郭彥豆,楊 勇
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州 545005)
發動機缸蓋、氣門、凸輪軸、搖臂等零部件安裝在燃燒室的頂端,也就是溫度最高之處,由于零件的熱脹冷縮,一般要為氣門等零件留有膨脹的空間,即為氣門間隙。氣門間隙的大小對發動機的性能有著很大的影響,本文針對LJ465Q-2AE6汽油機不同氣門間隙下發動機性能進行分析,以圖找出不同氣門間隙時對發動機動力性、經濟性、排放指標等指標的影響。找出最佳氣門間隙,LJ465Q-2AE6汽油機為4缸電噴汽油機,頂置氣門,每缸為一進氣門一排氣門,結構如下圖1所示。缸蓋為鋁合金材料、搖臂為壓鑄鋁材料。

圖1 LJ465Q-2AE6汽油機氣門布置圖
發動機基本參數見表1。

表1 發動機的基本參數表
(1)進、排氣門在開啟和關閉時均采用等速緩沖設計,對應氣門高度為0.33mm(如圖2)。

圖2 不同凸輪轉角下進排氣門運動速度
(2)確定緩沖段高度和長度:氣門間隙一般以關閉段為基準。
關閉高度(h):氣門間隙(hO)、彈簧預緊力下變形(FO/CVT)、傾斜造成的間隙(hR)

理論最小氣門間隙(hO)=緩沖段高度(h)-氣門預緊變形高度(FO/CVT)-氣門傾斜高度(hR)=0.33-0.06-0.08=0.19(mm);
而氣門間隙的設定,需根據噪聲評定在緩沖段范圍內,根據氣門機構的試驗選取合適的設定值。
(1)氣門間隙對性能影響理論計算(GT-POWER)。
氣門間隙對性能影響理論計算見表2所列。
由表2可以看出,理論上氣門間隙冷態為0.25mm時,該發動機的動力性能最理想。但是當氣門間隙冷態大于0.15mm時,發動機噪聲較大,發動機缸頭會出現異響。
對100臺新裝發動機進行統計測量,判定為異響的共24臺,判定率為24%;測量氣門間隙結果表明:合格發動機的氣門間隙冷態時設定為0.13~0.14mm,熱態時為0.23~0.28 mm(詳細見下表 3)。
(3)把氣門間隙冷態由0.13mm調整為0.11mm后發動機性能的比較(見表4)。

表2 氣門間隙對性能影響的理論計算表

表3
由表4看出,氣門間隙冷態由0.13mm調整為0.11mm后,發動機動力性、經濟型下降。氣門間隙小于0.11mm,人工調整氣門間隙比較困難。
(1)通過間隙調整,了解氣門間隙對異響、性能及怠速影響結果如表5。

表5 氣門間隙對異響、怠速及性能的影響表
進排氣門熱態間隙為0.20mm(對應冷態間隙為0.13 mm),在此狀態下LJ465Q-2AE6發動機噪音處于最佳狀態。
(2)進、排氣門間隙0.28mm時(熱機狀態),發動機怠速轉速、空氣流量、點火提前角數據流波形圖。

表4 氣門間隙調整后的發動機性能比較表

圖3 發動機怠速轉速數據流波形圖

圖4 發動機怠速空氣流量數據流波形圖
(3)進、排氣門間隙0.2mm時,發動機怠速轉速、空氣流量、點火提前角數據流波形圖。

圖6 發動機怠速轉速數據流波形圖

圖7 發動機怠速空氣流量數據流波形圖

圖8 發動機怠速點火提前角數據流波形圖
發動機在氣門間隙熱態為0.2mm時比氣門間隙熱態為0.28mm時發動機怠速工作穩定。
(4)氣門間隙為0.2mm與0.28mm發動機性能對比如圖9。

圖9 不同氣門間隙性能對比
可以看出熱態氣門間隙為0.28mm(對應冷態間隙為0.18mm)時發動機動力性較好,但是發動機噪音比較大。
隨著氣門間隙的增大,發動機功率、扭矩會增加,怠速CO、HC排放減小,發動機噪音明顯增加,對零部件的磨損會增加;但是氣門間隙過大,進、排氣門開啟遲后,縮短了進排氣時間,降低了氣門的開啟高度,改變了正常的配氣相位,使發動機因進氣不足,排氣不凈而功率下降,油耗變大。
隨著氣門間隙的增變小,發動機功率、扭矩會減小,怠速CO、HC排放增大,噪音減小;但是氣門間隙過小,發動機工作后,零件受熱膨脹,將氣門推開,使氣門關閉不嚴,造成漏氣,功率下降,并使氣門的密封表面嚴重積碳或燒壞,甚至氣門撞擊活塞。目前根據性能試驗及噪聲評定LJ465Q-2AE6發動機氣門間隙設定的值取(0.13±0.02)mm(冷態),(0.23±0.02)mm(熱態)較為合理。
[1]GB18297-2001,汽車發動機性能試驗方法[S].
[2]GB19055,汽車發動機可靠性試驗方法[S].