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汽輪機故障分析

2010-12-31 00:00:00韓虎林王利婷
考試周刊 2010年22期

摘 要: 振動是汽輪機組常見的主要故障之一,也是難題之一,嚴重時會導致重大事故。隨著大型機組對汽輪機效率要求的不斷提高,汽輪機動靜間隙變小,軸封、油擋、隔板汽封等發(fā)生動靜摩擦的越來越多,機組發(fā)生碰磨時,振動會出現(xiàn)明顯變化,是其故障的反映,再加上油溫、油質、振動波、機組工況、機組啟停對振動的影響,使振動的研究和分析成為電力行業(yè)機組安全穩(wěn)定運行關鍵。

關鍵詞: 汽輪機 振動 特點 原因

一、汽輪機本體結構

汽輪機的本體結構一般可分為靜止部分和轉動部分。靜止部分包括汽缸、進汽部分、噴嘴、隔板、汽封、滑銷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)和軸承等部件。轉動部分包括主軸、葉輪、葉片和聯(lián)軸器等。

為了滿足機組快速啟動的需要,高壓缸設有汽缸夾層加熱系統(tǒng),高、中壓缸設有法蘭加熱系統(tǒng)。

高、中、低壓轉子均采用整段結構,三根轉子之間均采用剛性聯(lián)軸器,高、中壓轉子采用兩轉子三支承結構,2號軸承采用雙推力支承聯(lián)合軸承。本機共有五個軸承,均為帶球面軸瓦套的橢圓軸承。為了在機組啟停時減小盤車力矩,且避免磨損軸承,配有高壓頂軸裝置,并配有轉速為4.05r/min的低速自動盤車裝置。

二、振動特點

某汽輪機型號為C50-8.83/0.981,發(fā)電機型號為QF-60-2,1,2號軸承支承汽輪機轉子,1號軸承為座落前箱內的落地軸承,2號軸承座落在排汽缸上,3,4號軸承支承發(fā)電機轉子,均為落地軸承。汽輪機和發(fā)電機轉子以剛性聯(lián)軸器連接。

(一)配重前啟動

第一次啟動升速至過臨界轉速的過程中,2號軸承最大振動為39.1祄,其它軸承振動均小于30祄,說明汽輪機轉子和發(fā)電機轉子的平衡狀態(tài)良好。

空載3000r/min下,除了2號軸承垂直振動39祄外,其它軸承振動均在30祄以下。帶負荷到48mW,2號軸承振動從60祄很快升至84.5祄,被迫打閘停機。降速過臨界轉速2號軸承垂直振動達125祄。盤車時,大軸撓度比開機增大40祄。從3000r/min→帶負荷→停機過程的軸承垂直振動趨勢圖可知,振動增大的部位主要是2號軸承,發(fā)電機的2個軸承振動基本不變,因而可以判定故障存在于汽輪機側。

根據(jù)以往經驗,一般存在轉子熱變形的機組,只要把空載3000r/min時的下軸承基頻振動降低到20祄以下,帶負荷后的振動就能維持在50祄以內的合格范圍。所以停機后在汽輪機末級葉輪進行配重,以降低2號軸承的垂直振動。

(二)配重后啟動

機組配置后再次啟動,在空載3000r/min下,2號軸承的垂直振動為15祄,其它均小于15祄。帶負荷20mW時振動基本不變,負荷增到30mW,2號軸承振動增大至40祄,穩(wěn)定一段時間后,振動稍有降低。接著開始升負荷至35mW,振動升至46.8祄。立刻減負荷至30mW,振動突升至54.1祄,又升負荷至37mW,振動繼續(xù)升高。隨即減負荷,當振動升到91.7祄時,打閘停機。降速過臨界轉速2號軸承垂直振動達8祄。盤車時大軸撓度比開機增大100祄。

(三)第三次啟動

前兩次啟動過程中,后汽封溫度達300℃,而該汽封設計汽源為除氧器汽平衡供汽,溫度在150℃左右,顯然后汽封溫度偏高;另外,前兩次啟動過程中,本體疏水沒有打開。

為了排除這兩個因素的影響,又開一次機。在這一次啟動過程中,本體疏水全部打開,后汽封溫度控制在160℃以下。這次從啟動升速過程到20mW負荷,2號軸承振動與上一次差別不大。負荷到24mW,2號軸承振動開始快速突升到90.7祄,被迫打閘停機。

(四)次啟動過程的振動特點

1.振動主要是基頻成分,其它分量很少,因此屬于不平衡激起的強迫振動。

2.振動隨時間和啟停機的次數(shù)增多而顯著增大,振動突增負荷點一次比一次小,說明振動故障逐次惡化。

3.當振動突增后,即使減負荷到0,振動亦不會降低而是繼續(xù)增加。停機過程中過臨界轉速的振動值比開機過程大。

4.2號軸承振動一旦開始爬升很快發(fā)散至報警值,并且沒有盡頭,在這種振動狀態(tài)下機組是無法運行的。

三、振動原因分析

該機組振動的基本特點是,隨著時間增加,不穩(wěn)定強迫振動增加。

(一)造成這種振動的故障缺陷可能

1.汽缸膨脹受阻,使軸承支承剛度降低。

2.轉子熱彎曲。

通過檢查沒有發(fā)現(xiàn)絕對膨脹、脹差在啟動過程中出現(xiàn)異常,軸承座與臺板接觸面也沒有出現(xiàn)間隙,膨脹也沒有卡澀跡象,所以可以排除第一項缺陷,因而轉子熱彎曲成為主要懷疑對象。

(二)造成轉子熱彎曲的原因

1.轉軸內應力過大。

2.轉軸材質不均。

3.轉軸套裝部件失去緊力。

4.高溫轉子與冷水、冷汽接觸。

5.動靜摩擦。

6.轉子中心孔進油。

根據(jù)振動的變化特點,可以排除第1—3個原因,因為這3個原因引起的振動均變化緩慢,而該機的振動會出現(xiàn)突變,且隨啟停次數(shù)的增加,一次比一次嚴重。

因試運過程中未發(fā)現(xiàn)汽缸和本體疏水情況出現(xiàn)異常,可以排除第4個原因。

因摩擦振動的相位變化較大,而該機振動的相位變化較小(20°左右),所以可以排除第5個原因。只有第6個原因不能排除,有必要對轉子中心孔進行檢查。

四、轉子中心孔進油引起振動的機理

在汽輪機轉子中心孔內存油而未充滿時,在高速旋轉的離心力作用下,油被甩到孔壁上形成油膜。由于轉子存在一定的撓度,致使中心孔的幾何中心和轉子的旋轉中心不重合,因而孔壁上的油膜厚度不同,當轉子溫度升高時,油與孔壁間產生熱交換,油吸熱而氣化。由于不同厚度的油膜與孔壁間的熱交換的程度不同,使轉子徑向產生溫差,引起轉子熱彎曲。熱彎曲不但隨著機組有功負荷的增大而加大,而且在暖機和升速過程中也能明顯反映出來。暖機時間較長會引起過大振動,甚至使機組不能升速到滿轉。并且,開停機次數(shù)愈多,被吸進轉子中心孔的油愈多,振動現(xiàn)象愈明顯。根據(jù)經驗,轉子中心孔進油達0.15kg,就會使機組振動發(fā)生明顯的變化。

參考文獻:

[1]張正松,傅尚新,馮冠平等.旋轉機械振動監(jiān)測及故障診斷.機械工業(yè)出版社.

[2]鄭兆昌主編.機械振動(中冊).機械工業(yè)出版社.

[3]鐘一諤,何衍宗,王正等.轉子動力學.清華大學出版社.

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