一定的完善,使熱工設(shè)備更好地滿足主設(shè)備和系統(tǒng)的需要。

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