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八鋼哈密球團(tuán)40m2環(huán)冷機(jī)易發(fā)故障及改造預(yù)防措施

2010-08-15 00:52:53
科技傳播 2010年15期
關(guān)鍵詞:故障

劉 洋

新疆新鋼集團(tuán)雅滿蘇礦業(yè)公司,新疆哈密 839000

八鋼哈密球團(tuán)40m2環(huán)冷機(jī)易發(fā)故障及改造預(yù)防措施

劉 洋

新疆新鋼集團(tuán)雅滿蘇礦業(yè)公司,新疆哈密 839000

環(huán)冷機(jī)是鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯三大主機(jī)設(shè)備之一,負(fù)責(zé)完成氧化球團(tuán)的冷卻及二次氧化,并為系統(tǒng)提供熱能補(bǔ)充。本文對(duì)筆者所在單位的環(huán)冷機(jī)在運(yùn)行中易發(fā)故障及改進(jìn)措施處理方法進(jìn)行了探討。

氧化球團(tuán);環(huán)冷機(jī);改造預(yù)防措施、

0 引言

八鋼哈密球團(tuán)生產(chǎn)線是新疆八一鋼鐵集團(tuán)公司為了擴(kuò)大其原料生產(chǎn)基地而投資興建的,工程總投資9千余萬元,主體工程從2004年7月19日破土動(dòng)工建設(shè)于2005年4月19日竣工試生產(chǎn),經(jīng)過8個(gè)月的工藝?yán)眄樅蜕a(chǎn)設(shè)備的改進(jìn),已于2005年12月完全達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年產(chǎn)60萬t的水平,其球團(tuán)質(zhì)量也達(dá)到了技術(shù)要求。我廠60萬t/年鏈蓖機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線使用的40m2環(huán)冷機(jī)是由遼寧朝陽重型機(jī)器廠制造并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。該設(shè)備是我廠熱工三大主機(jī)之一,處于球團(tuán)生產(chǎn)工藝鏈的末端,主要負(fù)責(zé)焙燒后球團(tuán)礦的冷卻(要求冷卻后溫度≤150℃和部分球團(tuán)氧化。同時(shí),利用環(huán)冷機(jī)冷卻產(chǎn)生的熱風(fēng)對(duì)鏈蓖機(jī)及窯頭實(shí)現(xiàn)二次余熱利用,降低球團(tuán)生產(chǎn)燃料消耗。因此,環(huán)冷機(jī)在球團(tuán)生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。

1 環(huán)冷機(jī)情況簡(jiǎn)介

1)環(huán)冷機(jī)臺(tái)車數(shù)量28塊,回轉(zhuǎn)半徑12.5m;

2)料層厚度<762mm,給料粒度8~16mm;

3)有效冷卻時(shí)間25.6~76.9min,有效冷卻面積40m2;

4)回轉(zhuǎn)體組成:臺(tái)車、臺(tái)車框架、輥臂、側(cè)軌、支撐輥、鏈條、臺(tái)車欄板;

5)風(fēng)箱部分:由9個(gè)風(fēng)箱組成,分成高中低3段,分別通過風(fēng)箱接管與3臺(tái)風(fēng)機(jī)相連;

6)其它主要部件:(1)20個(gè)支撐輥;(2)10個(gè)側(cè)擋輥;(3)9段直軌與一段曲軌組成的壓軌;(4)給料斗由料斗、風(fēng)冷墻、水冷墻、水冷梁、平料陀及吊架組成;(5)卸料處安全裝置;(6)卸料槽;(7)支撐軌道內(nèi)外各一圈;(8)機(jī)架部分由機(jī)架內(nèi)外環(huán)行走平臺(tái)、檢修平臺(tái)、走梯組成、21條H型鋼主力柱;

7)轉(zhuǎn)動(dòng)形式:電動(dòng)機(jī)-減速機(jī)-開式齒輪-銷齒傳動(dòng);

8)風(fēng)機(jī)配置:低溫段配置1臺(tái)G4-168NO13D型風(fēng)機(jī),Q=70 000~90 000m3/h,P=5 500Pa;

9)中、高溫各1臺(tái)G4-68NO13.5D型風(fēng)機(jī),Q=100 000m3/h,P=5 500Pa;回轉(zhuǎn)窯窯頭助燃風(fēng)機(jī)為2臺(tái)9-26NO12D型風(fēng)機(jī),Q=38 000 m3/h,p=4 500Pa,3臺(tái)風(fēng)機(jī)分別對(duì)應(yīng)3個(gè)風(fēng)箱,形成高、中、低3個(gè)溫度段。

2 環(huán)冷機(jī)故障情況及其影響

1)環(huán)冷機(jī)臺(tái)車拐臂硬斷

我廠環(huán)冷機(jī)在運(yùn)行過程中發(fā)生過多次臺(tái)車在運(yùn)行過程中拐臂在與強(qiáng)制翻車裝置接觸的瞬間發(fā)生斷裂這是拐臂斷裂的第一種情況,還有一種情況為臺(tái)車在運(yùn)行過程中,臺(tái)車拐臂脫離上壓軌,也就是俗稱的臺(tái)車脫軌。脫軌情況有向內(nèi)側(cè)和外側(cè)脫軌兩種情況,臺(tái)車脫軌后,臺(tái)車拐臂壓輪與壓軌發(fā)生摩擦,導(dǎo)致拐臂扭曲變形直至完全斷裂。以上兩種情況為臺(tái)車拐臂硬斷的兩種形式,發(fā)生這種事故的同時(shí),如果崗位人員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)導(dǎo)致事故連鎖反應(yīng),一個(gè)拐臂斷裂后經(jīng)常導(dǎo)致接下開的其余臺(tái)車拐臂斷裂,我廠曾發(fā)生過一起事故,崗位人員巡檢不及時(shí),導(dǎo)致7各臺(tái)車拐臂同時(shí)斷裂的事故。

原因分析:在處理事故的過程中經(jīng)檢查臺(tái)車發(fā)現(xiàn),造成拐臂發(fā)生斷裂的原因只要還是因?yàn)榕_(tái)車在發(fā)車過程中遇到卡阻,也就是說臺(tái)車在運(yùn)行中無法依靠自身重量翻車,繼而無法利用強(qiáng)制翻車裝置翻車。

2)臺(tái)車漏料

在生產(chǎn)的過程中,由于臺(tái)車調(diào)整不平,運(yùn)轉(zhuǎn)中臺(tái)車與臺(tái)車之間縫隙過大(20~50mm)。大量成品球團(tuán)從風(fēng)箱中漏出,每個(gè)班多達(dá)30t,對(duì)生產(chǎn)造成極大影響。

原因分析:臺(tái)車翻轉(zhuǎn)受到鍵、軸、臺(tái)車輥臂、輥輪、壓軌曲線的共同限制。臺(tái)車鍵不平主要有4點(diǎn):(1)壓軌下表面平整度不足;(2)臺(tái)車外軸與輥臂一側(cè)連接的鍵間隙過大;(3)臺(tái)車軸與臺(tái)車的鍵連接間隙過大;(4)臺(tái)車輪設(shè)計(jì)為偏心可調(diào)制式,在運(yùn)行過程中偏心輪位置發(fā)生變化導(dǎo)致臺(tái)車間隙過大。

3)受料區(qū)變形,澆注料脫落,沙封燒損變形。

3 改進(jìn)措施

1)利用檢修期間,對(duì)環(huán)冷機(jī)的28個(gè)臺(tái)車逐一進(jìn)行校正檢查,首先調(diào)整環(huán)冷機(jī)拐臂的偏心輪,通過調(diào)整偏心輪,使其行走軌跡能夠貼合環(huán)冷機(jī)上壓軌,并通過觀察臺(tái)車與臺(tái)車之間的間隙,如果通過調(diào)整偏心輪達(dá)不到臺(tái)車之間間隙過大的問題(間隙20~40mm),前期的做法是在環(huán)冷機(jī)拐臂輪上人為焊接包箍,使其在運(yùn)行過程中能夠貼合上壓軌,但是容易引起臺(tái)車大環(huán)變形跑偏和拐臂硬斷,后期采取在環(huán)冷機(jī)臺(tái)車邊緣焊接壓條,并對(duì)壓條(20cm)通過氧焊加熱,使其能夠覆蓋臺(tái)車間隙。

2)對(duì)環(huán)冷機(jī)受料口進(jìn)行改造

環(huán)冷機(jī)受料口長(zhǎng)時(shí)間受來自回轉(zhuǎn)窯高溫紅球的沖刷。通過調(diào)整回轉(zhuǎn)窯篩條的位置,改變其落料點(diǎn),是紅球落料點(diǎn)基本靠近環(huán)冷機(jī)臺(tái)車回轉(zhuǎn)中心;通過對(duì)受料口的改造,將受料口的原預(yù)知轉(zhuǎn)改造成耐熱鋼鑄造磚,并在磚的尾部安裝¢20mm螺栓,將螺栓緊固在環(huán)冷機(jī)回轉(zhuǎn)殼體上,并在其上覆蓋鋼纖維莫來石澆注料形成保護(hù),通過以上改造,減少了對(duì)卸料區(qū)的磨損,有效改變了紅球?qū)ι撤獾臎_刷和影響。

3)在環(huán)冷機(jī)強(qiáng)制翻車裝置處安裝攝像頭,通過攝像監(jiān)測(cè)臺(tái)車運(yùn)行,如若發(fā)生強(qiáng)制翻車和臺(tái)車拐臂脫軌,在最短時(shí)間內(nèi)將環(huán)冷機(jī)停車檢查,有效改變了臺(tái)車拐臂硬斷這一故障發(fā)生

4 結(jié)論

通過以上的改造,尚未能將環(huán)冷機(jī)的故障降至最低,還有些不盡人意,有些部位的改造,如環(huán)冷機(jī)大盤的跑偏變形等,沒有長(zhǎng)時(shí)間的檢修和大量資金的投入,不能從根本上改變,但改造后從整體情況來看,收到了顯著的效果,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,維修強(qiáng)度大大下降,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率得到了有效的提高,初步測(cè)算運(yùn)行成本下降5%,每月因故障降低可節(jié)約維修費(fèi)用8~12萬元。

[1]宋建文.燒結(jié)環(huán)冷機(jī)在鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線上的應(yīng)用.

[2]霍景榮,李玉紅,趙國(guó)順.臺(tái)車運(yùn)行中故障的預(yù)防與應(yīng)急 處理.

TF321.4

A

1674-6708(2010)24-0101-02

劉洋,助理工程師,從事機(jī)械專業(yè)和球團(tuán)生產(chǎn)管理

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