摘 要:本文對日鋼4#高爐大修安全、快速停爐操作進(jìn)行了總結(jié)。采用爐頂打水空料線法降料面到風(fēng)口,全程回收煤氣的先進(jìn)技術(shù);同時對放殘鐵操作進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié),實現(xiàn)了安全、快速停爐和放殘鐵。
關(guān)鍵詞:高爐 停爐 空料線 放殘鐵
中圖分類號:TF54文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2011)02(c)-0096-01
日照鋼鐵第一煉鐵廠4#高爐(530M3)自2005年7月4日投產(chǎn)以來,至2010年2月26日投產(chǎn)1697天,2009年以來,鐵口維護(hù)困難,長期鐵口淺、斷鐵口,9月4日爐缸鐵口部位熱流強(qiáng)度超過12000kCal/m2*h,嚴(yán)重威脅到高爐的安全生產(chǎn),高爐進(jìn)行特護(hù),保證安全生產(chǎn)。按公司計劃,2月26日開始進(jìn)行高爐大修,歷時55天。
1 停爐方法
采用爐頂打水空料線法,全程回收高爐煤氣。
2 停爐料
為合理控制頂溫,高爐于2月25日20:00改全焦冶煉,礦批退到13噸,入爐干焦比為550kg/t,22:00加焦2批,以保證殘鐵流動性。在開始降料面后,備焦炭20噸左右,打水至飽和。
3 降料面停爐操作
(1)25日20:00改全焦冶煉。22:20轉(zhuǎn)至調(diào)壓閥組調(diào)頂壓;22:30停煤,26日 0:00后上料2批。
(2)0:32開始停止上料,探尺提至檢修位置,并將氣密箱氮氣開至最大。風(fēng)壓256kPa,風(fēng)量1461m3/min,料線1.37m,富氧2600m3/h,0:43第一爐鐵打開鐵口,料線2.77m,根據(jù)頂溫情況開始打水使其控制在250℃~350℃之間,0:50加濕焦4噸(頂溫高,打水下降慢)。1:20減風(fēng)到風(fēng)壓202kPa,風(fēng)量1427m3/min,富氧2500m3/h;1:47第一爐鐵堵口,出鐵111噸,估計料面到達(dá)爐身中上部;2:13爆震,風(fēng)壓181kpa→189kpa,頂壓102kpa→112kpa,風(fēng)量1494m3/min→1465m3/min,減氧到1500m3/h并減風(fēng)10 kPa;2:19加濕焦3.7噸(頂溫高,打水下降慢);2:31第二爐鐵打開鐵口,3:30爆震,減氧到1000m3/h并減風(fēng)10kPa,風(fēng)壓159kPa,風(fēng)量1535m3/min,頂壓92kpa,3:35爆震未減風(fēng);3:42第二爐鐵堵口,出鐵114噸,估計料面到達(dá)爐腹。堵口后安排人員把開口機(jī)角度調(diào)到最大。3:43爆震,減風(fēng)到風(fēng)壓155kPa,風(fēng)量1512m3/min,富氧1000m3/h;3:45停氧,此時部分風(fēng)口略顯涼,3:50減風(fēng)到風(fēng)壓147kPa,風(fēng)量1330m3/min;4:07減風(fēng)到風(fēng)壓140kPa,風(fēng)量1215m3/min;4:18用60的鉆頭直接打開鐵口;4:32減風(fēng)20kPa,而后改常壓操作,風(fēng)壓62kPa,風(fēng)量1232m3/min,4:35開爐頂放散,4:37切煤氣(根據(jù)風(fēng)口情況和煤氣成分確定料面已到風(fēng)口上部),此時煤氣成分中H2:8.9%,CO2:5.8%;4:58倒煤氣插板閥;5:11切斷外網(wǎng)煤氣。
(3)降料面過程中煤氣中CO2和H2變化趨勢圖(如圖1)。
4 放殘鐵操作
休風(fēng)后開始制作殘鐵口,具體操作如下:(1)割殘鐵口位置爐皮。將殘鐵口位置的冷卻壁水關(guān)閉,水管斷開,使用壓縮空氣吹凈存水。燒割冷卻壁,尺寸控制在500×500mm大小。(2)搗制殘鐵口泥套,地層鋪一層耐火磚(厚度75mm),泥套自爐皮起深度不小于300mm,直徑不小于300mm。(3)使用木材進(jìn)行烘烤,保證泥套干燥。出完最后一次鐵后配好出殘鐵的鐵水罐。
制作殘鐵口后開始進(jìn)行放殘鐵操作,要求如下:(1)爐頂不允許打水,防止爆震,爐頂溫度基本穩(wěn)定。(2)鉆燒殘鐵口,殘鐵口角度向上3°~5°。(3)預(yù)計燒殘鐵口深度2000mm左右殘鐵流出。如果殘鐵未流出,則提高200~300mm,再燒,直至鐵水流出。(4)出殘鐵過程中要設(shè)專人監(jiān)視、指揮、傳遞信息,工作人員均要站在安全的位置上。
5 經(jīng)驗總結(jié)
此次大修停爐順利,達(dá)到了安全、快速停爐和全程回收煤氣的目的,主要經(jīng)驗有以下幾方面。
(1)降料面過程中,爐頂溫度基本控制到位,保障了爐頂設(shè)備和布袋除塵設(shè)備的安全;降料面過程中,爆震時爐頂壓力變化小,最高12kPa,共發(fā)生4次爆震,全程回收煤氣,打水量控制較好。
(2)停爐前爐況穩(wěn)定,爐溫合適,物理熱充足,加之24日開始螢石洗爐,保證了渣鐵流動性。
(3)放殘鐵比較順利,從殘鐵口位置選擇(二層冷卻壁1/4處,四層炭磚上沿)來看,殘鐵口位置略微偏高。
(4)料面下降的位置與估計的基本相符,算法比較簡單、合理;算法如下:高爐鐵后停止上料,算出整個高爐的理論鐵量,根據(jù)出鐵量反算體積,然后與高爐各部分體積相比較從而推斷料面的大致位置;停爐前原燃料計算基本準(zhǔn)確,料倉基本滕空,有利于料倉檢修。
(5)高爐放殘鐵較多,說明爐缸侵蝕較嚴(yán)重,另一方面說明鐵口淺,末次鐵口深度1.2m,鐵沒有完全出凈。鐵口淺,抬開口機(jī)角度意義不大。