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安鋼∠80mm角鋼生產工藝改進

2010-08-25 00:37:46王艷菊王曉燕趙寧杜永軍郭鳳鳴
河南冶金 2010年2期
關鍵詞:變形

王艷菊 王曉燕 趙寧 杜永軍 郭鳳鳴

(1.安陽鋼鐵股份有限公司;2.安陽市建設委員會)

安鋼∠80mm角鋼生產工藝改進

王艷菊1王曉燕1趙寧1杜永軍1郭鳳鳴2

(1.安陽鋼鐵股份有限公司;2.安陽市建設委員會)

介紹了Φ400mm機組∠80mm角鋼腿短原因以及粗軋孔型設計方面存在的問題,通過對粗軋孔型系統的生產工藝改進,解決了∠80mm角鋼生產過程中腿短問題,改進效果明顯。

∠80mm角鋼 腿短 孔型 改進

0 前言

安鋼第一軋鋼廠Φ400mm型材機組是一生產復雜斷面的型材車間,其主導產品為角、槽鋼,產品規格為∠45mm~∠100mm等邊角鋼,∠63mm×40mm~∠75mm×50mm不等邊角鋼,[6.3 mm~[10mm槽鋼,另外還可生產中圓鋼、球扁鋼,年產量可達60萬 t以上。該機組軋制區工藝布置形式為:Φ500mm×1/Φ500mm×1/Φ400mm×1/Φ400mm×1/Φ400mm×1/Φ400mm×1/Φ400mm×1。傳動方式為各主機列單獨傳動。

∠80mm角鋼是該機組在2001年大修改造后,研制開發出的新產品,試軋雖然取得成功,但在軋制過程中存在腿部尺寸偏短,最大尺寸為 80.3 mm,最小尺寸為 79mm,標準要求公差范圍是 ±1.2 mm,基本是在負公差范圍內軋制,腿寬波動范圍大,中間料型要求嚴格,稍有偏差極易造成短廢,工人調整困難。另外,第二架Φ500mm軋機三道、五道軋槽磨損較快,單槽軋制量低,當軋制量達到1500 t左右時,第三道軋槽槽底兩側出現溝痕,第五道槽兩側開始出現毛刺、產品表面質量不好,中間廢、檢驗廢增多,使產量、成材率等指標較其它規格偏低。

1 問題及分析

∠80mm角鋼整個軋制過程為12個道次,第一架Φ500mm軋機走兩道,第二架Φ500mm軋機走五道,五架Φ400mm軋機各走一道。第二架Φ500mm軋機共有五個道次,第二道孔型是單側壁箱型孔,進三道時需翻鋼,翻鋼后底部面積大;第三道是立軋孔槽底窄,鋼在軋槽內變形劇烈,軋槽底部兩側很快形成溝痕,軋槽磨損快,導致后邊道次的軋槽磨損加速;第四道軋槽寬度偏窄,三道料偏大時四道料出耳子抽絲;第五道軋槽充不滿,側壁粘有氧化鐵皮,軋槽磨損快且不均勻,導致料型變化快,中間料尺寸不穩定,腿部尺寸波動大。從∠80mm角鋼整個軋制過程分析,造成腿短的原因在于粗軋道次的變形量不均勻,由于孔型結構的不合理,導致個別道次變形劇烈,軋槽磨損快。

2 改進措施

根據∠80mm角鋼腿部尺寸偏短的原因,主要從合理配置各道次變形量,增大粗軋孔型的寬展量來解決。具體措施如下:

1)針對第二架Φ500mm軋機第二道孔型斷面大,將第二道孔型由過去的單側壁改為雙側壁斜度,縮小二道孔型面積,減少三道軋槽磨損。

2)第三道立軋孔是保證角鋼腿長的一個關鍵孔型,對保證成品質量起著決定性的作用。為解決三道立軋孔原槽底尺寸窄,鋼在軋槽內變形劇烈,軋槽磨損快,又保證下一道切分孔頂角填充良好,因此增大立軋孔的斷面面積,將立軋孔高度由120mm改為122mm,槽底寬度40mm改為42mm,槽底圓弧由R22mm改為R18mm。

3)切深孔的改進。由于第三道孔型進行了修改,增大了立軋孔的斷面面積,對切深孔也進行了三點改動,一是為保證大角鋼頂角充滿程度良好,加大切深孔假帽,原假帽高度為2mm改為3mm;二是增加壓下量,將原腿厚35mm改為33mm,保證切深孔切分均勻;三是隨著來料面積變大,本道次壓下量增加,槽口尺寸由原來的125.6 mm改為128mm。

4)第五道蝶式孔改進。第五道是切深孔后的第一個蝶式孔,軋槽磨損不均勻。其原因是軋件來料小,軋制不穩定使軋槽磨損較快。因此對第五道孔型也進行了部分改動,把腿厚由原來的22mm改為21mm,內跨圓弧由原來的 R45mm改為 R52mm,軋槽寬度由128.2 mm改為130mm,從而減輕由于變形不均造成的軋槽磨損嚴重。∠80mm角鋼粗軋系統改進前后孔型如圖1所示。

圖1 ∠80mm角鋼粗軋系統改進前后孔型

4 改進效果

∠80mm角鋼改進前后技術經濟指標見表1。

表1 ∠80角鋼改進前后技術經濟指標

粗軋孔型系統改進后,∠80mm角鋼腿短問題基本得到解決,腿寬尺寸控制在 79.7mm~80.5 mm之間,工人調整方便,成材率、負差率、平均班產等各項指標隨著生產積累經驗而不斷刷新,軋槽磨損程度有了很大改觀,改進后磨損量小且均勻,使軋輥能充分利用,單槽軋制量由1500 t增加到4500 t以上,使軋槽磨損這一問題得到徹底解決。

5 結語

通過優化粗軋孔型結構,經上線使用后,已生產∠80mm角鋼41584.96 t,成材率提高1.13%,平均班產提高144.79 t,特別是二架Φ500mm軋機第五道單槽軋制量提高200%,效果十分顯著。

[1]上海市冶金工業局編.孔型設計(下冊).上海:科學技術出版社,1979:42-71.

[2]鞍鋼中型廠編寫組編.中型鋼材生產.北京:冶金工業出版社,1980:107-122

PROCESS IM PRO VEM ENT O F∠80mm ANGLE PRODUCT ION IN ANYANG STEEL

W ang Yan ju1W ang X iaoyan1Zhao N ing1Du Yongjun1Guo Fengm ing2(1.Anyang Iron&Steel Stock Co.L td;2.The construct comm ittee ofAnyang)

The paper introduced the reason∠80mm anglesw ith short legs forΦ400mm unit and the p roblemSexisted in groove design,the groove system w as imp roved to so lve short legs p rob lem and attained a good result.

∠80mm angles short legs groove imp rovem ent

:2010—1—8

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