濟鋼能源動力廠 郭亮 朱琳 商文卿
濟鋼能源動力廠 4#煤氣加壓站裝備 5臺D600-12型煤氣鼓風機,負責加壓高、焦、轉混合煤氣供應中厚板廠及熱軋廠加熱爐,該風機于2005年生產,設計進口流量36 000 m3/h,全壓9 000 Pa,進口密度1.075 kg/m3,主軸轉數2 970 r/min,配套200 kW隔爆型三相異步電動機。
2010年11月25日發生一起由于風機入口導流環缺陷引起的風機轉子解體事故。
2010年11月25日5時15分,當班人員發現4#D600-12型煤氣鼓風機機殼不明原因破裂,高、焦、轉混合煤氣向機房內大量泄漏,隨即啟動應急預案切斷煤氣來源,處理機體殘余煤氣,事故處置耗時25 min,4#D600-12型煤氣鼓風機損壞,未造成人員傷亡。經現場查看,發現風機機殼破裂,機體內葉片、入口側輪轂已全部碎裂,甩入出口管道,風機出口導流板變形,如圖1所示。

圖1 事故損壞情況
通過調取上位機數據和檢查監控錄像未發現人為誤操作,事故發生前后電氣、儀控系統一切正常,事故發生時電機電流因風機機械負載突然增大而升高,隨后空氣開關斷電保護動作切斷供電,因此排除電氣系統和人為操作原因。
(1)葉片與母材應雙面滿焊(現有轉子備件均為雙面滿焊)。解體轉子為工作面滿焊,非工作面斷焊或點焊。
(2)葉片與母材焊接應打坡口,焊透母材。解體轉子葉片未打坡口,焊接未焊透母材,焊接質量存在明顯缺陷。
(3)葉輪材質質量不佳。在偏酸性煤氣介質的腐蝕下,葉片及輪轂表面出現較多腐蝕點,造成葉輪整體強度下降。
D600-12風機進口所配導流環起到引流低壓氣體、減少回流提高風機效率的作用,材質為鑄鋁,采用16枚鋼制內六方螺栓固定在風機進口端蓋上,導流環結構設計存在缺陷,導流環厚度20 mm,但緊固螺栓與進口端蓋間受力部分厚度只有6 mm,強度較低,且導流環材質為鑄鋁,抗腐蝕能力較差,煤氣對鑄鋁材質的導流環腐蝕嚴重,易造成導流環脫落,在腐蝕作用和外力作用下易斷裂,如圖2所示:

圖2 導流環腐蝕嚴重造成導流環脫落
根據以上分析可以還原事故發生情景:風機入口導流環因長期接觸煤氣發生腐蝕,緊固螺栓與導流環發生脫離導致葉輪與導流環發生摩擦,在此條件下導流環突然發生斷裂并進入葉輪內部,在高速無規則的撞擊下損壞葉輪,同時葉輪碎片撞擊機殼導致機殼破裂煤氣外泄。
(1)增加緊固螺栓與進口端蓋間受力部分的厚度,由6 mm增至10 mm,提高緊固結構強度。
(2)縮短導流環使用年限由2年至1年,降低同類事故發生可能幾率。
(3)將導流環部位納入點檢標準,利用聽針點檢該部摩擦異音,對隱患做到預知預判。
(4)將導流環的拆檢納入檢修規程中,每次檢修均需檢查緊固件連接強度并及時更換。
我們對其他4臺風機進行了檢查,結果發現3臺風機有類似情況,最嚴重的一臺風機其導流環已脫離 3/4,即將發生與 4#機類似的情況。本次事故的教訓是十分深刻的,不單是4#風機返廠大修帶來的經濟損失,還有因未及時發現該隱患給一線職工帶來的重大人身安全威脅,我們將在今后工作中重視和加強對類似部件的點檢和檢修,也希望我們的教訓能為同類型風機的使用者提供借鑒。