摘要:目前文南油田抽油井清蠟方式主要依賴于熱洗和加清蠟劑。而熱洗則是清蠟最徹底、最有效果的手段。抽油井熱洗一般是用熱水作為介質(zhì),經(jīng)過對管柱加熱,對井筒內(nèi)的抽油管柱用熱水循環(huán),而達(dá)到熔化蠟塊并攜帶蠟質(zhì)返出地面的效果。洗井一方面可以清除井筒管桿的結(jié)蠟及臟物,另一方面也不同程度影響油井產(chǎn)量,個(gè)別井影響產(chǎn)量周期很長。以地層均速產(chǎn)液不受影響、井筒清蠟徹底、排蠟徹底、入井液不傷害油層、少影響產(chǎn)量為目的,對熱洗工作進(jìn)行了改進(jìn),努力減少原油損失。
關(guān)鍵詞:洗井方式;井筒清蠟;改進(jìn);油井
中圖分類號:C93 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2010)10-0184-02
收稿日期:2010-02-25
作者簡介:周志峰(1973-),男,河南信陽人,中心站書記,助理工程師,從事洗井清蠟與影響產(chǎn)量的關(guān)系研究。
一、概述
我區(qū)共管理五個(gè)開發(fā)單元,油水井246口,區(qū)塊復(fù)雜。歷來洗井是油井清蠟的主要手段,洗井一方面可以清除井筒管桿的結(jié)蠟及臟物,另一方面也不同程度影響油井產(chǎn)量,個(gè)別井影響產(chǎn)量周期很長,而且我區(qū)主力區(qū)塊文88塊油氣比較高、綜合含水較低,普通洗井不但對產(chǎn)油量影響較大,而且對產(chǎn)氣量影響也較大,摸索一種合理的洗井方式對我區(qū)顯得非常重要。為此,我經(jīng)過仔細(xì)的調(diào)查研究分析,目前洗井影響產(chǎn)量的主要原因:
1.洗井用液量較大,洗井過程中部分洗井液進(jìn)入地層。
2.供液不足的低產(chǎn)低能(一般液量在5t左右的油井),洗井液排出時(shí)間較長,含水恢復(fù)慢,產(chǎn)量影響大。
二、研究(推廣)內(nèi)容
1.應(yīng)用油井洗井過濾器,采取低泵壓、小排量、長時(shí)間的洗井方式,有效控制洗井排量。
2.按照一井一策一目標(biāo)對油井管理措施實(shí)行動態(tài)管理,根據(jù)油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式。
3.與工藝所、技術(shù)科結(jié)合實(shí)施新技術(shù)及水鎖劑洗井措施,縮短排水期,減少洗井對產(chǎn)量的影響。
三、技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容
1.應(yīng)用油井洗井過濾器,采取低泵壓、小排量、長時(shí)間的洗井方式,有效控制洗井排量。
抽油機(jī)井熱洗設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)公式

式中,C——熱載體比熱,J/(Kg·℃);Q——熱載體總用量Kg;△T——進(jìn)出口溫差℃(一般取40℃~50℃);W——結(jié)蠟量Kg ;K——經(jīng)驗(yàn)常數(shù)空心桿洗井取26151;油套環(huán)形空間洗井取34868。
如果抽油井結(jié)蠟點(diǎn)按1 000米計(jì)算,油管體積3.019方/
1 000米,地下原油密度0.68噸/方,含蠟量10%,計(jì)算水量13.9方。所以,我們可以不采取45方水大排量循環(huán)洗井的辦法,在一定的洗井條件(水溫、加熱時(shí)間等)下,是可行的。
依據(jù)投資小、使用方便的原則,根據(jù)油田生產(chǎn)管理的實(shí)際情況,采取在洗井水進(jìn)入井筒之前進(jìn)行過濾的措施,應(yīng)用井口洗井過濾節(jié)流裝置。
使用過濾節(jié)流裝置洗井,使柱塞泵的出口排量受到限制。在熱洗排量上,常規(guī)洗井初始排量10~12m3/h,最高排量40~45m3/h,特別是出現(xiàn)“倒吸”現(xiàn)象后,其大排量無法控制顯得尤為突出。使用節(jié)流器以后,入井液一直穩(wěn)定在5~6m3/h,消除了排量不穩(wěn)的現(xiàn)象,在抽油泵正常工作狀態(tài)下,節(jié)流洗井泵入的少量熱水摻在油井產(chǎn)出液中被一起排出,不會出現(xiàn)對地層壓抑,不會出現(xiàn)因外來液入侵,壓住地層產(chǎn)液能力,只有熱洗液在井筒循環(huán)的現(xiàn)象。
在節(jié)流洗井時(shí),溫度控制上堅(jiān)持高溫水洗井,溫度由原來的80℃~85℃提高到95℃~110℃,一是確保在小排量的情況下熱水經(jīng)井下管柱和井口、套管吸熱后仍有一定期熔蠟化蠟?zāi)芰Γ潜WC清蠟徹底,并可以適當(dāng)延長熱洗周期。
在熱洗時(shí)間上,每口井嚴(yán)格堅(jiān)持洗夠3小時(shí),這樣,就足以保證清蠟效果,總水量使用15m3~20m3,供液能力較差的井洗井過程及洗后的“倒吸”現(xiàn)象也大大減輕,或基本消除。
2.按照一井一策一目標(biāo)對油井管理措施實(shí)行動態(tài)管理,根據(jù)油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式。(1)對含水大于80%、日產(chǎn)液大于10方的油井,采取80℃熱水25~30方,周期45~60天,清防蠟效果明顯,排水周期較短,影響油井產(chǎn)量幅度小。(2)對含水30%~50%的油井,采取95℃熱水,低泵壓、小排量、長時(shí)間的節(jié)流洗井方式。由于每次洗井用液量較少,不一定每次都能達(dá)到預(yù)期的清蠟?zāi)康?,所以采取縮短洗井周期,同時(shí)和蒸汽熱洗相結(jié)合,重點(diǎn)從防蠟入手。(3)對低產(chǎn)低能井(產(chǎn)量小于5t含水低于30%)一般采取40天超導(dǎo)+加藥車洗井4~8方/次,每旬加0.2方清蠟劑,同時(shí)和蒸汽節(jié)流熱洗相結(jié)合;(4)對產(chǎn)量較高(5~10t含水低于30%)每月超導(dǎo)+加藥車洗井8方/次,每旬加入0.2方清蠟劑,同時(shí)和蒸汽節(jié)流熱洗相結(jié)合;(5)對于大產(chǎn)量井(大于10t),根據(jù)每口井的具體情況,摸索合理的洗井周期和加藥周期。
3.與工藝所、技術(shù)科結(jié)合實(shí)施新技術(shù)及水鎖劑洗井措施,縮短排水期,減少洗井對產(chǎn)量的影響。(1)水鎖劑洗井試驗(yàn)2口:W88-26; PS7。 W88-26井在未使用水鎖劑的情況下5月6日洗井,洗井水量8方,5月20日恢復(fù)到洗井前的水平,恢復(fù)天數(shù)14天,影響產(chǎn)量9.2噸。6月19日使用水鎖劑400Kg洗井,洗井水量24方,6月24日恢復(fù)到洗井前的水平,恢復(fù)天數(shù)5天,影響產(chǎn)量7.7噸。與未使用水鎖劑洗井相比,在洗井水量增加16方情況下,恢復(fù)期縮短9天,少影響產(chǎn)量1.5噸。WPS7井在未使用水鎖劑的情況下4月22日洗井,洗井水量18方,5月2日恢復(fù)到洗井前的水平,恢復(fù)天數(shù)10天,影響產(chǎn)量26.3噸。6月26日使用水鎖劑400Kg洗井,洗井水量30方,7月2日恢復(fù)到洗井前的水平,恢復(fù)天數(shù)6天,影響產(chǎn)量9.5噸。與未使用水鎖劑洗井相比,在洗井水量增加12方情況下,恢復(fù)期縮短4天,少影響產(chǎn)量16.8噸。(2)應(yīng)用成熟工藝技術(shù),實(shí)施無傷害洗井管柱4井次,W72-240、W72-259、W99-12、W88-41,均收到良好效果。我區(qū)管理的85口油井, 經(jīng)統(tǒng)計(jì),2009年3月以來,根據(jù)油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式,采用小排量、短周期、長時(shí)間洗井方式、常規(guī)洗井與超導(dǎo)相結(jié)合的方式以及大小水量交替進(jìn)行的方式,減少原油損失共計(jì)897噸。
四、取得的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會效益
1.投入。井口洗井過濾器單個(gè)加工成本為185元,2009年在我區(qū)共使用5套,計(jì)0.0925×104元;全年多洗井186井次,增加特車費(fèi)26.04 ×104元(每井次按4小時(shí)計(jì)算,特車費(fèi)用0.035×104元/h)。
總投入:26.1325×104元。
2.產(chǎn)出。年增油897/9*12=1 196噸,每噸1 500元,年創(chuàng)效179.4×104元。
3. 年綜合經(jīng)濟(jì)效益,179.4×104 -26.1325×104=153.2675×104元。
4.投入產(chǎn)出比,1:5.87。
五、認(rèn)識與建議
1.洗井是解決抽油井結(jié)蠟的有效手段,但如何解決洗井清蠟與影響產(chǎn)量的關(guān)系至關(guān)重要。
2.洗井的方式對產(chǎn)量影響較大,傳統(tǒng)的洗井方式是大排量、大劑量徹底洗井,雖然清蠟徹底,但洗井后污染油層,有的甚至導(dǎo)致油井大量減產(chǎn)。通過試驗(yàn),應(yīng)用節(jié)流洗井裝置,達(dá)到了低排量、長時(shí)間、高溫水,既能解決抽油井結(jié)蠟問題,又能減少洗井對產(chǎn)量的影響。
3.對含蠟量大于15%的抽油井不宜采取小劑量洗井,通過抽油井熱洗的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算熱水水量在21方以上,否則熱水釋放的熱量不能融化所有抽油管內(nèi)的蠟。
[責(zé)任編輯 安世友]