王 泉,王國棟,李麗波
(1.哈爾濱軸承集團公司 鋼球分廠,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱軸承集團公司,黑龍江 哈爾濱 150036;3.哈爾濱軸承集團公司 鍛壓分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)
3 MGZ1420外溝切入磨床的磨架、修整器、上下料、工件箱(快靠)由液壓傳動,工件箱的快趨、粗磨、精磨、無進給磨削為步進電機驅動。原機的SDJ-51A程控器,步進電機驅動源元器件的篩選,技術老化、不過關,工作時抗干擾能力差,零點漂移大,可靠性低,熱穩定性、防潮性均不理想。由于上述原因的影響,經常發生尺寸過磨、欠磨和電氣故障,所加工的產品,溝直徑散差大,不合格品、廢品多,給裝配工序合套帶來了極大的困難。
采用日本松下電器公司制造的FPO—世界上最小的功能齊全的可編程序控制器,其特點有兩路脈沖輸出(限于晶體管輸出型),可單獨進行位置控制,互不干擾。由于有脈沖輸出功能,雙軸獨立定位,從而確保步進電機精確定位。
脈沖輸出功能:裝配了2通道、最大為10kHz的脈沖輸出。各自可以獨立進行控制,因此可以和2軸獨立的位置控制用途相對應。配備了自動梯形控制,原點返回和點動運行的專用指令,設定非常簡單。

采用松下GT10觸摸屏人機對話系統,工作時以中文及數字監視,通過機外儀表測量,可以不停機及時修整加工參數,顯示當前各微動開頭、無觸點開頭的工作狀態,顯示當前機床的工作狀態,顯示磨削過程的狀態,顯示當前機床的故障部位,具有自我診斷功能。程序中相對應的參數,直接換算成微米顯示,便于和自動、手動機外測量連接,操作方便,減少了手動操作的中停時間。
原設計為組合式,現改造成整體式,具有防潮、防塵、屏蔽性能。面板上、后箱門均有鎖,以防止誤操作損壞機床。
步進電機及驅動源均采用德國(GRM)百格拉公司的產品,三相驅動,步距角0.036°、10.000步/轉,(原機的步距角0.72°),步進電機的細分精度比原設計提高20倍。工作可靠,故障率低,在步進電機與驅動源間電源線采用屏蔽線,消除了變頻器等高頻信號的干擾。
(1)砂輪修整精度:0.005mm,節約砂輪15%。
(2)溝徑尺寸散差:0.007mm以內。
(3)表面粗糙度:Ra<0.63—0.32mm。
(4)進給量
( A )用于精磨時:
粗進給 0.18—0.25mm。
精進給 0.07—0.15mm。
( B )用于粗磨時:
0.50 mm。
(5)在粗進給與精進給時有0.03mm的回縮時,以消除砂輪軸剛性變形,提高了加工精度。
(6)粗磨、細磨可在同一臺機床上加工,保證溝位置、溝曲率、圓度、壁厚差、橢圓度。減少工藝留量0.4mm,僅此一項,可提高加工效率30%,降低了能耗、減少了輔助時間。
(7)合格率提高20%,改造后提高了進給精度,可加工P5級產品,為產品質量上水平提供了可靠的設備精度儲備。改造前產品合格率81.67%,通過改造質量有了大幅提高,一次交檢合格率達到98%以上。
從松下FP0可編程控制器和GT10觸摸屏在磨床應用中可以看出,FP0可編程控制器和GT10觸摸屏具有控制線路簡單、使用元件少、操作簡單、中文菜單顯示和參數設置方便等特點,使老設備的控制精度、加工效率得到大幅度的提高,改造后的機床可加工P5級精度的產品,提高了設備的精度儲備,取得了顯著的效果。