摘 要:北一區東部過渡帶位于薩中開發區北部,油層發育差,滲透率低,原油物性差,存在嚴重注入采出困難、地層壓力不均衡等矛盾,通過開展周期注水,實施綜合挖潛,控制含水上升速度,提高油井產能,地層壓力日趨平衡,改善了區塊的開發效果。
關鍵詞:東部過渡帶 周期注水 綜合治理 效果
中圖分類號:TE35文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)02(c)-0131-01
1 基本概況
北一區東部過渡帶位于薩中開發區北部,北起北一區3排,南至東3排,含油面積8.0km,地質儲量1760.13×104t,原油粘度20.2mPa·s,含蠟量23.4%。全區共有油水井179口,其中油井111口,開井82口,平均日產液34噸,日產油2.1噸,綜合含水93.95;水井68口,開井64口,平均日配注61方,日實注53方。注采井數比為1∶1.63,注采比1.02,目前地層壓力11.30MPa,總壓差-0.46MPa。
2存在問題
2.1 注水井不吸水間注井、完不成配注井較多
北一區東部過渡帶注水井68口,冬季不吸水關井達25口,日配注1225m3,占總井數的36.76%;2009年4月不吸水井恢復注水24口,日配注1175m3,日實注567m3。目前全區完不成配注井共21口,日配注1145m3,日實注490m3,日欠注655m3,完不成配注井占總井數的30.88%。
2.2 不正常生產采油井較多
采油井111口,關井29口,其中高關8口,異常關井15口,拔不動待大修關2口,結構調整關井2口,其它關井2口(6-B46供液不足關,5-D78無液量關),關井數占全區井數的26.13%。區塊異常關井14口,平均單井影響日產液15t,影響日產油1.0t,異常未關12口,平均單井影響日產液7.3t,影響日產油1.1t,異常井數占全區井數的24.32%,關井及異常井多,分布較集中。
2.3 區塊注采失衡,地層壓力不均衡
由于注入、采出困難,條帶間壓力不均衡,一、二條帶壓力差異最大,2007年高達2.06MPa,08年雖有所下降,仍達1.74MPa。2008年比2007年新增10個測壓井點,同比壓力水平上升0.82MPa。
2.4 沉沒度兩級分化,平面矛盾突出
2009年4月采油井開井83口,平均沉沒度485.6m,其中小于200m井23口,在200~450m之間的24口,大于450m井36口,沉沒度兩級分化嚴重,平面矛盾突出。
3調整思路及原則
針對上述矛盾,為提高區塊產能,改善注采結構,平衡地層壓力,避免套損,在該區塊開展綜合治理,改善開發效果。
3.1 注入井調整思路及原則
(1)優化注水井方案調整,提高注水質量。
(2)實施周期注水,以采定注,緩解平面矛盾:一是進行周期注水要確保產油量穩定,不能使產量波動太大,產液量、沉沒度要穩定下降,含水要穩定。二是在周期注水的全過程中,保持水量與2008年注水量穩定略降,協調區域的注采平衡,改善注入剖面,擴大波及體積。三是周期注水期間要使壓力平穩下降,地層壓力不能波動太大,利于保護套管。四是在開展周期注水的同時,保證作業、測試工作量最小。
(3)低注井區實施措施改造,實現注采平衡。
3.2 采油井治理思路及原則
(1)實施個性化措施,積極處理長關井;
(2)加大酸化、大修、檢泵力度,提高油井產能。
3.3 采油井治理原則
一是對拔不動井進行大修開井,完善注采關系。二是對影響日產液>20t,日產油>2t的采油井進行檢泵,恢復產能。三是異常關井日產液<20t,含水<95%進行酸化改造。四是對日產液>50 t,含水>97%的采油井實施堵水。
4綜合治理效果
(1)選取地層壓力、沉沒度較高區域注水井12口,分三批進行周期注水,于5月1日開始,至9月20日結束,累計減少注水量43245m3,連通采油井23口(共28口,有5口措施),影響液7389t,影響油5.4t。(2)優化注水井方案調整,提高注水質量;注水井方案調整11口,其中針對同時治理采油井的供液狀況上調8口,治理“三高”井區下調2口,措施后保護上調1口。調整前后對比,注入壓力上升0.3MPa,日配注上調130m3,日實注上升82m3。(3)低注井區實施增注措施,注水井壓裂5口,酸化7口,措施后注入壓力下降0.3MPa,日配注上調20m3,日實注上升379m3。(4)注水井實施方案調整及增注措施,采油井見到較好效果;注水井方案調整10口,受效采油井21口,日產液上升11.8t,日產油上升6.8t,含水下降0.5%,沉沒度上升18.1m;增注措施9口,受效采油井16口,對比措施前后日產液上升14.8t,日產油上升2.0t,含水穩定,沉沒度上升81.8m。(5)多措并舉,深挖潛力,采油共實施措施65口,平均單井日增液5噸,日增油0.4t,含水下降0.3個百分點,沉沒度下降65.13m(如表1)。(6)地層壓力趨于合理,2009年與2008年對比,區塊地層壓力略降0.15MPa,總壓差-0.81MPa,其中基礎井網地層壓力略降0.12MPa,調整井網下降0.19MPa,緩解了各井網沉沒度高,地層壓力高的矛盾。(7)通過實施綜合治理,區塊開發效果得到改善,各項開發指標變好2009年11月與2008年12月對比,日產液上升13噸,日產油上升7,綜合含水下降0.23個百分點,沉沒度下降12m。區塊各項開發指標變好,與08年對比,注水井的三次吸水比例增加7.2%,自然遞減下降6.27%,含水上升值下降0.61%,取得了較好的開發效果。
5幾點認識
(1)以“一塊一策”、“一井一法”為指導方針,重新認識低效井治理,調整挖潛不只看單井效果,更應側重區域的注采平衡。(2)做實“一口井工程”,對區塊的每一口井都應深挖潛力,深層次改善區塊開發效果。(3)堅持“多措施并舉”的原則,對油水井采用復合措施,加大長關井治理力度,積極采取治理對策,鞏固區塊的開發效果。
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