姜明東,肖峰,魏金芹,王明磊
(煙臺只楚合成化學有限公司,山東 煙臺 264002)
·科研與生產·
1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝改進
姜明東,肖峰,魏金芹,王明磊
(煙臺只楚合成化學有限公司,山東 煙臺 264002)
改進1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝,將成品(99%以上)總收率從原來的50%提高到78.5%。反應時間縮短,甲苯、鹽酸等原料消耗降低。提純后釜底沒有固體殘留物,極易清洗,有利于工業化生產。
哌啶酮;邁克爾加成;迪克曼環和;脫羧
1-甲基-4-哌啶酮廣泛應用于鎮痛、消炎、抗組胺、抗心率失常、抗精神病、抗腫瘤藥物的合成,是一種前景看好的中間體。本文以工業化應用為前提對影響1-甲基-4-哌啶酮合成的條件進行了改進,獲得了較為理想的合成工藝參數,此改進工藝已在煙臺只楚合成化學有限公司得到應用,年增產值200萬元,效益顯著。
1.1 原料
甲胺甲醇溶液,丙烯酸甲酯,甲醇鈉甲醇溶液,甲苯,二氯甲烷,濃鹽酸,氫氧化鈉溶液。
1.2 反應原理
1.2.1 Mchael加成

1.2.2 Diechmann環和酸化脫羧中和

1.3 實驗步驟
1.3.1 加成產物的合成
在100 mL的四口燒瓶中加入0.21 mol的丙烯酸甲酯,在冰浴下滴加0.1 mol的甲胺甲醇溶液,滴完后在30℃下反應,GC分析產物含量不再變化,即反應完畢。濃縮后得粗品20.244 g含量98%的加成產物,收率為97.73%。
1.3.2 哌啶酮的合成
在100 mL的四口燒瓶中加入40 mL甲苯(化學純),在回流狀態下向其中滴加10.8 g(0.059 mol)的甲醇鈉甲醇溶液,滴加過程中伴有甲醇甲苯混合物采出。待無混合物餾出后,補加適量甲苯,升溫至110℃,滴加11.19 g(0.054 mol)加成產物,滴加過程伴有甲醇甲苯混合物采出,滴加完畢后,在100~105℃反應4 h,TLC檢測反應結束,降溫至30℃,然后加入20 mL濃鹽酸,洗滌,分層,然后分別加入10 mL和5 mL濃鹽酸洗滌甲苯層,合并酸層加熱脫羧,脫羧時采出混合物,采完后全回流,回流溫度108℃,回流3 h,反應完全,降溫至30℃,用30%的氫氧化鈉溶液中和至pH=12~13,然后用二氯甲烷萃取,第一次45 mL,第二次和第三次各25 mL,第四次10 mL,合并二氯甲烷層提純,得4.93 g哌啶酮,GC分析含量99.52%,卡爾費休測得水分含量0.14%,收率為80.32%。
兩步總收率為78.5%。
2.1 原料配比的確定
2.1.1 加成反應
本反應的丙烯酸甲酯過量,但丙烯酸甲酯用量太多,會產生一定的副產物,同時造成浪費。甲胺的甲醇溶液其他反應條件相同,改變甲胺與丙烯酸甲酯的比例考察原料配比對反應的影響,實驗結果見圖1。

圖1
由圖1可見,丙烯酸甲酯用量增大,在一定范圍內有利于提高反應的收率,但配比太大會造成丙烯酸甲酯的浪費,同時在工業生產上造成反應釜體積過大,在提純加成產物的時候造成能源的浪費,原來原料配比∶n(丙烯酸甲酯)∶n(甲胺)=2.2∶1,經實驗確定適宜的配比為∶n(丙烯酸甲酯)∶n(甲胺)=2.1∶1。
2.1.2 環和反應
本反應甲醇鈉作為催化劑,和加成產物的配比,在工業化生產上決定了三廢的量和后續原料的消耗,是整個合成工藝的關鍵。原來原料配比n(甲醇鈉)∶n(加成產物)=1.25∶1經實驗考察,確定n(甲醇鈉)∶n(加成產物)=1.1∶1。
2.1.3 脫羧反應
在本反應中,濃鹽酸的作用是中和甲醇鈉,使環和產物成鹽,同時調節pH以利于脫羧反應的進行,但濃鹽酸的量過多,會造成浪費,同時在反應的時候氯化氫揮發,造成環境污染,而且使后續中和時氫氧化鈉的消耗量增大,增加了三廢的量。原來的n(濃鹽酸)∶n(加成產物)=5∶1,經實驗考察,確定n(濃鹽酸)∶n(加成產物)=4.5∶1。
2.1.4 萃取
脫羧產物在用氫氧化鈉中和后,需用二氯甲烷將哌啶酮粗品從水相里萃取至二氯甲烷相里。原來的配比n(加成產物,mol)∶V(二氯甲烷,mL)=1∶1900,二氯甲烷分三次加入。為減少二氯甲烷的用量,同時也減少蒸餾二氯甲烷時的能源消耗,我們確定n(加成產物,mol)∶V(二氯甲烷,mL)=1∶1700,分四次加入,經GC分析萃取相里哌啶酮的含量,效果明顯,收率有小幅提高,如表1對比所示。

表1 兩種裝置收率對比
2.2 環和反應中溶劑的量
在環和反應中,甲苯有兩個作用,一是作為溶劑;二是作為共沸劑將反應體系里的甲醇夾帶出來,使反應向右進行。因此甲苯的使用量是整個工藝中一個重要的參數。但量大的話,反應釜體積增大,在回收時能源浪費嚴重;而量少的話,反應收率低,且容易造成反應釜蒸干,釀成事故。經實驗確定∶V(甲苯)∶V(加成產物)=6∶1。
2.3 脫羧反應時間
在脫羧反應時,反應時間過長會導致哌啶酮結焦,但由于反應體系里有無機鹽存在,且溶液為強酸性,故不能用GC分析來跟蹤反應的進行,傳統上是用三氯化鐵溶液是否變色來鑒定反應是否完全,但此法略顯粗糙,故棄之不用。我們取一定量脫羧液,采用30%的氫氧化鈉溶液中和至pH=12~13,然后用TLC分析,用此法分析雖有滯后,但相對其他中控方法仍有其優越性。由圖2可見,經此種中控方法分析,原來反應時間為4 h,現縮短為3 h。

圖2
哌啶酮粗品在經過二氯甲烷萃取后,打入塔釜中進行精餾,提高哌啶酮的純度,回收二氯甲烷。由于哌啶酮粘稠不易沸騰,使精餾時間變長,哌啶酮結焦,導致收率下降,故在精餾時應增加起泡裝置,如通入氮氣等,提高了收率,同時降低了釜殘的量,極易清洗釜,降低了廢水的排放量和勞動強度,具體收率對比見表2。

表2 兩種裝置收率對比
采用上述改進工藝具有以下優勢:(1)收率提高28.5%;(2)反應時間縮短,節約能源及人工費用;(3)甲醇鈉、鹽酸、二氯甲烷等原料消耗降低,降低生產成本;(4)三廢的量大幅減少,符合國家相
關政策。
[1] 楊帆,陳立功,王東華.1-甲基-4-哌啶酮的合成[J].精細化工,2007(11).
[2] 陳繪如,肖國民,陳金漢.1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝研究[c].中國化學學會第九屆全國應用化學年會.
book=2010,ebook=27
10.3969/j.issn.1008-1267.2010.01.010
TQ031.2
A
1008-1267(2010)01-0027-03
2009-07-24
姜明東(1979-),男,2003年畢業于中國礦業大學,現就職于煙臺只楚合成化學有限公司。